kwartalnik centralnej stacji ratownictwa górniczego s.a. - Centralna ...
kwartalnik centralnej stacji ratownictwa górniczego s.a. - Centralna ...
kwartalnik centralnej stacji ratownictwa górniczego s.a. - Centralna ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ROK XVII Ratownictwo górnicze nr 68 NR 3/2012<br />
––<br />
dokończyć zalewanie muldy w chodniku<br />
podstawowym w pokł. 510 nr 322<br />
za korek TP-2.<br />
W wyniku prowadzonych prac ukończono<br />
wypełnianie spoiwem mineralnym<br />
korków TP-1 i TP-3 oraz zakończono<br />
wypełnianie wodą muldy za korkiem<br />
TP-2. Po upływie 12 godzin od zatłoczenia<br />
korka TP-3, zamknięto oba<br />
przepusty w tamie. Rozpoczęto budowę<br />
tam kompensacyjnych przy TP-1 i TP-3.<br />
Uruchomiono linię chromatograficzną<br />
nr 4 z bazy na poziomie 640m do pochylni<br />
175 na poziomie 512m. Zwiększono<br />
podawanie azotu w rejon pożaru do<br />
wydajności 3000 kg/h.<br />
27 maja wykonano odwrócenie kierunku<br />
przepływu powietrza w przekopie<br />
poz. 512, kierując dymy do szybu wentylacyjnego<br />
Andrzej II (rys.3). Rozpoczęto<br />
pobieranie analiz chromatograficznych<br />
(linia nr 5) z dyfuzora szybu Andrzej II,<br />
likwidując jednocześnie linię nr 3 (z dyfuzora<br />
szybu Andrzej IV). Założono<br />
Bazę nr 4 – tymczasowo na zrębie szybu<br />
Andrzej III i rozpoczęto budowę zapór<br />
przeciwwybuchowych na poziomie 512<br />
dla zabezpieczenia miejsca docelowego<br />
dla Bazy nr 4.<br />
(rys.3 – następna strona)<br />
Z uwagi na wystąpienie stężeń wybuchowych<br />
utrzymujących się w dymach<br />
pożarowych, zmniejszono stopniowo<br />
wydatek powietrza płynącego przez korek<br />
TP-1 z 800 do 500 m 3 /min. Po ustabilizowaniu<br />
się atmosfery poza granicą<br />
wybuchowości, przeprowadzono penetrację<br />
oddymionego przekopu na poziomie<br />
512m (nr 941) oraz przebudowano<br />
końcówkę linii chromatograficznej L-4<br />
w kierunku pochylni nr 175 w prądzie<br />
wypływających gazów pożarowych.<br />
Wyniki chromatograficzne w dniu<br />
28.05.2012r.<br />
28.05.2012r. Zespół Doradczy Kierownika<br />
Akcji zaakceptował lokalizację<br />
Bazy nr 4 na podszybiu szybu Andrzej<br />
III na poziomie 512m po ukończeniu<br />
budowy zapór przeciwwybuchowych<br />
i wykonaniu stref zabezpieczających.<br />
Zaakceptowano także uruchomienie<br />
Generatora Gazów Obojętnych podającego<br />
gazy spalinowe za korek TP-1 na<br />
następujących warunkach:<br />
––<br />
po podłączeniu GGO do przepustu<br />
tamowego w TP-1, zamknąć drugi<br />
przepust doprowadzający powietrze<br />
za TP-1,<br />
––<br />
stopniowo zwiększać wydatek gazów<br />
spalinowych do maksymalnej<br />
wydajności,<br />
––<br />
w przypadku długotrwałej przerwy<br />
w pracy urządzenia GGO należy zdemontować<br />
instalację i zamknąć drugi<br />
przełaz w tamie,<br />
––<br />
w związku z uruchomieniem GGO<br />
należy rozszerzyć strefę zagrożenia<br />
obejmującą wyrobiska wokół miejsca<br />
zabudowy urządzenia.<br />
Na zmianie nocnej zastęp specjalistyczny<br />
CSRG S.A. przygotował urządzenie<br />
GGO do uruchomienia na zmianie<br />
I dnia następnego. W tym samym<br />
czasie zaobserwowano spadek stężenia<br />
tlenu na liniach chromatograficznych<br />
