13.07.2015 Views

Slutrapport RM 2012:01 - Statens Haverikommission

Slutrapport RM 2012:01 - Statens Haverikommission

Slutrapport RM 2012:01 - Statens Haverikommission

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

212. ANALYS2.1 HändelseförloppetEftersom SK 60 saknar registreringsutrustning för uppföljning av flygningenbegränsas SHK:s möjligheter att fastställa händelseförloppet till skrivnadriftstörningsanmälningar och tekniska rapporter, intervjuer medbesättningen, utvärdering av inspelade radardata, prestandaberäkning,flygprov, och sannolikhetsbedömningar.Flyglärarens uppgifter och registrerade positionsradardata under flygpassetöverensstämmer i huvudsak utom vad avser höjdförlusten när tillbudetinträffade. Skillnaden mellan flyglärarens uppfattning 400-500 meter ochutvärderingen av radardata ca 90 meter är så stor att den inte kan förklaras avradarns toleranser.Den beräknade och uppgivna fartökningen till 550-600 km/h avläst fart undertillbudet har jämförts med ett liknande radarinspelat flygfall tidigare underpasset då flygplanet gick i planflykt efter en stigning. Man kan konstatera attfartökningen vid det tillfället var långsammare. Huruvida det skedde med fulltgaspådrag i det första fallet är dock oklart vilket skulle kunna förklaraskillnaden.SHK har även ställt frågan till några flyglärare om rimlig acceleration frånstigfart med fullgas i sväng med 30 graders bankning på 5000 m. Densamstämmiga uppfattningen var att flygplanet accelererar långsammare änvad de ur radardata beräknade farterna visar. De utförda flygproven styrker attdet krävs en plané för att uppnå den acceleration som uppgavs av flygläraren.2.2 Resultat av genomförda felsökningarVid undersökningen av händelsen framfördes en hypotes om att felvisningenkunde bero på fel i pitotsystemet. En kontroll av pitotsystemet visade dock attbåde statiska och totaltrycksystemen fungerade som avsett.Eftersom det saknas redundans eller reservfunktion i pitotsystemet skulle ettfel i detta system t.ex. isbildning eller föroreningar i pitotröret, kunna medförastörningar i funktionen hos mach- och fartmätare, höjdmätare, variometer ochkabinmanometer.SHK anser det angeläget att funktionen säkerställs och att en rimlig redundansfinns för de instrument som använder statiskt- och totaltryck som indata. Närden pågående avionikmodifieringen av SK 60 är genomförd kommer systemetatt ha utrustas med en redundant källa för statiskt tryck, vilket motsvarar decivila rekommendationer från EASA 26 som finns för motsvarande flygplan isamma storleksklass (CS 23).Felvisningen på EADI har trots omfattande prov inte kunnat reproduceras ochfelkällan har inte identifierats.En rimlig förklaring till felvisningen av attityden kan vara att gyrotslodsökningsfunktion av någon anledning tillfälligt angett ett felaktigt lodläge.Vid ingång i sväng sjönk flygplanet trots att EADI indikerade en attityd itippled som för aktuell fart är normal vid planflykt. Efter ca ett halvt varvbehövdes ca 15˚ nos upp på EADI för att övergå till stigning. Även felvisningen26EASA - European Aviation Safety Agency

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!