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REVISTA ARISTAS: INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA * AÑO 2012 * VOL. 1 * NUM. 2 revista aristas Investigación Básica Aplicada
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REVISTA ARISTAS: INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA * AÑO 2012 * VOL. 1 * NUM. 2<br />
revista aristas<br />
Investigación Básica Aplicada
Año 2012 Vol. 1 N O 1<br />
EDITOR EN JEFE<br />
Dr. Juan Andrés López Barreras<br />
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería<br />
Universidad Autónoma de Baja California<br />
José López<br />
Auxiliar Edición<br />
César López<br />
Auxiliar Diseño<br />
Revista Aristas<br />
Es una Revista de Divulgación Científica donde la<br />
Unidad Académica responsable es la Facultad de<br />
Ciencias Químicas e Ingeniería, Campus Tijuana de la<br />
Universidad Autónoma de Baja California<br />
COMITE EDITORIAL<br />
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA<br />
Dr. Fernando Toyohiko Wakida Kusunoki<br />
Dr. Samuel Guillermo Meléndez López<br />
Dr. Luis Guillermo Martínez Méndez<br />
Dr. José Heriberto Espinoza Gómez<br />
Dr. Paul Adolfo Taboada González<br />
Dr. Luis Enrique Palafox Maestre<br />
Dr. Marco Antonio Ramos Ibarra<br />
Dr. José Luis González Vázquez<br />
Dr. Gerardo César Díaz Trujillo<br />
Dr. José Manuel Cornejo Bravo<br />
Dra. Quetzalli Aguilar Virgen<br />
Dr. Guillermo Licea Sandoval<br />
Dra. Alma Elia Leal Orozco<br />
Dr. Iván Córdova Guerrero<br />
Dr. Manuel Castañón Puga<br />
Dr. Raudel Ramos Olmos<br />
M.C. Rubén Guillermo Sepúlveda Marqués<br />
M.C. Jesús Everardo Olguín Tiznado<br />
M.C. José Jaime Esqueda Elizondo<br />
M.C. Jorge Edson Loya Hernández<br />
M.C. José María López Barreras<br />
M.C. Julio Cesar Gómez Franco<br />
M.C. Claudia Camargo Wilson<br />
M.C. Teresa Carrillo Gutiérrez<br />
UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO, CHILE.<br />
Dra. Leticia Galleguillos Peralta<br />
Dr. Ivan Santelices Malfanti<br />
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO<br />
Dr. Enrique de la Vega Bustillos<br />
Dr. Gil Arturo Quijano Vega<br />
http://fcqi.tij.uabc.mx/revistaaristas/<br />
revistaarista@uabc.edu.mx<br />
PORTADA<br />
Diseño: JA-C&LB<br />
Fotografía: Alfred Pasieka<br />
Publicación semestral<br />
LEGAL<br />
REVISTA ARISTAS INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA, año 1,<br />
número 2, Julio 2012 – Diciembre 2012, es una publicación<br />
semestral editada y publicada por la Universidad Autónoma de<br />
Baja California, Ave. Álvaro Obregón sin número, Col. Nueva,<br />
Mexicali, Baja California, México. C.P. 21100. Teléfono Directo:<br />
(686) 553-44-61, (686) 553-46-42, Conmutador: (686) 551-82-22,<br />
Fax: (686) 551-82-22 ext. 33005, http://fcqi.tij.uabc.mx/usuarios/<br />
revistaaristas/. Editor responsable: Juan Andrés López Barreras.<br />
Reservas de Derechos al uso Exclusivo No.<br />
04-2013-082310014500-102, ISSN en trámite, ambas otorgadas<br />
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.<br />
Responsable de la última actualización de este número: Juan<br />
Andrés López Barreras, Coordinación de Posgrado e<br />
Investigación de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería,<br />
fecha de última actualización: 18 de Diciembre de 2012.<br />
La reproducción total o parcial está autorizada siempre y<br />
cuando se cite la fuente.<br />
Derechos Reservados ©<br />
Toda reproducción total o parcial deberá citar a la<br />
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería<br />
El contenido de los artículos publicados no representan<br />
necesariamente los pensamientos de la Universidad ni<br />
de la propia Revista. El contenido de los Artículos<br />
únicamente es responsabilidad de sus Autores.<br />
Mayores informes<br />
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería<br />
Universidad Autónoma de Baja California<br />
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería<br />
Calzada Universidad # 14418<br />
Mesa de Otay, Tijuana, B.C.<br />
C.P. 22390, México.<br />
Tel. +52 (664) 9797500<br />
Fax +52 (664) 6822790<br />
Publicada por la<br />
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería<br />
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
EDITORIAL<br />
El comité editorial de la Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería se complace en<br />
presentarles el segundo numero, ano 1, vol. 2 del 2012. Se ha hecho un esfuerzo<br />
adicional para mejorar la calidad de los artículos presentados con la ampliación de<br />
nuestra base de árbitros y un constante seguimiento a los procesos de edición de<br />
los trabajos.<br />
En este número encontrará predominantemente trabajos de investigación en el<br />
área de Ingeniería industrial, por ejemplo: Calidad educativa y mejora continua,<br />
Mejoramiento de la eficiencia en una empresa medica aplicando DMAIC,<br />
Redistribución de planta para la optimización de la producción en base a modelos<br />
matemáticos, Mejoramiento de la productividad en el manejo y aplicación de<br />
materiales para obra negra en la construcción de proyectos de viviendas de<br />
interés social, Simulación de procesos a través del análisis de líneas de espera<br />
para la optimización de tiempos.<br />
Seguimos invitando a todos los investigadores y académicos para que sometan<br />
sus trabajos en el marco de las convocatorias que cada semestre se publican en<br />
la pagina de Internet de nuestra Revista Aristas. También queremos agradecer a<br />
nuestros lectores sus mensajes de agradecimiento recibidas en los correos<br />
electrónicos del comité editorial y por sus comentarios y recomendaciones para<br />
mejorar cada vez más las publicaciones.<br />
Esperamos que la comunidad académica y estudiantil disfruten de la lectura que<br />
nos ofrecen nuestros estimados autores.<br />
Dr. Juan Andrés López Barreras<br />
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería<br />
Editor en Jefe
TITULO<br />
PAGINAS<br />
Mejoramiento de la eficiencia en una empresa medica aplicando DMAIC<br />
Claudia Camargo Wilson, Negmi Palleiro Navarro, Jesús Everardo Olguín Tiznado, Juan Andrés<br />
López Barreras, José Luis Javier Sánchez González<br />
Redistribución de planta para la optimización de la producción en base a modelos matemáticos<br />
Elías López Méndez, José Alberto Estrada Beltrán, Alberto Ramírez Leyva, Jesús Iván Ruiz Ibarra<br />
Simulación de procesos a través del análisis de líneas de espera para la optimización de tiempos<br />
Selene Inzunza Borgetti, José Alberto Estrada Beltrán, Alberto Ramírez Leyva, Jesús Rodolfo<br />
Rodríguez<br />
Calidad educativa y mejora continua<br />
Julio Cesar Gómez Franco, Juan Andrés López Barreras, José María López Barreras<br />
