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CENTRALES NUCLEARES/NUCLEAR POWER PLANTS<br />

DECIMOTERCERA RECARGA<br />

UNIDAD I<br />

La mencionada parada de recarga<br />

tuvo su inicio, tal como estaba previsto,<br />

a las 00,00 horas del día 29<br />

de mayo con el desacoplamiento<br />

del alternador de la red. Las actividades<br />

más destacables realizadas<br />

fueron las siguientes:<br />

• Medida del tiempo de caída de<br />

barras de control.<br />

• Durante el enfriamiento del circuito<br />

primario se detectaron valores<br />

de radiación anormalmente altos,<br />

comparados con los obtenidos en la<br />

recarga anterior en puntos de la<br />

Planta en contacto con dicho circuito<br />

y sistemas asociados como<br />

consecuencia del fallo de una fuente<br />

secundaria de neutrones del reactor<br />

que contribuyó a la propagación<br />

de los isótopos Sb-124 y<br />

Sb-122 en el agua del RCS. Por esta<br />

razón se mantuvo el circuito primario<br />

con una bomba de refrigeración<br />

en servicio, prolongándose las actividades<br />

de purificación hasta conseguir<br />

bajar los niveles de actividad<br />

en el agua del circuito primario hasta<br />

valores recomendados por el<br />

EPRI.<br />

• Los niveles de actividad en la<br />

cota de operación fueron similares<br />

a los de la recarga anterior, y no variaron<br />

a lo largo de la descarga del<br />

combustible, ni de la descarga de<br />

las fuentes neutrónicas. En paralelo<br />

a la descarga de elementos combustibles,<br />

se efectuó una inspección visual<br />

de toberas y rejillas con resultados<br />

satisfactorios.<br />

• Se drenaron los tres generadores<br />

de vapor y se realizó limpieza<br />

de la placa tubular “lancing”. En el<br />

generador de vapor 2 se realizó inspección<br />

por corrientes inducidas al<br />

9% de tubos y se inspeccionó la<br />

placa tubular, con resultados satisfactorios.<br />

• Durante las maniobras de traslado<br />

de elementos de combustible<br />

nuevo a la piscina de combustible<br />

gastado se dañó un elemento, por<br />

lo que fue necesaria la fabricación<br />

en Enusa de un nuevo elemento<br />

combustible.<br />

• Se llevó a cabo la sustitución<br />

de cabezales a 18 elementos de<br />

combustible gastado.<br />

• Se realizó inspección de cierres<br />

a las bombas de refrigeración del<br />

reactor RCP-1 y RCP-3.<br />

• Se realizó inspección a 39 penetraciones<br />

del recinto de contención.<br />

• Se hizo mantenimiento de ambos<br />

trenes de salvaguardias tecnológicas<br />

y prueba integrada de rodaje<br />

de 24 horas a los generadores diesel<br />

1DG y 3DG, con resultados satisfactorios.<br />

• En el turbogrupo se realizaron<br />

trabajos de rigidizado de ambas tapas<br />

de las turbinas de baja presión.<br />

• Se realizó comprobación de<br />

huelgos entre partes fijas y móviles<br />

a las turbinas de baja presión con<br />

resultados satisfactorios.<br />

• Se desmontó la tapa de la turbina<br />

de alta presión y se realizó comprobación<br />

de centrado entre coronas<br />

exteriores y cilindro central<br />

respecto al rotor.<br />

• Inspección de válvulas de turbinas.<br />

• Se desmontó el conjunto de excitación<br />

del alternador para inspección<br />

del mismo.<br />

• Se procedió a la carga del nuevo<br />

núcleo, compuesto por 64 elementos<br />

de combustible nuevo, 9<br />

the tube plate cleaned by lancing. In steam<br />

generator 2, 9% of the tubes were inspected by<br />

induced currents and the tube plate was inspected<br />

with satisfactory results.<br />

• A fuel assembly was damaged while transferring<br />

new fuel assemblies to the spent fuel pool, and<br />

therefore a new fuel assembly had to be<br />

manufactured by Enusa.<br />

• The heads of 18 spent fuel assemblies were<br />

replaced.<br />

• The seals of reactor cooling pumps RCP-1 and<br />

RCP-3 were inspected.<br />

• 39 containment penetrations were inspected.<br />

• Maintenance was performed on both<br />

engineered safety feature trains, and an integrated<br />

24-hour running test was performed on diesel<br />

generators 1DG and 3DG, with satisfactory results.<br />

• In the turbine set, work was carried out to<br />

rigidify both low-pressure turbine heads.<br />

• The play between stationary and moving parts<br />

of the low pressure turbines was checked with<br />

satisfactory results.<br />

• The high pressure turbine head was dismounted<br />

to check the centering between exterior rings and<br />

center cylinder with respect to the rotor.<br />

• Turbine valve inspection.<br />

• The alternator excitation assembly was<br />

dismounted for inspection.<br />

• The new core was loaded; this core is<br />

composed of 64 new fuel assemblies, 9 assemblies<br />

reused from cycles prior to no. 13, and the<br />

remaining 84 are from cycle 13.<br />

The tests established in the startup sequence were<br />

then performed, the reactor became critical on July<br />

7 and the Unit went on-line on July 9, thus marking<br />

the end of the refueling outage, which lasted 41 days<br />

and 4 hours.<br />

OPERATING ACTIVITES<br />

UNIT I<br />

In addition to the refueling outage, this Unit had<br />

another two outages during the year: one for<br />

inspecting one of the main pumps, and the other a<br />

reactor scram.<br />

• During startup after the refueling outage, higher<br />

than normal vibrations were detected in the cooling<br />

pump of Reactor No. 2; therefore, after reaching<br />

50% power, it was decided on July 11 to shut down<br />

the Unit in order to inspect/repair this pump. On<br />

inspection, damage was found in the lower motor<br />

bearing, which was repaired by replacing the<br />

bearing. The unit went on line again on July 17.<br />

• On July 17, while uploading after the above<br />

mentioned shutdown, a reactor scram occurred due<br />

to automatic turbine shutdown when high level was<br />

reached in steam generator 2. This was a result of<br />

level oscillations during manual control with<br />

nuclear power at 25%; due to the system’s instability<br />

at low loads, this level rose above trip point. The<br />

Unit went on-line again on the same day, and since<br />

then has been connected to the grid without<br />

interruption.<br />

UNIT II<br />

This Unit experienced two reactor scrams during<br />

the year, as described below:<br />

• On April 6, an automatic reactor and turbine<br />

shutdown occurred due to a failure in the<br />

mechanism of a reactor scram switch when it was<br />

being routinely checked in accordance with<br />

provisions of the Technical Operating<br />

Specifications. On the same day the reactor<br />

A b r i l 2 0 0 0<br />

R e v i s t a S N E

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