28.09.2013 Views

Kopparbergs Bryggeri ”Vi har tagit bort alla bekymmer” - Idhammar AB

Kopparbergs Bryggeri ”Vi har tagit bort alla bekymmer” - Idhammar AB

Kopparbergs Bryggeri ”Vi har tagit bort alla bekymmer” - Idhammar AB

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Kopparbergs</strong> bryggeri<br />

rick<strong>har</strong>d voigt är bryggmästare och<br />

platschef vid kopparbergs bryggeri.<br />

sedan bryggeriet i Kopparberg startade<br />

på nytt 1994 <strong>har</strong> <strong>alla</strong> kurvor pekat<br />

åt samma håll. Omsättningen <strong>har</strong><br />

mångdubblats, från blyg-<br />

samma 36 miljoner kronor<br />

94/95 till 1,231 miljarder<br />

2007. I fjol tillverkade man<br />

90 miljoner liter dryck och<br />

var därmed bland de största<br />

tillverkarna i Sverige.<br />

Bolagets största bryggeri<br />

med 120 anställda finns<br />

i Kopparberg i Bergslagen.<br />

Här gör man cider och storsäljaren<br />

Sofiero öl. Produktionen<br />

sker i tvåskift på två<br />

linjer, en för burkar och en<br />

för flaskor. Men vartefter tillverkningen<br />

ökat <strong>har</strong> de små stoppen och störningarna<br />

blivit allt mer irriterande.<br />

– Så länge vi jobbade småskaligt<br />

funkade det att göra det ostrukturerat.<br />

När det blir större volymer gick det inte<br />

riktigt lika bra, säger rick<strong>har</strong>d voigt<br />

2 iDrift juni 2009 sommarnummer<br />

göran fredriksson demonstrerar<br />

en trång passage.<br />

efter ett förslag från personalen<br />

ska nu balken flyttas.<br />

De brygger mer<br />

med färre störningar<br />

På bara sex månader <strong>har</strong> tillgängligheten på <strong>Kopparbergs</strong> bryggeri ökat med tio procentenheter.<br />

Förklaringen – ett nytt arbetssätt som <strong>har</strong> fått <strong>bort</strong> störningar och stopp.<br />

– Vi <strong>har</strong> <strong>tagit</strong> <strong>bort</strong> <strong>alla</strong> bekymmer, säger <strong>Idhammar</strong>konsulten Jürgen Steffens.<br />