Mejoramiento de la productividad en el manejo y aplicación de materiales para obra negra en la<br />
construcción de proyectos de viviendas de interés social<br />
Edgar Pacheco Ruiz<br />
4-12<br />
13-26<br />
27-33<br />
34-38<br />
39-50
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN UNA<br />
EMPRESA MÉDICA APLICANDO DMAIC<br />
Improving the efficiency in a medical company applying DMAIC<br />
RESUMEN<br />
Esta investigación aborda tres problemáticas detectadas en el área de<br />
empaque de una empresa Médica. La primera fue la ineficacia del flujo del<br />
producto debido a una distribución inadecuada. Por esta razón el área fue<br />
re-diseñada y el flujo del material se hizo más eficiente. La segunda, fue el<br />
cambio de empaque de ciertos productos, con el objetivo de reducir los<br />
costos de material. La tercera, fue la acumulación de piezas en la Operación<br />
A debido a un mayor tiempo de proceso en la Operación B, para esto, se<br />
propuso un nuevo balanceo para Operación B en la que se incluyó un nuevo<br />
operador que apoya realizando actividades directas y que permite a la línea<br />
de empaque tener una cantidad de piezas por hora igual a la del proceso<br />
anterior. Así mismo, se desarrolló una nueva estación de trabajo y dos<br />
estructuras que facilitan el manejo del producto.<br />
PALABRAS CLAVES: Eficacia, empaque, productividad, re-diseño,<br />
reducción de tiempos.<br />
ABSTRACT<br />
This research addresses three problematic situation detected in the area of<br />
packaging a medical company. The first was the inefficacy of flow of the<br />
product due to the inadequate distribution; for which re-design the area<br />
and make the flow of material more efficient. The second was the change in<br />
packaging of certain products, with the goal of reducing the cost of<br />
material. The third was the accumulation of parts on operation A, due to<br />
increased processing time in the Operation B; To resolve this affair we<br />
propose adding an extra operator on operation B who will aid on certain<br />
direct tasks allowing the packaging line to have the same pieces per hour<br />
count as the last process. In addition we developed a new layout, a new<br />
work station and two structures that will make the product handling easier.<br />
CLAUDIA CAMARGO WILSON<br />
Ingeniera Industrial, Dra.<br />
Profesora-Investigadora U.A.B.C.<br />
ccamargo@uabc.edu.mx<br />
NEGMI PALLEIRO NAVARRO<br />
Ingeniera Industrial, Ing.<br />
negmi.palleiro@uabc.edu.mx<br />
JESÚS EVERARDO OLGUÍN<br />
TIZNADO<br />
Ingeniero Industrial, M.C.<br />
Profesor-Investigador U.A.B.C.<br />
jeol79@uabc.edu.mx<br />
JUAN ANDRES LÓPEZ BARRERAS<br />
Ingeniero Industrial, Dr.<br />
Profesor-Investigador U.A.B.C.<br />
jalopez@uabc.edu.mx<br />
JOSÉ LUIS JAVIER SÁNCHEZ<br />
GONZÁLEZ<br />
Ingeniero Físico Industrial, M.C.<br />
Profesor-Investigador U.A.B.C.<br />
javsanchez@uabc.edu.mx<br />
KEYWORDS: Efficacy, packaging, productivity, layout, time reduction.<br />
1. INTRODUCCIÓN<br />
Esta investigación se desarrolla en una de las áreas de<br />
empaque, en la que será necesaria la gestión de tres<br />
distintas cuestiones:<br />
1. Flujo ineficaz del producto empaquetado en<br />
producto X.<br />
2. Cambio de tamaño de cavidad de ciertos productos<br />
por cuestión de reducción de costos.<br />
3. Disminución del tiempo de Operación B (Empacado<br />
en caja) de productos que salen de máquinas M, con<br />
el fin de crear un mejor flujo y evitar cuellos de<br />
botella.<br />
Para el desarrollo de las actividades que solucionarán las<br />
mencionadas problemáticas o cuestiones a mejorar, se<br />
utilizaron distintos conceptos de ingeniería, metodologías<br />
y herramientas como: Administración de la producción,<br />
4<br />
estandarización, mapa de flujo de proceso, balanceo de<br />
líneas, DMAIC, diagrama de flujo, actividades directas e<br />
indirectas y productividad.<br />
1.1 Administración de la producción<br />
La administración de la producción se puede definir<br />
como el diseño, operación y control de sistemas para la<br />
manufactura y la distribución de productos. Este<br />
concepto tiene tres niveles de aplicación en la cadena<br />
logística: el nivel al detalle, el nivel de mayoreo (el<br />
almacén) y el nivel de manufactura. Los ambientes de<br />
manufactura presentan un alto grado de variabilidad. Sin<br />
embargo, dos factores comunes a todos los ambientes de<br />
adiministración de la producción son: el estrecho<br />
contacto con las personas, y la necesidad de un sistema<br />
de planeación y control consistente y bien definido.
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
1.2 DMAIC<br />
La metodología Definir-Medir-Analizar-Mejorar-<br />
Controlar (DMAIC) es utilizada como la base de la<br />
filosofía Six Sigma. Definida a continuación:<br />
• Definir: Se refiere a entender los procesos<br />
importantes afectados y definir la problemática de<br />
manera específica.<br />
• Medir: Seleccionar la variable o las variables<br />
apropiadas que deberán ser mejoradas y asegurarse<br />
de que sean cuantificables, es decir, que puedan ser<br />
medidas.<br />
• Analizar: Analizar los datos preliminares. Identificar<br />
causas raíces o defectos y sus impactos.<br />
• Mejorar: Determinar cómo intervienen en el proceso<br />
para reducir significativamente el nivel de defectos.<br />
Se diseñan soluciones que ataquen el problema de<br />
raíz. También se desarrolla el plan de<br />
implementación.<br />
• Controlar: Una vez que se hicieron las debidas<br />
mejoras, es necesario crear un sistema con el fin de<br />
asegurarnos de que dichas mejoras serán sustentables<br />
aún en un futuro. 1<br />
1.3 Diagrama de flujo o recorrido<br />
El diagrama de flujo o recorrido es una representación<br />
gráfica de la distribución de los pisos y edificios que<br />
muestra la ubicación de todas las actividades en el<br />
diagrama de flujo del proceso. Cuando se elabora un<br />
diagrama de este tipo, se identifica cada actividad<br />
mediante símbolos y números correspondientes a los que<br />
aparecen en el diagrama de flujo del proceso. La<br />
dirección del flujo se indica colocando pequeñas flechas<br />
periódicamente a lo largo de las líneas de flujo.<br />
Un diagrama de flujo proporciona la mayor parte de la<br />
información pertinente relacionada con un proceso de<br />
manufactura, y puede ser útil para desarrollar un nuevo<br />
método. 2<br />
1.4 Actividades directas e indirectas<br />
Todo el trabajo indirecto como el general son una<br />
combinación de las siguientes 4 divisiones: 1) trabajo<br />
directo, 2) transporte, 3) trabajo indirecto, 4) trabajo<br />
innecesario y demoras. El trabajo directo es ese segmento<br />
