Etude du comportement dynamique linéaire et non-linéaire d'un ...
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IV.6 CONCLUSION<br />
L'étude présentée dans ce chapitre a permis de faire apparaître clairement le<br />
phénomène d'instabilité par réinjection de commande - phénomène 12 Hz -. L'origine de c<strong>et</strong>te<br />
divergence est le mouvement de basculement de la boite de transmission principale par<br />
rapport au fuselage. Ces mouvements longitudinaux ou latéraux se couplent entre eux pour<br />
exciter de manière parasite la chaîne de commande dont la fonction est d'assurer le pilotage<br />
de l'appareil. Les systèmes d'aide au pilotage, comme la servocommande, amplifient ces<br />
ordres parasites qui sont donc réinjectés en tête rotor. La modification des efforts<br />
aéro<strong>dynamique</strong>s qui en découle tend à augmenter le mouvement de basculement de la boite<br />
de transmission. Nous voyons alors apparaître une boucle de réinjection dont les principales<br />
composantes sont le système d'attache de la boite au fuselage - raideur <strong>et</strong> amortissement - <strong>et</strong><br />
le bloc servocommande - fonction de transfert -.<br />
L'étude des principaux paramètres de la boucle de réinjection a permis de<br />
dégager certaines propriétés <strong>du</strong> phénomène 12 Hz.<br />
- une rigidification <strong>du</strong> système d'attache de la boite sur le<br />
fuselage dans le sens longitudinal fait disparaître l'instabilité à 12 Hz. Cependant, une telle<br />
modification dégrade le niveau vibratoire mesuré en cabine.<br />
- une augmentation de l'amortissement <strong>du</strong> mode de basculement<br />
longitudinal est également favorable vis à vis de ce phénomène mais est à l'heure actuelle<br />
irréalisable en pratique.<br />
- une diminution <strong>du</strong> gain à 12 Hz de la servocommande est le<br />
moyen le plus efficace de s'affranchir <strong>du</strong> problème 12 Hz. Les trois stratégies possibles -<br />
diminution <strong>du</strong> gain statique, augmentation de l'amortissement ré<strong>du</strong>it <strong>et</strong> positionnement en<br />
basse fréquence de la fréquence de coupure - ont montré leurs efficacités. Cependant, la<br />
servocommande est un organe mécanique <strong>et</strong> la modélisation par une fonction de transfert <strong>du</strong><br />
second ordre fait disparaître c<strong>et</strong> aspect. Il est par exemple impossible de savoir quelle pièce<br />
modifier pour changer le positionnement de la fréquence de coupure ou de l'amortissement<br />
ré<strong>du</strong>it. Seule une modification <strong>du</strong> gain peut être envisagée aisément mais elle pénalise le<br />
pilotage. Néanmoins, l'intro<strong>du</strong>ction de commandes de vol électriques devrait perm<strong>et</strong>tre dans<br />
un futur proche de s'affranchir définitivement <strong>du</strong> problème 12 Hz en positionnant un filtre<br />
passe bas à l'entrée de la servocommande.<br />
La prise en compte des mouvements latéraux dans la modélisation a permis<br />
de montrer que la raideur d'attache latérale peut également déclencher un phénomène<br />
vibratoire instable <strong>du</strong> même type à la fréquence 13,5 Hz. Une raideur d'attache trop faible<br />
génère des mouvements de basculement trop importants qui vont exciter la chaîne de<br />
Chapitre 4 : Instabilité de couplage Rotor - Structure<br />
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