13.07.2015 Views

Acciones correctivas para mejorar la disponibilidad en generadores ...

Acciones correctivas para mejorar la disponibilidad en generadores ...

Acciones correctivas para mejorar la disponibilidad en generadores ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Boletín IIE, mayo-junio del 2001que se sugier<strong>en</strong> se muestran <strong>en</strong> <strong>la</strong> Tab<strong>la</strong> 1:En <strong>la</strong> Figura 4 se muestra <strong>en</strong> detalle <strong>la</strong>s interconexionespropuesto <strong>en</strong> <strong>la</strong> Tab<strong>la</strong> 1.Considerando <strong>la</strong>s interconexiones propuestas, <strong>la</strong>temperatura de vapor se distribuye de manera más uniformeque con el banco actual. Esto se muestra <strong>en</strong> <strong>la</strong> Tab<strong>la</strong> 2,<strong>en</strong> <strong>la</strong> misma se com<strong>para</strong> <strong>la</strong> temperatura de metal exteriordel arreglo actual con el propuesto.Dos aspectos que se deb<strong>en</strong> destacar de los resultadosson:a) La temperatura exterior de los tubos afectados sereduce de manera considerable.b) La dispersión que se pres<strong>en</strong>ta <strong>en</strong> <strong>la</strong>s temperaturasde vapor a <strong>la</strong> salida de los tubos de ± 56 ºC, se puedereducir a ± 22 ºC con el arreglo propuesto.Análisis de decrem<strong>en</strong>to de pot<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> <strong>la</strong>U-1 de <strong>la</strong> CT Gral. Manuel ÁlvarezMor<strong>en</strong>o de Manzanillo, ColimaTab<strong>la</strong> 3. Principales causas de decrem<strong>en</strong>to de pot<strong>en</strong>cia.Causa del decrem<strong>en</strong>to de pot<strong>en</strong>cia Decrem<strong>en</strong>to %Inefici<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> turbina de vapor(turbina de baja presión) 4.05Desviación del flujo de combustibley aire respecto al valor de diseño 3.04Presión absoluta alta del cond<strong>en</strong>sador 1.81Desconexión de recircu<strong>la</strong>ción de gases y<strong>en</strong>suciami<strong>en</strong>to de bancos y paredes de agua 1.25Ensuciami<strong>en</strong>to y fugas delprecal<strong>en</strong>tador reg<strong>en</strong>erativo de aire 0.78Total 10.93Esta sección está <strong>en</strong>focada a determinar <strong>la</strong>s causas que originanel decrem<strong>en</strong>to de pot<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> <strong>la</strong> unidad 1 de <strong>la</strong> CTGral. Manuel Álvarez Mor<strong>en</strong>o de Manzanillo, Colima.Con los datos de operación real capturados e informaciónde diseño se realizaron simu<strong>la</strong>ciones <strong>en</strong> estado estable conel sistema de cómputo comercial Steam Master, al pasarde <strong>la</strong>s condiciones de diseño a 100% de carga a <strong>la</strong>s condicionesde operación real. Los resultados muestran <strong>la</strong>s variablescon mayor contribución <strong>en</strong> <strong>la</strong> pérdida de pot<strong>en</strong>ciadel turbog<strong>en</strong>erador.Para obt<strong>en</strong>er mayor información sobre <strong>la</strong>s causasde desviaciones operativas específicas, se realizaron diagnósticosde los equipos principales. En <strong>la</strong> Tab<strong>la</strong> 3 se pres<strong>en</strong>tanlos resultados de <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>ción, <strong>en</strong> donde se observa<strong>la</strong> aportación al decrem<strong>en</strong>to total de <strong>la</strong> unidad 1 que ti<strong>en</strong><strong>en</strong><strong>la</strong>s variables principales. Cabe seña<strong>la</strong>r que el flujo de aireresultó no t<strong>en</strong>er participación <strong>en</strong> el decrem<strong>en</strong>to total de <strong>la</strong>unidad; ya que <strong>en</strong> <strong>la</strong>s mediciones de flujo de aire realizadas<strong>en</strong> esta unidad por el personal del IIE se obtuvieron valoresdel ord<strong>en</strong> de 1121 Ton/h que es superior al valor de diseñode 1050 Ton/h. Otros factores resultaron ser los que incid<strong>en</strong><strong>en</strong> el decrem<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> pot<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> <strong>la</strong> unidad, los más relevantesse muestran <strong>en</strong> <strong>la</strong> Tab<strong>la</strong> 3.A continuación se listan <strong>la</strong>s recom<strong>en</strong>daciones derivadasde los análisis realizados y que están ori<strong>en</strong>tadas arecuperar <strong>la</strong> pot<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> unidad 1:a. Para el caso de <strong>la</strong> turbina es recom<strong>en</strong>dable realizar<strong>en</strong> el próximo mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> unidad una inspecciónminuciosa de sellos (á<strong>la</strong>bes, carcaza interior,carcaza exterior y soportes de á<strong>la</strong>bes) y superficiede los á<strong>la</strong>bes. En dicha inspección se harán los reemp<strong>la</strong>zosde sellos necesarios, <strong>la</strong> limpieza de <strong>la</strong> superficiede á<strong>la</strong>bes y <strong>la</strong> re<strong>para</strong>ción o reemp<strong>la</strong>zo deá<strong>la</strong>bes dañados. También deberá verificarse <strong>la</strong> purezadel agua de alim<strong>en</strong>tación. Una vez realizado dichomant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to, se recomi<strong>en</strong>da monitorearperiódicam<strong>en</strong>te <strong>la</strong> efici<strong>en</strong>cia de toda <strong>la</strong> turbina y <strong>la</strong>pureza del vapor. El monitoreo de <strong>la</strong> efici<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong>turbina se hará registrando <strong>la</strong> presión y temperatura.b. Verificar por qué no se alcanza el valor del flujo decombustible de diseño. La recom<strong>en</strong>dación es verificarel sistema del control de combustible <strong>en</strong> caso deque sea ésta <strong>la</strong> razón. También se debe verificar <strong>la</strong>funcionabilidad de <strong>la</strong> válvu<strong>la</strong> de control acorde a <strong>la</strong>scaracterísticas de diseño, ya que se observó que noalcanzó el valor de apertura requerido <strong>para</strong> <strong>la</strong> cargamáxima.c. Se recomi<strong>en</strong>da realizar periódicam<strong>en</strong>te puestas apunto de <strong>la</strong> unidad con el objeto de regu<strong>la</strong>r <strong>la</strong> cantidadde aire suministrada a <strong>la</strong> caldera <strong>para</strong> mant<strong>en</strong>erel porc<strong>en</strong>taje de exceso de aire cercano a los valoresde diseño. Arriba de estos valores pued<strong>en</strong> empezara t<strong>en</strong>erse decrem<strong>en</strong>tos de <strong>la</strong> efici<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> calderapor pérdidas de calor a través de los gases de combustiónasí como también por formación de humedadadicional.d. Hacer los cambios necesarios <strong>en</strong> <strong>la</strong> sección de <strong>en</strong>tradade los gases de recircu<strong>la</strong>ción que permitan el restablecimi<strong>en</strong>todel sistema de recircu<strong>la</strong>ción de gases.e. Realizar limpieza del cond<strong>en</strong>sador. Verificar elflujo de agua de circu<strong>la</strong>ción midi<strong>en</strong>do con el métododel trazador químico. Después de realizar lo anteriorse sugiere observar el comportami<strong>en</strong>to delcond<strong>en</strong>sador y si aun no se logra el vacío esperado,Instituto de Investigaciones Eléctricas107

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!