”<br />

<strong>”Vi</strong> såg att vi<br />

hade potential<br />

men hade inte<br />

den struktur<br />

som krävdes för<br />

riktigt effektiv<br />

produktion.<br />

som är bryggmästare och sedan ett par<br />

år även platschef i Kopparberg.<br />

– Vi såg att vi hade potential men<br />

hade inte den struktur<br />

som krävdes för riktigt<br />

effektiv produktion. Vi behövde<br />

hjälp att identifiera<br />

problemen.<br />

nytt arbetssätt<br />

Rick<strong>har</strong>d Voigt sökte i<br />

litteraturen och fastnade<br />

för TPM och 5S, ett sätt<br />

att arbeta för att skapa<br />

störningsfria processer<br />

genom att engagera personalen.<br />

Därefter kontaktade<br />

han <strong>Idhammar</strong>, för att få synpunkter<br />

utifrån. Det ledde till att man<br />

beslutade sig för att införa ett nytt sätt<br />

att arbeta.<br />

Det går ut på att leta upp och ta <strong>bort</strong><br />

små problem och störningsmoment.<br />

Arbetsplatsen inventeras för att man<br />

foTo: Göran fredriksson<br />

ska hitta bristerna. Verktyg och andra<br />

hjälpmedel ska vara lättillgängliga. De<br />

som bäst hittar bristerna är dock de som<br />

dagligen möter och störs av dem. Därför<br />

måste hela personalen engageras i<br />

arbetet.<br />

I september i fjol drog bryggeriet tillsammans<br />

med konsulten Jürgen steffens<br />

från <strong>Idhammar</strong> igång införandet av det<br />

nya arbetssättet. De började med möten<br />

för ledningspersonal, ansvariga i produktionslinjen<br />

och underhållspersonal.<br />

Sen involverades <strong>alla</strong> som jobbar<br />

på burk linjen i jakten på störningsmoment.<br />

Massor av idéer oM förbättringar<br />

Under kick-offen med personalen på<br />

linjen kom närmare 80 förslag på förbättringar<br />

in. Det är till exempel att ta<br />

<strong>bort</strong> en rörstump som sticker upp från<br />

golvet och är i vägen när man ska passera<br />

med en vagn. Eller en balk som sitter<br />

fel så att man knappt kommer för-<br />

storsäljaren sofiero öl tillverkas<br />

i kopparberg.<br />

bi. Ett annat förslag är att hänga upp<br />

verktygen på en tavla, så att man hittar<br />

det man behöver direkt.<br />

– Det är många små saker som gör<br />

stor nytta, säger göran fredriksson som<br />

koordinerar TPM-arbetet i fabriken.<br />

– Alla irritationsmoment ska <strong>bort</strong>,<br />

säger Jürgen Steffens.<br />

– Störningsmoment försvinner ett<br />

efter ett och det blir en trivsammare<br />

miljö att jobba i. Man får göra sin röst<br />

hörd och ser att det händer något. Alla<br />

är med och det blir bättre ju mer vi kommer<br />

igång. Nu <strong>har</strong> vi rutin på hur vi ska<br />

göra, säger LaiLa gustavsson, som sköter<br />

tappmaskinen på burklinjen.<br />

Hon är liksom <strong>alla</strong> som jobbar på<br />

burklinjen med i en så k<strong>alla</strong>d förbättringsgrupp.<br />

De träffas en timme varannan<br />

vecka och diskuterar ytterligare<br />

förbättringar, och hur de ska prioriteras.<br />

Varje grupp består av sex personer,<br />

plus Göran Fredriksson.<br />

Sedan förbättringsgrupperna startade<br />

i oktober <strong>har</strong> de föreslagit 40 förbättringar<br />

som blivit gjorda. På en lista finns<br />

20 till som ska åtgärdas.<br />

– Det finns ett enormt engagemang<br />

på burklinjen. Det är till och med så<br />

stort att det är svårt att hinna med <strong>alla</strong><br />

förbättringar. Därför är det viktigt att<br />

prioritera dem och det görs av förbättringsgrupperna<br />

och av tekniska avdelningen,<br />

säger Göran Fredriksson.<br />

– Jag tror jag kan tala för oss <strong>alla</strong><br />

på burklinjen när jag säger att arbetssättet<br />

<strong>har</strong> förbättrat mycket för oss. Det<br />

5s är ett sätt att skapa en<br />

ren, effektiv och säker arbetsplats.<br />

Benämningen är japansk,<br />

i svensk tappning blir de fem<br />

punkterna:<br />

inventering av vilka åtgärder<br />

som krävs,<br />

placering av verktyg och<br />

hjälpmedel,<br />

initialrengöring,<br />

standard och rutiner så att<br />

den nya nivån upprätthålls samt<br />

disciplin så ordningen<br />

upprätthålls.<br />

TPM står för Total Productive<br />

Manufacturing och är ett samlingsbegrepp<br />

för olika arbetssätt<br />

och aktiviteter där bland annat<br />

ett väl fungerande underhåll<br />

ingår.<br />

kroppsliga arbetet <strong>har</strong> blivit lättare och<br />

stressmoment försvunnit. Det borde<br />

finnas på <strong>alla</strong> arbetsplatser, säger Laila<br />

Gustavsson.<br />

För att få en bättre bild av hur mycket<br />

tid de många små stoppen egentligen<br />

tar <strong>har</strong> man gjort en tidsstudie.<br />

– Måste man ta loss en burk för att<br />

göra en åtgärd några gånger per dag, tar<br />

det sammanlagt kanske 20 minuter.<br />

Mer produktionstid<br />

Sammantaget <strong>har</strong> man med de olika<br />

åtgärderna på drygt sex månader ökat<br />

den tid maskinerna går med tio procentenheter.<br />

På burklinjen behövs inte<br />

längre någon övertid, som förut ofta<br />

krävdes för att hinna i fatt efter stopp.<br />

– Vi <strong>har</strong> fått stabilare, större och mer<br />

tillförlitlig produktion och lägre störningstid.<br />

Tillförlitligheten är viktig för<br />

att vi ska hinna producera det vi säljer,<br />

säger Rick<strong>har</strong>d Voigt.<br />

I Kopparberg valde man att börja<br />

jobba med det nya arbetssättet på burklinjen.<br />

På flasklinjen drog arbetet igång<br />

för ett par månader sedan. Men när<br />

arbetssättet finns på plats kan den verkliga<br />

produktionstiden öka ytterligare.<br />

Målsättningen är att om ett år ska<br />

tillgängligheten ha ökat tio procentenheter<br />

till.<br />

– Målet att operatörerna ska bli mer<br />

medvetna om dagligt underhållsarbete.<br />

Vi vill arbeta mer förebyggande, säger<br />

Rick<strong>har</strong>d Voigt. ●<br />

Text & foto: siv cederboerg<br />

Laila gustavsson jobbar på<br />

burklinjen.<br />

det är färre stopp på burklinjen<br />

sedan förbättringsarbetet påbörjades.<br />

i Kopparberg<br />

sedan 127 år<br />

ett av förbättringsförslagen från<br />

personalen var att verktygen ska<br />

finnas lättillgängliga på en tavla.<br />

så här ser det ut nu, visar göran<br />

fredriksson.<br />

Kundföretag<br />

<strong>Bryggeri</strong>et i Kopparberg <strong>har</strong> anor sedan<br />

1882. Sedan <strong>har</strong> det byggts till i etapper med<br />

nya byggnader på 1940- och 1960-talen.<br />

I slutet av 1980-talet gick bryggeriet i konkurs.<br />

Därefter följde en period med en schweizisk<br />

ägare som gjorde flaskvatten.<br />

1993 köptes fabriken av Peter och Dan-<br />

Anders Bronsman. Året efter började de<br />

tillverkningen.<br />

Företaget <strong>har</strong> sedan expanderat genom<br />

köpen av Sofiero bryggeri i Laholm 2000,<br />

samt Zeunerts i Sollefteå och Banco bryggeri<br />

i Skruv i Småland 2002.<br />

foTo: Göran fredriksson (omslaG, fabriksbyGGnader och bild på laila GusTavsson)<br />

sommarnummer juni 2009 iDrift 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!