de la operación que avanza visiblemente con el progreso<br />
del trabajo. Es sencillo medir este trabajo directo con las<br />
técnicas convencionales como el estudio de tiempos con<br />
cronómetro, datos de estándares o datos de movimientos<br />
fundamentales.<br />
Como regla general, los analistas no pueden evaluar la<br />
porción de mano de obra indirecta o general con<br />
evidencia física en el trabajo terminado, o en cualquier<br />
etapa durante la tarea, excepto por inferencia deductiva<br />
de ciertas características. Los elementos del trabajo<br />
indirecto pueden dividirse en tres categorías: a)<br />
herramientas, b) materiales y c) planeación.<br />
Los elementos de planeación representan el área más<br />
dificil para establecer estándares. Estos elementos<br />
incluyen: consulta con el supervisor, planeación de los<br />
procedimientos de trabajo, inspección, verificación y<br />
pruebas. Los analistas miden con cronómetro estos<br />
elementos, pero esdificil determinar su freciencia de<br />
ocurrencia; por lo tanto el muestreo del trabajo es el<br />
método más práctico para este tipo de elmenetos. 3<br />
1.5 Productividad<br />
Webster define la productividad como “el producto físico<br />
por unidad de trabajo productivo; el grado de eficiencia<br />
de la administración industrial en la utilización de las<br />
instalaciones de producción; la utilización eficaz de la<br />
mano de obtra y el equipo”. John Kendrick en su libro<br />
Understanding Productivity, la define como “la relación<br />
que existe entre la producción de bienes y servicios y la<br />
aportación de recursos, humanos y otra clase, usados en<br />
el proceso de producción.<br />
Es posible calcular la productividad de la mano de obra,<br />
del capital, de la energía y de los materiales, pruesto que<br />
todos ellos intervienen en la mayor parte de la<br />
producción de artículos y servicios. Hay sistemas<br />
mediante los cuales se puede medir en su totalidad la<br />
productividad de una operación, pesando cada uno de<br />
esos factores y combinándolos en una medida general de<br />
productividad. 4<br />
2. CONTENIDO<br />
2.1 La problemática 1: flujo ineficaz del producto<br />
empaquetado en producto X.<br />
Existe una ineficacia en el flujo que sigue el producto al<br />
momento de ser empacado en su respectiva caja. La línea<br />
de flujo es la siguiente: Una vez ensamblado y empacado<br />
individualmente en el producto X correspondiente, el<br />
producto sale de cuarto limpio a través de ventanas que<br />
dan al exterior de éste, justo al área de empaque.<br />
En ocasiones, la orden debe esperar a que alguna de las<br />
líneas de empaque se desocupe para ser empacada en su<br />
caja de cartón correspondiente, con el fin de que la orden<br />
no esté esperando en dichas ventanas y permita que más<br />
órdenes salgan por el mismo medio, es colocada en cierta<br />
raca, sin embargo, el lugar en donde se encuentran las<br />
racas está a una distancia considerablemente larga, por lo<br />
1<br />
G. Robin Henderson. “Six Sigma, Quality Improvement with<br />
MINITAB”. Wiley.<br />
2 Niebel. Freivalds. “Ingeniería Industrial”, Mc. Graw Hill.<br />
3 Niebel. Freivalds. “Ingeniería industrial”. Alfaomega.<br />
4 Gavriel Salvendy. “Ingeniería industrial”. Limusa Noriega Editores.<br />
5
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
cual el operador debe ir hacia ella, tomarla, llevarla hacia<br />
las ventanas, colocar la bolsa con la orden sobre ella y<br />
posteriormente llevarla de nuevo a su lugar. Al momento<br />
en el que una línea de empaque se libera, el operador<br />
debe ir hacia las racas, tomar la que tiene la orden en<br />
espera, transportarla a la línea, colocar la bolsa del<br />
producto en una bandeja y finalmente regresar la raca<br />
vacía a su lugar. Después el producto es empaquetado en<br />
cajas y llevado a almacén.<br />
Para solucionar este problema causante de operaciones<br />
extras y consecuentemente pérdida de tiempo por parte<br />
de los operadores al tener que transportarse varias veces<br />
para ir por la raca (ubicada lejos del área de trabajo), se<br />
hará un rediseño del área y se buscará colocar las racas<br />
mencionadas cerca tanto del lugar de donde sale la orden<br />
del cuarto limpio como de donde comienza la siguiente<br />
operación (líneas de empaque). De esta manera el<br />
producto seguirá un flujo constante desde que es<br />
terminado de ensamblar y sale de cuarto limpio hasta que<br />
es empacado en las cajas correspondientes y es<br />
transportado al almacén.<br />
Fue así como se decidió que había que alejar las líneas de<br />
empaque de las ventanas con el fin de dejar un espacio en<br />
el que pudieran estar las racas y un pasillo para permitir<br />
que los operadores circularan por ahí y así el producto<br />
pudiera esperar cerca de las ventanas de salida del<br />
producto y de las líneas de empaque. De esta manera, se<br />
eliminaron los 40 m y los 240 seg. de traslado. Se<br />
procedió a realizar las mediciones correspondientes en el<br />
área para el nuevo acomodo de las racas y a realizar de<br />
nuevo el mapa de flujo de proceso.<br />
El diseño del área, una vez tomadas las medidas<br />
correspondientes y plasmadas la distribución de planta el<br />
cual se muestra en la Figura 2.<br />
Racas cerca de ventanas de cuarto<br />
limpio y de líneas de empaque.<br />
Primeramente, se elaboró un mapa de flujo de proceso,<br />
para su fácil análisis y saber en qué medida se podía<br />
mejorar. Como podemos observar, había 20 m de<br />
distancia de las ventanas de donde sale el producto hasta<br />
el área de Z y el tiempo de traslado es de 120 seg., por lo<br />
cual la distancia y tiempo de ida y vuelta sería del doble.<br />
En la Figura 1 se muestra como estaba diseño del área.<br />
Ventanas de cuarto limpio.<br />
Figura 2. Nuevo diseño del área del empaque 17 al 23.<br />
2.2. La problemática 2: cambio de tamaño de cavidad<br />
de productos empacados en Cavidad 3 por cuestión de<br />
reducción de costos.<br />
Situación inicial: racas lejos de las ventanas<br />
Figura 1. Diseño del área original de empaque 17 al 23.<br />
La segunda cuestión en análisis se trata del cambio de<br />
cavidades de ciertos sets que actualmente se empacan en<br />
máquinas M en Cavidad 3. La razón de este cambio de<br />
cavidad fue debido a que existen otras dos cavidades<br />
llamadas “SS” y “SD”, las cuales fueron modificadas y<br />
ahora están formadas por un plástico de menor costo, esta<br />
modificación ha provocado que sean aún más baratas que<br />
la Cavidad 3. Por tal motivo, se decidió hacer un análisis<br />
acerca de cuantos sets pudiesen cambiarse, de Cavidad 3<br />
a SK.<br />
