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Automatización del halador hidráulico Rapp Hydema aplicado a la ...

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3. MATERIAL Y MÉTODOS<br />

Para el desarrollo <strong>del</strong> <strong>ha<strong>la</strong>dor</strong> automático, en primer lugar se realizó una encuesta entre los<br />

“arrantzales” que practican <strong>la</strong> modalidad de pesca con líneas de mano a ver<strong>del</strong>. Con esta<br />

encuesta, realizada durante <strong>la</strong> parada invernal de <strong>la</strong> flota, se trató de identificar <strong>la</strong>s<br />

especificaciones que debería reunir el <strong>ha<strong>la</strong>dor</strong> automático en cuanto a <strong>la</strong> operativa de pesca.<br />

Posteriormente se transmitieron <strong>la</strong>s especificaciones identificadas por los “arrantzales” a <strong>la</strong><br />

empresa fabricante <strong>del</strong> <strong>ha<strong>la</strong>dor</strong> para que <strong>la</strong>s incluyese en <strong>la</strong> automatización.<br />

Cuando en enero <strong>del</strong> 2006 el <strong>ha<strong>la</strong>dor</strong> automático llegó al País Vasco se realizaron unas<br />

pruebas preliminares en el banco de pruebas de TALLERES GAZTETXU en Bermeo para<br />

comprobar el correcto funcionamiento <strong>del</strong> equipo. A continuación fue montado a bordo <strong>del</strong><br />

barco Urdaibai Bat donde se realizó <strong>la</strong> primera prueba de mar al inicio de <strong>la</strong> costera de<br />

ver<strong>del</strong>. Con <strong>la</strong>s conclusiones obtenidas en <strong>la</strong> salida de mar se desmontó el <strong>ha<strong>la</strong>dor</strong> <strong>del</strong> barco y<br />

se llevó al taller para su optimización ya que no se obtuvieron los resultados esperados.<br />

Los puntos a mejorar afectaron al sistema de automatización y se realizaron en dos fases. La<br />

primera de el<strong>la</strong>s consistió en un cambio en <strong>la</strong> tarjeta de automatización y fue llevada a cabo<br />

en Bermeo, después de recibir <strong>la</strong> nueva tarjeta de Noruega. Para <strong>la</strong> segunda fue necesario<br />

enviar el <strong>ha<strong>la</strong>dor</strong> a Noruega donde se realizaron una serie de cambios. Finalmente con el<br />

<strong>ha<strong>la</strong>dor</strong> llegado de Noruega se realizó nuevamente <strong>la</strong> prueba preliminar en el banco de<br />

pruebas, para realizar posteriormente <strong>la</strong> segunda prueba de mar a bordo <strong>del</strong> barco Virgen <strong>del</strong><br />

Puerto. Para esta segunda prueba de mar, dado que se realizó fuera de costera y no había<br />

ver<strong>del</strong>es, fue necesario diseñar y preparar un dispositivo que realizase <strong>la</strong> función <strong>del</strong> pescado<br />

en el aparejo y así poder reproducir <strong>la</strong> situación de pesca <strong>del</strong> modo más real posible. El<br />

dispositivo preparado constó de una línea de 12 brazas de longitud, amarrada en uno de sus<br />

extremos a 3 flotadores dispuestos en serie. La suma de <strong>la</strong> flotabilidad de todos los flotadores<br />

permitía al plomo de 2,5 kg de peso seguir hundiéndose aunque a una velocidad muy<br />

reducida. De este modo, amarrando el extremo libre de <strong>la</strong> línea al plomo, cuando éste alcanza<br />

<strong>la</strong>s 12 brazas y comienza a actuar sobre los flotadores, estos se sumergen y hacen al plomo<br />

descender más lentamente, reduciendo repentinamente <strong>la</strong> tensión de <strong>la</strong> línea sobre el carrete<br />

superior <strong>del</strong> <strong>ha<strong>la</strong>dor</strong>. Básicamente este efecto de reducción de <strong>la</strong> velocidad de caída <strong>del</strong> plomo,<br />

Informe final 7/34 © AZTI Tecnalia 2006

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