L-2 i L-4 (wyniki w poniższej tabeli).<br />
Użycie w tych warunkach urządzenia<br />
GGO dla wyparcia tlenu stało się bezzasadne.<br />
Wobec powyższego odstąpiono<br />
od wykorzystania gazów spalinowych.<br />
Godz Linia O 2<br />
[%] CO 2<br />
[%] CO [%] CH 4<br />
[%] H 2<br />
[%] C 2<br />
H 4<br />
[%] C 2<br />
H 6<br />
[%] T [ 0 C]<br />
6 30 L2 9,12 7,22 1,2300 4,23 2,42 0,05 0,04 58,4<br />
6 30 L4 6,53 8,97 1,3600 6,64 3,06 0,06 0,05 62,7<br />
W tamie przeciwwybuchowej TP-1<br />
zamknięto jeden z przepustów utrzymując<br />
wydatek powietrza na poziomie<br />
500 m 3 /min.<br />
W tym momencie akcji skupiono większość<br />
prac ratowniczych na przeniesieniu<br />
Bazy nr 4 ze zrębu na podszybie szybu<br />
Andrzej III, wykonaniu instalacji elektrycznej<br />
i instalacji wodnej na przekopie<br />
poziom 512, transportów materiałów<br />
i urządzeń koniecznych do wykonania<br />
tamy przeciwwybuchowej TP-4 w przebiciu<br />
z pochylni wentylacyjnej (nr 175)<br />
do przekopu nr 941 na poziomie 512m.<br />
11<br />
Z uwagi na konieczność prowadzenia<br />
prac związanych z budową TP-4<br />
w trudnych warunkach mikroklimatu,<br />
przewidziano potrzebę wykorzystania<br />
wentylatora WLE SIGMA 900B oraz<br />
urządzenia chłodniczego typu MK-2.<br />
Na tamie TP-3 utrzymywano różnicę<br />
ciśnienia wynoszącą -5mmH 2<br />
O, kontynuowano<br />
doszczelnianie tamy kompensacyjnej<br />
przy TP-1 i przez cały czas<br />
prowadzono podawanie azotu z wydajnością<br />
3000 kg/h.<br />
31 maja rozwinięto kolejną linię chromatograficzną<br />
L-7 z bazy nr 4, do pochylni<br />
175, ukończono zabudowę urządzenia<br />
chłodniczego typu MK-2 w przekopie<br />
poz. 512m (wylot z lutniociągu przed<br />
skrzyżowaniem z pochylnią wentylacyjną<br />
175), zabudowano także wentylator<br />
WLE SIGMA 900B (wylot lutniociągu<br />
umieszczono na skrzyżowaniu z pochylnią<br />
wentylacyjną 175).<br />
Kierownik Akcji Ratowniczej zdecydował<br />
o wykonaniu tamy przeciwwybuchowej<br />
TP-4 w dwóch etapach (rys.<br />
4 i rys. 5) biorąc pod uwagę konieczność<br />
obniżenia temperatury w miejscu pracy<br />
ratowników, ponieważ temperatura<br />
gazów pożarowych przekraczała 60°C.<br />
(rys. 4 i rys. 5) – każdy rysunek na<br />
Godz Linia O 2<br />
[%] CO 2<br />
[%] CO [%] CH 4<br />
[%] H 2<br />
[%] C 2<br />
H 4<br />
[%] C 2<br />
H 6<br />
[%] T [ 0 C]<br />
6 30 L2 3,12 12,34 1,2800 5,63 2,52 0,10 0,07 65,7<br />
6 30 L4 6,02 9,06 1,2200 7,19 2,54 0,08 0,07 63,3<br />
całą szerokość strony<br />
Prace w rejonie TP-4 rozpoczęły się<br />
od zabudowy przegrody wentylacyjnej<br />
od skrzyżowania przekopu poz. 512m nr<br />
941 z pochylnią wentylacyjną 175 w kierunku<br />
tamy bezpieczeństwa TB-569.<br />
Zastępy pracujące w rejonie tamy TP-4<br />
wyposażone były w aparaty powietrzne<br />
- butlowe PSS 7000P oraz w kamizelki<br />
chłodzące, dodatkowo posiadały eksplozymetry<br />
monitorujące stan zagrożenia<br />
wybuchowego w miejscu pracy,<br />
ponadto zabudowana została dodatkowa<br />
linia chromatograficzna L-8, której<br />
koniec znajdował się w miejscu pracy<br />
ratowników oraz linia termistorowa do<br />
ciągłego pomiaru temperatury.<br />
1 czerwca zamknięto drugi przepust<br />
w TP-1 na poz. 900m co spowodowa-