En las tablas 1 y 2 se muestran los análisis de costos de<br />
Cavidad 3, SS y SD, y en la que se demuestra que las<br />
cavidades de SK tienen un menor costo que la Cavidad 3.<br />
6
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Porción de la unidad<br />
de recurso utilizada<br />
Costo por unidad<br />
de recurso<br />
Caja 0.02 $ 0.72<br />
Papel 0.26247 $ 0.0975<br />
Plástico 0.04425 $ 0.7951<br />
TOTAL $ 0.0752 dlls<br />
Tabla 1. Análisis de costos de Cavidad 3<br />
Porción de la unidad<br />
de recurso utilizada<br />
Costo por unidad<br />
de recurso<br />
Costo por<br />
pieza<br />
$<br />
0.0144<br />
$<br />
0.0256<br />
$<br />
0.0352<br />
Costo por<br />
pieza<br />
configuradas para emitir las dosis de gases justas para<br />
esterilizar cajas de cierto rango de pesos. Es por ello que<br />
existe una tabla en la que se indican los rangos de pesos<br />
dentro de los cuales debe estar cada set, esto con el fin de<br />
que el set se empaque en la cavidad adecuada, logrando<br />
así que al momento de colocar la cavidad en el tamaño de<br />
caja respectiva, dicha caja sea esterilizada correctamente<br />
y el producto llegue al cliente libre de microbios y virus.<br />
Sin embargo, dado que en cavidad SK no se empacaban<br />
este tipo de productos, no hay un rango de pesos<br />
establecido para ellos. Por tal motivo se procedió a<br />
establecer el rango de pesos para ambas cavidades de SK<br />
identificando el menor y el mayor peso de los sets que<br />
habían sido ubicados en cada cavidad.<br />
Caja 0.02 $ 0.86 $ 0.0172<br />
Papel 0.20997 $ 0.0975 $ 0.0205<br />
Plástico 0.0354 $ 0.7951 $ 0.0281<br />
TOTAL<br />
$ 0.0658 dlls<br />
*Ambas cavidades utilizan la misma cantidad de material.<br />
Tabla 2. Análisis de costos del SS y del SD.<br />
Primeramente fue necesario identificar todos los sets que<br />
se empacan en Cavidad 3, los cuales resultaron ser 1370<br />
productos, posteriormente fueron divididos en 16 grupos<br />
clasificados en base a características que tenían en<br />
común.<br />
Posterior a esto, se procedió a ensamblar los sets<br />
característicos de cada grupo para hacer las pruebas<br />
convenientes con el fin de identificar los sets que<br />
pudiesen empacarse en Cavidad SK. Para ello, fue<br />
necesario tomar en cuenta cuestiones de calidad con el<br />
fin de que los tubos no tuvieran la mínima posibilidad de<br />
sufrir algún problema de torcedura por quedar demasiado<br />
justo en el empaque, y en general para saber si la pieza<br />
pudiese llegar a sufrir un daño al ser empacada en una<br />
cavidad de distintas dimensiones.<br />
Fue así como se identificó que 9 grupos podrían<br />
cambiarse de empaque con la seguridad de que cada<br />
componente del set cabría a la perfección dentro de la<br />
cavidad, que no hubiera riesgo absoluto de que algún<br />
componente sobresaliera al momento de ser empacado en<br />
máquinas M, y con la ventaja de la disminución de costo.<br />
Fueron en total 54 productos, algunos se irían para SS y<br />
otros para SD, según sus características. Sin embargo,<br />
aún faltaba una prueba, los sets debían pasar por el<br />
proceso de esterilizado correspondiente para verificar que<br />
a los días de haber sido ensamblados, enrolados y<br />
esterilizados, los tubos que conforman los sets no<br />
hubiesen sufrido algún daño de tal forma que al quitarles<br />
la cinta sujetadora no resultaran demasiado rizados.<br />
Para el proceso de esterilizado de este tipo de sets (I.V.<br />
Sets), se utiliza la esterilización con rayos gamma y la<br />
esterilización EP. Las máquinas esterilizadoras están<br />
2.3 La problemática 3: Disminución del tiempo de<br />
Operación B de productos que salen de máquinas M,<br />
con el fin de crear un mejor flujo y evitar cuellos de<br />
botella.<br />
2.3.1 DEFINIR:<br />
La problemática en análisis se sitúa en los Empaques 14<br />
y 15, en los cuales se empacan productos de Cavidad 10<br />
y Cavidad 12 deep respectivamente en cajas de 50<br />
unidades generalmente. Ambos empaques tienen el<br />
mismo proceso y trabajan con 2 operadores.<br />
En la operación A, el producto es empacado en su<br />
cavidad individual correspondiente en máquinas M<br />
dentro del cuarto limpio. Una vez que la máquina sella el<br />
producto con una etiqueta de papel y corta los empaques<br />
individuales, estos son transportados mediante una banda<br />
transportadora que atraviesa una pequeña ventana y los<br />
conduce al exterior del cuarto limpio, justo a los<br />
empaques en cuestión. La banda transportadora arroja el<br />
producto a una tolva de aproximadamente 1m de largo x<br />
60 cm de ancho x 80 cm de profundidad, en esta etapa<br />
comienza la operación B.<br />
Los operadores pre-arman las cajas y toman los<br />
productos de la tolva de cinco en cinco para colocarlos en<br />
su caja, posteriormente deben pesar la caja en una tara<br />
previamente configurada para asegurarse de que contenga<br />
justo las piezas que contaron manualmente (generalmente<br />
50 piezas). Después, los operadores colocan un folleto<br />
con información del producto dentro de la caja, la cierran<br />
y la colocan en el riel de la máquina “3M”, la cual sella la<br />
caja automáticamente con cinta adhesiva por la parte<br />
superior e inferior para finalmente, mediante una banda<br />
transportadora, conducirla a una mesa con rodillos.<br />
Una vez que dicha mesa (de aproximadamente 4m de<br />
largo) se llena de cajas, uno de los operadores debe<br />
caminar hasta ahí, tomar las cajas de cuatro en cuatro y<br />
colocarlas en una tarima de madera ubicada en el suelo,<br />
al final de la mesa de rodillos. Al finalizar la orden, la<br />
tarima debe contener el número de cajas correspondiente<br />
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para posteriormente ser transportada al área de<br />
esterilizado (Operación C).<br />
El problema consiste básicamente en que la Operación<br />
Atiene un PPH mayor al que tiene la Operación B, lo cual<br />
provoca que la tolva esté constantemente llena de<br />
producto esperando ser empacado y que en ocasiones,<br />
cuando las máquinas M se encuentran trabajando a la<br />
velocidad máxima* (la que indica el sistema), los<br />
productos tengan que colocarse en bolsas antes de salir<br />
de cuarto limpio porque la capacidad de la tolva de<br />
empaque sería rebasada si permiten la salida de todos los<br />
productos. Todo esto hace que el proceso de empaque en<br />
caja sea bastante lento y tenga una productividad y una<br />
eficiencia baja.<br />
Una de las consecuencias de embolsar las piezas<br />
acumuladas es la mezcla de producto de una orden con<br />
otra, ya que debido a que las bolsas no están<br />
correctamente etiquetadas ni tienen un lugar establecido,<br />
