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CENTRALES NUCLEARES/NUCLEAR POWER PLANTS<br />

sector de población que en mayor<br />

número nos ha visitado, seguidos<br />

por más de 76.000 personas pertenecientes<br />

a diversas asociaciones<br />

culturales, deportivas, benéficas,<br />

amas de casa, jubilados, etc, que representan<br />

un 34%; 20.000 personas<br />

(9%), se incluyen en otros colectivos<br />

como grupos de empresa; y casi<br />

7.000, que suponen un 3% han sido<br />

visitas individuales.<br />

DƒCIMO PRIMERA RECARGA<br />

DE COMBUSTIBLE<br />

Como dije al comienzo de mi intervención,<br />

la realización de la 11ª<br />

Recarga de Combustible fue, dentro<br />

de la operación de la Central, el<br />

otro gran acontecimiento de 1999.<br />

El día 10 de abril se iniciaron las<br />

maniobras de bajada de carga para<br />

desacoplar al Unidad que permanecería<br />

en esa situación hasta el 6 de<br />

mayo. La duración final de la<br />

Recarga fueron 27 días durante los<br />

cuales tuvimos que desarrollar más<br />

de 7.000 actividades o trabajos planificados,<br />

destacando por su importancia<br />

y como más significativos los<br />

siguientes:<br />

• Sustitución de 184 elementos<br />

de combustible del tipo SVEA96<br />

/LK2+ de los 624 que componen el<br />

núcleo del reactor.<br />

• Implantación de 40 modificaciones<br />

de diseño orientadas a conseguir<br />

una mayor optimización en<br />

el funcionamiento de la Central mediante<br />

la mejora tecnológica de<br />

equipos y componentes conforme a<br />

experiencias de operación y a la<br />

evolución de la propia industria de<br />

fabricación.<br />

• Cambio de turbinas de las bombas<br />

de agua de alimentación.<br />

• Cambio de una de las bombas<br />

de Recirculación.<br />

• Revisión completa del<br />

Generador Eléctrico Principal.<br />

• Inspección mediante corrientes<br />

inducidas de tubos del Condensador<br />

principal y Cambiadores de calor.<br />

• Realización de los Programas<br />

de Inspección en Servicio para asegurar<br />

el buen funcionamiento de los<br />

sistemas de la Central durante el<br />

próximo ciclo operativo. En este<br />

sentido y de acuerdo con los resultados<br />

del Programa de Inspección<br />

de la Recarga anterior, se procedió<br />

satisfactoriamente a la modificación<br />

del barrilete (shroud).<br />

Precisamente<br />

durante esta<br />

Recarga, y como<br />

una modificación<br />

encaminada<br />

a mejorar la seguridad,<br />

procedimos<br />

a instalar un<br />

nuevo denominado<br />

“Opción 1<br />

Mejorada”, cuya<br />

finalidad es proporcionar<br />

una<br />

serie de controles<br />

adicionales<br />

para prevenir las<br />

posibles, aunque<br />

muy improbables<br />

inestabilidades<br />

termohidráulicas<br />

que pudieran<br />

existir en el núcleo<br />

de combustible.<br />

Sv.p<br />

PLAN TECNOLîGICO 99-2003<br />

En C.N. Cofrentes históricamente<br />

hemos llevado a cabo diferentes<br />

programas de actualización de la<br />

Planta mediante los cuales se han<br />

realizado importantes modificaciones<br />

y obtenido resultados hasta el<br />

momento muy satisfactorios en mejora<br />

de la seguridad y fiabilidad. Las<br />

próximas actuaciones en este campo<br />

están plasmadas en el Plan<br />

Tecnológico de C.N. Cofrentes<br />

1999-2003 cuyos principales objetivos<br />

son dar un salto cualitativo en la<br />

evolución de los parámetros operativos<br />

y competitivos de la Planta,<br />

manteniendo los altos índices de seguridad<br />

alcanzados, y mejorar el valor<br />

activo de la Central permitiendo<br />

una gestión continuada y eficaz de<br />

su vida útil.<br />

El Plan Tecnológico de C.N.<br />

Cofrentes da respuesta a los retos<br />

estratégicos de:<br />

1. Mejorar la eficiencia, que comprende<br />

la reducción de indisponiblidad<br />

(programada y no programada)<br />

con recargas más cortas y sistemas<br />

más fiables, así como la introducción<br />

de combustible avanzado más<br />

eficiente y fiable y la optimización<br />

de los procesos esenciales.<br />

2. Crecimiento, mediante aumento<br />

de potencia y mejora del rendimiento.<br />

3. Gestión de Vida a través de la<br />

Evaluación del estado actual; mitigación<br />

de degradaciones y<br />

Programa de modernización de<br />

equipos principales.<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

3,6<br />

5,2<br />

1991<br />

3,3<br />

1,5<br />

3,8<br />

4,7<br />

DOSIS COLECTIVA /<br />

COLLECTIVE DOSE<br />

3,3<br />

3,8<br />

4,69<br />

3<br />

0,47<br />

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999<br />

Años/Years<br />

• Implementation of 40 design modifications<br />

intended to more fully optimize Plant operation by<br />

technologically enhancing equipment and<br />

components on the basis of operating experiences<br />

and evolution of the manufacturing industry.<br />

• Replacement of feedwater pump turbines.<br />

• Replacement of one of the recirculation pumps.<br />

• Complete overhaul of the Main Power<br />

Generator.<br />

• Induced current inspection of main condenser<br />

pipes and heat exchangers.<br />

• In-Service Inspection Programs to ensure proper<br />

operation of plant systems during the next operating<br />

cycle. In this respect and in accordance with the<br />

Inspection Program from the previous refueling, the<br />

shroud was successfully modified.<br />

It was precisely during this refueling that we<br />

proceeded to install the new so-called “Improved<br />

Option 1” as a modification intended to improve<br />

safety. The purpose of this is to provide a series of<br />

additional controls to prevent possible, though very<br />

improbable, thermohydraulic instabilities that could<br />

exist in the fuel core.<br />

TECHNOLOGY PLAN 1999-2003<br />

Historically, Cofrentes NPP has implemented<br />

different Plant upgrading programs for making major<br />

modifications, and to date it has obtained very<br />

satisfactory results in terms of improved safety and<br />

reliability. Forthcoming actions to be taken in this<br />

field are set forth in the Cofrentes NPP Technology<br />

Plan 1999-2003, the main goals of which are to take<br />

a qualitative leap in the evolution of Plant operating<br />

and competitive parameters, maintain the high safety<br />

indices achieved, and improve the Plant’s asset value<br />

by providing for ongoing, effective lifetime<br />

management.<br />

The Cofrentes NPP Technology Plan addresses the<br />

following strategic challenges:<br />

1. Improved Efficiency, which includes reducing<br />

capability loss (planned and unplanned) with shorter<br />

refuelings and more reliable systems, as well as using<br />

more efficient, reliable advanced fuel and optimizing<br />

essential processes.<br />

2. Growth, by power uprates and enhanced<br />

performance.<br />

2<br />

1,81<br />

1,7 1,7<br />

2,73<br />

0,47<br />

Valor Anual/Annual Value<br />

Media Trienal/Triennal Average<br />

Objetivo INPO-WANO 91-95/IMPO-WANO Objective 91-95<br />

Objetivo INPO-WANO 96-99/IMPO-WANO Objective 96-99<br />

2,55<br />

1,8<br />

2,21<br />

A b r i l 2 0 0 0<br />

R e v i s t a S N E

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