29.08.2013 Views

Autonom robotväckarklocka med trådlös basstation - KTH

Autonom robotväckarklocka med trådlös basstation - KTH

Autonom robotväckarklocka med trådlös basstation - KTH

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ger att <br />

50·10 Ekvation 5<br />

Från tillgängliga komponenter valdes RT på 56 Ω och CT på 820 pF vilket ger en frekvens på<br />

ca 22 kHz, dvs en acceptabel nivå.<br />

Lågpassfilter<br />

Enligt databladet rekommenderades det att sätta in ett enkelt lågpassfilter för<br />

strömbegränsningen för att förhindra högfrekventa störningar. För ett lågpassfilter som<br />

använder en resistor Rc och en kondensator Cc gäller förhållandet för brytfrekvensen.<br />

(Wikipedia, Low-pass filter)<br />

<br />

<br />

10<br />

Ekvation 6<br />

Då det var väldigt svårt att veta vilket frekvens som en störning har och <strong>med</strong> vilken frekvens<br />

som h-bryggan skulle styras <strong>med</strong> valdes Rc till 1000 Ω och Cc till 1 nF. Detta ger en<br />

brytfrekvens på ca 160 kHz. Vid behov skulle dessa komponenter eventuellt kunna bytas ut.<br />

Valen av de diskreta komponenterna för motordrivarens funktionalitet visade sig vara<br />

tillfredställande när kretsen provkördes. Inga störande missljud uppstod och stegmotorn<br />

betedde sig som förväntat. När komponenterna på prov en och en togs bort, fungerade motorn<br />

fortfarande, men kunde ibland bete sig konstigt och ryckigt. Därför fattades beslutet att ha<br />

kvar samtliga diskreta komponenter på den slutliga lösningen.<br />

Slutligen löddes en separat krets på ett experimentkort <strong>med</strong> uttag för styrsignaler och<br />

strömförsörjning från mikrokontrollern, uttag strömkällan för drivning av motorn och ett uttag<br />

för motorn. Allting fungerade bra och det färdiga kortet kändes stabilt och rent nog för att inte<br />

behöva göra ett till etsat kort.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!