otros operadores pueden confundirlas con bolsas de<br />
descarte. En ocasiones no hay un buen control de dichas<br />
bolsas y al momento de sacarlas de cuarto limpio estas<br />
pierden rastreabilidad.<br />
2.3.2 MEDIR:<br />
Empaque 14. Para analizar de manera más específica la<br />
problemática se comenzó por tomar tiempos de cada una<br />
de las operaciones realizadas por los operadores de este<br />
empaque. En la tabla 3, se muestran los tiempos<br />
obtenidos con una tolerancia del 10%<br />
#<br />
Actividades para empaque de<br />
cavidad en caja<br />
Actividad<br />
directa<br />
Actividad<br />
indirecta<br />
1 Abrir orden, imprimir y revisar hoja. - 223.00<br />
2 Armar caja. 6.59 -<br />
Tomar sets de 5 en 5 o 10 en 10;<br />
3<br />
30.15 -<br />
colocar en caja.<br />
4 Pesar. 2.25 -<br />
5 Meter DFU, cerrar y colocar en 3M. 5.26 -<br />
6<br />
Bajar<br />
cajas a<br />
tarimas<br />
Caminar (ida) 0.69 -<br />
Voltear cajas 1.34 -<br />
Colocar en tarima 1.31 -<br />
Caminar (regreso) 0.76 -<br />
7 Cerrar orden. - 151.85<br />
TOTAL (seg.)<br />
PPH (Cajas/hr.) 74<br />
PPH (Piezas/hr.)*por un operador 3723<br />
PPH (Piezas/hr.) ambos operadores 7446<br />
*1 caja = 50 piezas<br />
48.35s. =<br />
0.0134hr. 374.85<br />
Tabla 3. Tiempos de operaciones realizadas en Empaque 14<br />
Empaque 15. Se procedió a realizar la toma de tiempos<br />
del empaque 15, es decir las actividades para empaque de<br />
8<br />
cavidad en caja y estos fueron los datos obtenidos (Tabla<br />
4):<br />
# Actividades<br />
Actividad<br />
directa<br />
Actividad<br />
indirecta<br />
1 Abrir orden, imprimir y revisar hoja. - 393.404<br />
2 Armar caja. 6.00 -<br />
Tomar sets (de 5 o 10) y colocar en<br />
3<br />
36.46 -<br />
caja.<br />
4 Pesar. 2.70 -<br />
5 Meter DFU, cerrar y colocar en 3M. 5.16 -<br />
6<br />
Bajar<br />
cajas a<br />
tarimas<br />
Caminar 0.64 -<br />
Voltear cajas 0.63 -<br />
Colocar en tarima 3.28 -<br />
Regresar 0.54 -<br />
7 Cerrar orden. - 330<br />
TOTAL (seg.)<br />
PPH (Cajas/hr.) 65<br />
PPH (Piezas/hr.)* por un operador 3249<br />
PPH (Piezas/hr.) ambos operadores 6497<br />
*1 caja = 50 piezas<br />
55.41s. =<br />
0.0154 hr. 723.40<br />
Tabla 4. Tiempos de operaciones realizadas en Empaque 15.<br />
2.3.3 ANALIZAR:<br />
Empaque 14. Con el fin de conocer el número de cajas<br />
que era necesario aumentar por hora y la cantidad de<br />
tiempo a disminuir para estar produciendo a la par de M,<br />
se analizaron los datos indicados en el sistema, se<br />
muestra la Tabla 5 en la que se observa el tiempo de ciclo<br />
y el PPH de Operación A y B actuales.<br />
Operación Recurso<br />
Tiempo<br />
(hrs.)<br />
PPH<br />
Cantidad<br />
recurso<br />
A Máquina 0.000152 6600 1<br />
B Persona 0.000303 3300 2<br />
Tabla 5. Datos del sistema para Operación A y B de Emp.14.<br />
Si comparamos el PPH obtenido de la toma de tiempos<br />
para este empaque (3723 piezas = 74 cajas) y el tiempo<br />
de ciclo indicado en el sistema (3300 piezas = 66 cajas),<br />
es posible visualizar que los operadores están empacando<br />
más piezas de las que el sistema indica. Por lo tanto no<br />
debería haber ningún problema, ya que de esta manera,<br />
los operadores estarían empacando al ritmo de la<br />
máquina (incluso más rápido) y la acumulación de piezas<br />
no existiría.<br />
Sin embargo, es importante recalcar que únicamente se<br />
tomaron en cuenta las actividades directas, es decir las<br />
que agregan valor al proceso. De tal forma que se<br />
excluyeron las actividades de setup (abrir y cerrar la<br />
orden en el sistema). Con esto podemos concluir que el
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problema real para el empaque 14 no es que los<br />
operadores estén haciendo su trabajo más lento que M,<br />
sino que, el tiempo de setup es bastante elevado,<br />
provocando que se atrasen cada vez que comienza una<br />
orden nueva.<br />
Así pues, se realizó un análisis acerca de cuántas piezas<br />
no se empacan por estar realizando el setup (Tabla 6).<br />
Tiempo total de setup 374.85 seg.<br />
Por 1 operador: 388 pzas. 8 cajas<br />
Por 2 operadores: 775 pzas. 16 cajas<br />
Tabla 6. Tiempo perdido por setup y cantidad de piezas que no<br />
se empacan a causa de este en Empaque 14.<br />
Realizando una investigación con el Departamento de<br />
Producción se conoció el proceso de setup de manera<br />
más específica. El cierre de la Operación A (empaque<br />
con máquinas M) se realiza una vez que el operador pone<br />
la última pieza en su cavidad. En este momento la<br />
máquina para su proceso sin que las últimas piezas de la<br />
orden hayan salido de ella. Se realiza el cierre de orden y<br />
después la liberación de la siguiente. Posterior a esto, la<br />
máquina M comienza a trabajar de nuevo, dejando salir<br />
apenas en este momento a las últimas piezas de la orden<br />
anterior que habían quedado atrapadas dentro.<br />
Analizando todo este proceso desde la perspectiva de los<br />
operadores de Operación B, nos damos cuenta de que no<br />
tienen oportunidad alguna para cerrar y abrir órdenes sin<br />
que se les junten las piezas de ambas. Pues el tiempo que<br />
M está parada y los operadores están cerrando y abriendo<br />
órdenes es tiempo muerto para los de Operación B y,<br />
cuando M vuelve a trabajar deben terminar de empacar<br />
las últimas piezas de la orden anterior, luego cerrar la<br />
orden, abrir la nueva y seguir empacando las piezas de la<br />
nueva. Sin embargo, para esto, ya se les acumularon más<br />
de 775 piezas en la tolva. De esta manera, aunque los<br />
operadores puedan ir al ritmo con el que salen las piezas<br />
de M, ya no alcanzan a emparejarse con ella puesto que<br />
tienen más de 775 piezas acumuladas.<br />
Como conclusión tenemos que, cada operador debe<br />
empacar, al principio de cada orden, las 8 cajas que no<br />
empacaron en el tiempo de setup y además empacar a 66<br />
cajas/hora.<br />
Empaque 15. Si comparamos el PPH que indica el<br />
sistema para la Operación B en la Tabla 6 (2352) con el<br />
PPH obtenido de la toma de tiempos (3249 piezas = 65<br />
cajas) es posible darnos cuenta que los operadores<br />
pueden hacer muchas piezas más, sin embargo, el sistema<br />
indica que debe haber 3 operadores y la realidad es que<br />
únicamente hay 2. Por lo cual, teniendo solo 2 operadores<br />
deben empacar 3528 piezas/hr. (70 cajas/hora) para<br />
lograr ir al ritmo de M. (7056 / 2 = 3528). Por lo tanto,<br />
los operadores no alcanzan el PPH impuesto por M.<br />
Operación Recurso Tiempo (h) PPH<br />
Cantidad<br />
recurso<br />
A Máquina 0.000142 7056 1<br />
B Persona 0.000389 2352 3<br />
Tabla 7. Datos obtenidos del sistema para Operación A y B de<br />
