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Etude du comportement dynamique linéaire et non-linéaire d'un ...

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IV.4 VALIDATION DE LA SOLUTION RETENUE<br />

Les études paramétriques précédentes ont permis de montrer que des<br />

modifications de la servocommande ou <strong>du</strong> système de suspension pourraient être adoptées<br />

pour s'affranchir <strong>du</strong> problème 12 Hz. Mais ces pièces, qui sont vitales à l'appareil, ne<br />

peuvent pas être modifiées aisément puisqu'elles sont définies par un cahier des charges très<br />

sévère qui prend en compte de nombreux autres aspects aussi bien statiques que<br />

<strong>dynamique</strong>s. Nous présentons donc une solution adoptée par EUROCOPTER qui donne de<br />

bons résultats expérimentaux mais qui n'a jamais été validée <strong>d'un</strong> point de vue théorique.<br />

C<strong>et</strong>te solution consiste à intro<strong>du</strong>ire une bielle de compensation. C'est une pièce<br />

qui relie le fond de la BTP à la bielle d'attaque de la servocommande <strong>et</strong> perm<strong>et</strong> donc de<br />

solidariser l'ensemble. Cela perm<strong>et</strong> de faire disparaître les mouvements parasites à l'entrée<br />

de la servocommande.<br />

Système de renvoi<br />

de commande<br />

Pilote<br />

Servocommande<br />

BTP<br />

Bielle de com.ensatjon<br />

Mât<br />

Suspension<br />

Figure IV.11: Système de bielle de compensation<br />

En s'intéressant plus particulièrement au système <strong>du</strong> renvoi de commande,<br />

nous allons montrer que ce système est équivalent à un gain négatif de la servoconm-îande.<br />

Chapitre 4 : Instabilité de couplage Rotor - Structure 211

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