Empaque 15.<br />
Ahora bien, al igual que en el empaque 14 también<br />
debemos considerar el tiempo perdido a causa del setup<br />
(Tabla 8).<br />
Tiempo total de setup 723.40 s<br />
Por 1 operador: 653 Piezas 13 Cajas<br />
Por 2 operadores: 1306 Piezas 26 Cajas<br />
Tabla 8. Tiempo perdido por setup y cantidad de piezas que no<br />
se empacan a causa de este en Empaque 15.<br />
Así pues, tenemos que para el empaque 15, los<br />
operadores tienen acumuladas al principio de cada orden<br />
más de 1306 piezas. Entonces, cada operador debe<br />
empacar, al principio de cada orden las 13 cajas que no<br />
empacaron en el tiempo de setup, y empacar a 70<br />
cajas/hora (ritmo de M). Cabe recalcar que su capacidad<br />
de empaque es de 65 cajas/hora.<br />
2.3.4 MEJORAR:<br />
En la etapa de análisis fue posible conocer que la causa<br />
real del problema de acumulación excesiva de piezas para<br />
ambos empaques es definitivamente el tiempo que se<br />
pierde durante el setup y el hecho de que las piezas de la<br />
orden anterior deben permanecer dentro de la máquina M<br />
hasta que comienza a funcionar de nuevo para empacar la<br />
siguiente orden. Cabe señalar que para el empaque 15<br />
además de no poder ponerse al corriente debido al setup,<br />
su capacidad, aún sin el setup, no es suficiente. Por lo que<br />
podemos decir que este empaque tiene una mayor<br />
deficiencia que el empaque 14.<br />
Para la mejora de esta condición se pensó en la manera<br />
de disminuir al máximo el tiempo de setup. La primera<br />
opción fue implementar un escáner de código de barras<br />
de tal forma que la introducción de los datos de la orden<br />
al sistema fuera totalmente automática y en muy poco<br />
tiempo. Sin embargo, para llevar a cabo esta idea se<br />
requiere de un largo proceso. De tal manera que se tuvo<br />
que recurrir a una segunda opción, la cual no ayudaría a<br />
disminuir tiempos de setup sino más bien a acelerar el<br />
proceso de empaque. Dicha opción fue asignar ciertas<br />
tareas de empaque 14 y empaque 15 a un tercer operador.<br />
Así pues, se realizó el análisis para conocer la factibilidad<br />
de tener otro operador que se encargara de:<br />
Bajar cajas a tarima (Empaque 14).<br />
Armar cajas (Empaque 15).<br />
Bajar cajas a tarima (Empaque 15).<br />
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Para conocer la factibilidad se realizó un análisis de<br />
sensibilidad eliminando los tiempos que ya no realizarían<br />
los dos operadores de cada empaque sino el tercer<br />
operador propuesto. Dando como resultado un PPH<br />
mayor y con el que podrían alcanzar el ritmo de M al<br />
poco tiempo de haber empezado la orden. Para completar<br />
este análisis únicamente teórico, se realizó una prueba en<br />
el área con el tercer operador. Los resultados fueron los<br />
esperados. Así mismo se realizó un estudio para conocer<br />
el tiempo que el operador propuesto estaría operando,<br />
esto con el fin de evitar asignar un operador que este<br />
teniendo mucho tiempo muerto. Dicho estudio se realizó<br />
en base al historial de órdenes de los empaques y los<br />
tiempos que dichas órdenes suelen durar. Se obtuvo que<br />
estaría ocupado un 78% de su tiempo en el empaque 14 y<br />
un 73% de su tiempo en empaque 15 (turno de 10 horas).<br />
En el empaque 14 se tenía una acumulación de piezas en<br />
espera por tiempo perdido de setup de 775 piezas/orden.<br />
Y en el empaque 15 se tenía una acumulación de piezas<br />
en espera por tiempo perdido de setup de menor<br />
capacidad de operador A de 1306 piezas/orden.<br />
Para que el operador propuesto pudiera operar<br />
correctamente fue necesario diseñar una nueva estación<br />
de trabajo en un lugar estratégico tanto para armar cajas,<br />
abastecérselas a Empaque 15 y bajarlas a tarima, como<br />
para bajar cajas a tarima en Empaque 14. En la Figura 3<br />
se muestra el diseño del área original y en la Figura 4 la<br />
propuesta, PPH originales y propuestos, y el recorrido<br />
que haría el operador propuesto (en color verde).<br />
Además, con ayuda del programa de diseño asistido por<br />
computadora (AutoCAD), se diseñó una estructura en la<br />
cual, el operador encargado del pre-armado de cajas,<br />
pudiera colocar dichas cajas y hacérselas llegar a los<br />
operadores que se encuentran de ambos lados de la línea<br />
del Empaque 15, de esta forma los operadores tendrían<br />
las cajas pre-armadas a su alcance. (Ubicación de la<br />
estructura en color azul en Figura 3)<br />
Figura 4. Diseño del área Propuesta para Empaque 14 y 15.<br />
El modelo de la estructura para colocación de cajas<br />
mencionada anteriormente se observa en la siguiente<br />
figura (Figura 5)<br />
Figura 5. Estructura para colocación de cajas propuesta para<br />
Empaque 15.<br />
Figura 3. Diseño del área actual para Empaque 14 y 15<br />
Se sabe que esta opción no solucionaría el problema de la<br />
acumulación de piezas, ya que el tiempo de setup sería el<br />
mismo, únicamente les permitiría a los dos operadores de<br />
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cada empaque acelerar el proceso y alcanzar el ritmo de<br />
M rápidamente.<br />
Sin embargo, lo que si se podrá hacer es evitar el<br />
embolsado de piezas, es decir, que estas puedan seguir<br />
pasando por la banda transportadora y salir de cuarto<br />
limpio sin retrasar el proceso. Para esto, se hará un<br />
rediseño en la banda transportadora, el cual consiste en<br />
hacer más grande el conducto por el que pasan las piezas<br />
y colocar una compuerta al final de dicho conducto,<br />
dándonos la posibilidad de convertir la banda en un<br />
pequeño almacén. Se creará un sistema visual y auditivo<br />
para que los operadores de M hagan saber a los<br />
operadores de empaque que las piezas de la nueva orden<br />
serán enviadas por la banda transportadora, teniendo<br />
estos últimos que cerrar la mencionada compuerta al final<br />
de la banda transportadora, con el fin de que las piezas de<br />
la nueva orden queden almacenadas en el conducto de la<br />
banda hasta que los operadores de empaque terminen de<br />
empacar las piezas de la orden anterior. Una vez que las<br />
piezas de la orden anterior fueron empacadas, que se<br />
cerró la orden y se abrió la nueva, los operadores de M<br />
abrirán la compuerta, permitiendo así el paso a las piezas<br />
de la nueva orden y siguiendo con su proceso normal.<br />
2.3.5 CONTROLAR:<br />
Una vez implementados los cambios, se planea mantener<br />
un control del Empaque 14 y 15 mediante la asignación<br />
de una persona encargada de supervisar el nuevo proceso,<br />
dicha persona será la supervisora del área de empaque.<br />
3. RESULTADOS<br />
3.1 Problemática 1: Flujo ineficaz del producto<br />
empaquetado en producto X:<br />
La solución brindada a esta cuestión resultó ser de gran<br />
ayuda, brindó una eficacia importante del flujo del<br />
material en el área de empaque. Se disminuyó en gran<br />
medida uno de los desperdicios más importantes: 40m de<br />
transporte que implicaban 240s. de tiempo útil. En la<br />
Figura 1A, en Anexos se presenta un diagrama de<br />
Spaghetti en el cual es posible visualizar la situación<br />
antes y después de implementar la nueva distribución.<br />
Con este cambio también se beneficiarán otros proyectos<br />
relacionados con reducción de tiempos de setup para<br />
empaque, mejora en la productividad de las líneas, etc.<br />
3.2 Problemática 2, Cambio de tamaño de cavidad de<br />
ciertos productos por cuestión de reducción de costos:<br />
Se establecieron las reglas de asignación de cavidades<br />
para Cavidad 3, SS y Deep como continuación a las que<br />
se realizaron en un proyecto previo. Las etapas de<br />
pruebas de ingeniería y de implementación siguen en<br />
proceso, y a causa de esto no es posible presentarlas.<br />
3.3 Problemática 3: Disminución del tiempo de<br />
Operación B (Empacado en caja) de productos que salen<br />
de máquinas M, con el fin de crear un mejor flujo y evitar<br />
cuellos de botella.<br />
La implementación física de los cambios propuestos para<br />
esta problemática no se ha a cabo aún, sin embargo, se<br />
realizó un análisis de la productividad y la eficiencia que<br />
ambos empaques tienen actualmente y que tendrán una<br />
vez implementadas las propuestas. Los resultados de este<br />
análisis fueron favorables para el proyecto. En las Tablas<br />
10 y 11 se muestran dichos resultados.<br />
Empaque 14 Antes Después<br />
Eficiencia: 78% 100%<br />
Productividad: 77% 99%<br />
Tabla 10. Eficiencia y productividad antes y después de los<br />
cambios propuestos para Empaque 14<br />
Empaque 15 Antes Después<br />
Eficiencia: 77% 91%<br />
Productividad: 76% 90%<br />
Tabla 11. Eficiencia y productividad antes y después de los<br />
cambios propuestos para Empaque 15<br />
Así mismo, se realizó un análisis del costo-beneficio para<br />
conocer la factibilidad de la propuesta. En la Tabla 12 se<br />
presenta el costo que la empresa tendría que cubrir al año<br />
por un nuevo operador.<br />
Costo / hora trabajada<br />
(dlls.)<br />
Costo horas<br />
trabajadas / año (dlls.)<br />
$ 3.89 $ 10,114.00<br />
Tabla 12. Costo por año por un operador extra.<br />
Para conocer el ahorro producido, se calculó la diferencia<br />
de: el costo de la labor con una productividad como la<br />
que tienen actualmente, menos el costo de la labor con la<br />
productividad estimada. El ahorro por el aumento de la<br />
productividad es de: $7,184.05dlls. El desglose del<br />
análisis se muestra en las Tablas 13 y 14.<br />
Productividad (empaque 14)<br />
Antes<br />
Después<br />
77% 99%<br />
$ 12,411.59 $ 10,173.24<br />
Ahorro/año: $ 2,238.35<br />
2 operadores: $ 4,476.71<br />
Tabla 13. Ahorro anual producido por el aumento de la<br />
productividad para Empaque 14.<br />
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Productividad (empaque 15)<br />
Antes<br />
Después<br />
76% 90%<br />
$ 12,507.96 $ 11,154.29<br />
Ahorro/año : $ 1,353.67<br />
2 operadores: $ 2,707.34<br />
Tabla 14. Ahorro anual producido por el aumento de la<br />
productividad para Empaque 15.<br />
CLAUDIA CAMARGO WILSON: She is an industrial engineer with<br />
a Masters degree in Science in industrial Engineering by the Hermosillo<br />
Institute of Technology (Division of Posgrade studies &investigation),<br />
and has a PhD in Engineering Sciences (Industrial) by the Autonomous<br />
University of Baja California. She has been a lecturer for more than a<br />
decade in different institutions of higher education related to the system<br />
of Institutes of Technology depending on the Secretary of Public<br />
Education, teaching courses of mainly Production, Statistics, and<br />
similar areas. She has been a speaker in different congresses both<br />
domestically and internationally.<br />
4. CONCLUSIONES<br />
En algunos casos, los beneficios ocasionados por las<br />
mejoras aquí presentadas podrán hacerse notar en un<br />
periodo corto de tiempo o al instante, como lo es el caso<br />
de la primera problemática planteada, en el que el<br />
rediseño del área de empaque permitió a los operadores<br />
acortar sus recorridos diarios y con esto, notar una<br />
disminución de tiempos de proceso rápidamente. Sin<br />
embargo, en el caso de la segunda problemática,<br />
probablemente el ahorro de costos por el cambio de<br />
cavidades se verá a un plazo de tiempo un poco más<br />
largo, una vez que los cambios de cavidades se<br />
implementen en todos los productos por completo.<br />
La elaboración de este proyecto trajo consigo distintas<br />
mejoras que beneficiarán a la empresa y en específico al<br />
área de empaque. Aunque como ya se comentó en el<br />
apartado de resultados, no fue posible llegar hasta la<br />
etapa de implementación en dos de las tres problemáticas<br />
planteadas, se intentó cubrir hasta el análisis de<br />
resultados con estimaciones y cálculos de productividad,<br />
eficiencia y mejoras en general, esto con el fin de que las<br />
propuestas aquí presentadas para estas dos problemáticas<br />
sean implementadas al 100% en el área correspondiente<br />
y/o se gestionen las cuestiones faltantes.<br />
5. CITAS Y REFERENCIAS<br />
Libros:<br />
Zandin B. K., ”Manual del Ingeniero Industrial”, 5ª Ed., vol. 1,<br />
Ed. McGraw-Hill, 2005, pp. 9 y 71.<br />
B.W. Niebel y A. Freivalds, ”Ingeniería Industrial, Métodos,<br />
estándares y diseño del trabajo”, 10ª Ed., vol. 1, Ed. Alfaomega,<br />
2001, pp. 546-547.<br />
B.W. Niebel y A. Freivalds, ”Ingeniería Industrial, Métodos,<br />
estándares y diseño del trabajo”, 12ª Ed., Vol. 1, Ed. Mc. Graw<br />
Hill, 2009, pp. 29.<br />
G. Salvendy ”Manual de Ingeniería Industrial”, 1ª Ed., Vol. 1,<br />
Ed. Limusa Noriega Editores, 2007, pp. 113.<br />
G. Robin Henderson. ”Six Sigma. Quality Improvement with<br />
MINITAB”, 1ª Ed., Vol. 1, Ed. Wiley Editorial Offices. 2006,<br />
pp. 6.<br />
Páginas electrónicas:<br />
http://www.icumed.com/Spanish-Website/about.asp Acceso: 30<br />
de marzo, 2011.<br />
http://www.medesargentina.com.ar/conformidaddeproducto_est<br />
erilizacion.php Acceso: 25 de abril, 2011<br />
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Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
RE-DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN<br />
BASE A MODELOS MATEMÁTICOS<br />
Plant Re-Distribution to Optimize Production using Mathematical Models<br />
RESUMEN<br />
El cultivo del camarón en estanques es una actividad que se ha venido<br />
incrementando de manera significativa en los últimos años, debido a la gran<br />
demanda de este producto en el mercado internacional. Esto conlleva la<br />
necesidad de tratar químicamente las aguas de los estanques en los que se<br />
cultiva, a fin de conservarlo en buen estado de salud, evitar enfermedades que<br />
impidan la mortandad y obtener las tallas solicitadas por los mercados. El<br />
objetivo de esta investigación es hacer la redistribución de planta del área de<br />
producción para elaborar dos productos químicos para el tratamiento de dichas<br />
aguas.<br />
PALABRAS CLAVES: redistribución de planta, cultivo de camarón en<br />
estanques, incremento de demanda, tratamientos químicos de agua.<br />
ABSTRACT<br />
Shrimp culture in ponds is an activity that has been increasing significantly in<br />
the last years, due to the great demand of this product at international markets.<br />
This implies the need to give a chemical treatment to the ponds water just to<br />
keep the shrimp in good health, avoiding mortality and getting the sizes<br />
requested by markets. The objective of this research is to make the plant<br />
redistribution of the production area to produce two chemical products for<br />
ponds water treatment for shrimp culture.<br />
ELIAS LÓPEZ MÉNDEZ<br />
Estudiante de la Maestría en Ingeniería<br />
Industrial. Línea de investigación:<br />
Optimización Industrial.<br />
verygood219@hotmail.com<br />
JOSÉ ALBERTO ESTRADA BELTRAN<br />
Ingeniero Industrial, M.C. Profesor<br />
Investigador<br />
Instituto Tecnológico de Los Mochis<br />
pepestrada2006@yahoo.com<br />
ALBERTO RAMÍREZ LEYVA<br />
Ingeniero Industrial, M.C. Profesor<br />
Investigador<br />
Instituto Tecnológico de Los Mochis<br />
alberto_ramirez_leyva@yahoo.com<br />
JESÚS IVÁN RUIZ IBARRA<br />
Ingeniero Industrial, M.C. Profesor<br />
Investigador<br />
Instituto Tecnológico de Los Mochis<br />
jesus_ruizi@hotmail.com<br />
KEYWORDS: Plant layout, shrimp culture in ponds, demand increase,<br />
chemical treatment to the ponds water.<br />
1. NTRODUCCIÓN<br />
En esta investigación se desarrolla en aspecto<br />
cuantitativo y cualitativo; la primera razón para ello es<br />
porque se realiza un pronóstico de demanda anual para<br />
conocer la capacidad del equipo que se requiere, a fin de<br />
satisfacer la demanda pronosticada, y la segunda es<br />
realizar la redistribución de planta aplicando el método<br />
S.L.P. (Sistematic Layout Planning). Al inicio de esta<br />
investigación la empresa no cuenta con un área de<br />
producción, por lo mismo que era solamente como<br />
distribuidor de productos acuícola, sin embargo con el<br />
paso del tiempo vio la posibilidad de poder fabricar los<br />
productos Control-5 y Nutriaqua. Además de que no<br />
tiene un área de producción, tampoco tiene un tanque de<br />
preparación, por ello para la fabricación de los productos<br />
se hace la mezcla en una bandeja de plástico con<br />
capacidad de 68 litros, lo cual es tedioso, cansado y<br />
demasiado lento para sacar la producción y cubrir la<br />
demanda.<br />
El operador encargado de este proceso se encierra en una<br />
bodega sin ventilación, lo que le provoca problemas de<br />
deshidratación debido a las altas temperaturas, pues la<br />
elaboración y venta de estos productos es solamente en<br />
las temporadas de verano, porque en invierno no hay<br />
producción de camarones debido a la baja temperatura.<br />
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Además presenta irritación en los ojos y la piel debido a<br />
la composición química de los productos, aunado a<br />
síntomas de fatiga ya que el proceso de preparación es<br />
prolongado y tedioso.<br />
A principios de 2011, y debido al incremento de la<br />
demanda de los dos productos mencionados<br />
anteriormente, la empresa se ve obligada a adquirir<br />
tanques de mezcla de mayor capacidad para preparar<br />
lotes más grandes. Sin embargo, actualmente la empresa<br />
no cuenta con terreno disponible para su ampliación, por<br />
lo que se ve en la necesidad de reacomodar sus<br />
instalaciones para establecer un área de preparación<br />
adecuada, donde se puedan instalar los nuevos equipos de<br />
proceso para preparar los productos Control-5 y<br />
Nutriaqua y diseñar líneas de producción, así como un<br />
área para el envasado de dichos productos.<br />
Realizar un diseño y distribución de la planta, para<br />
establecer un área de producción adecuada para fabricar<br />
los productos Control-5 y Nutriaqua. Determinar el<br />
pronóstico de la demanda anual usando herramientas<br />
estadísticas cuantitativas, a fin de fijar la capacidad del<br />
equipo de proceso que se requiere. Reubicar algunos<br />
departamentos de la empresa. Seleccionar el espacio<br />
adecuado como área de producción para la instalación de<br />
equipos de proceso seleccionados para la elaboración de<br />
los productos Control-5 y Nutriaqua. Elaborar el diseño<br />
adecuado de la distribución de planta para la instalación<br />
de los equipos.<br />
María del Pilar et al. [1] afirman en su proyecto<br />
denominado “Diseño del proceso productivo de una<br />
empresa procesadora de embutidos de camarón de<br />
pacotilla para su integración al DIAPYME” que, la<br />
acuicultura es parte esencial del quehacer económico y<br />
social, la cual representa una alternativa real para ampliar<br />
una oferta alimentaria en el país, en México ha adquirido<br />
importancia conforme aumenta la demanda mundial, las<br />
principales especies de cultivo en México son: camarón,<br />
trucha, carpa, entre otros; ocupando el camarón los<br />
primeros lugares.<br />
A nivel nacional el camarón ocupa el segundo lugar en<br />
cuanto a producción, siendo Sonora el estado que más<br />
aportación tiene en este rubro. Esta producción proviene<br />
del noroeste de México comprendiendo los estados de<br />
Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit.<br />
En Sonora, el 35% de la producción total se desecha, por<br />
lo que la empresa bajo estudio decidió diseñar el proceso<br />
productivo para una empresa procesadora de embutido de<br />
camarón de pacotilla y así cubrir un mercado poco<br />
explotado en base a ese camarón desechado” el<br />
procedimiento para lograr el objetivo de la investigación<br />
se basó en el método de planeación sistemática<br />
simplificada de distribución (PSSD).<br />
Mauricio Martínez Muñoz [2], en su investigación<br />
denominada “Propuesta de distribución de planta para<br />
una organización dedicada a la fabricación de llantas tipo<br />
diagonal”, define que la distribución de planta puede<br />
contribuir a la generación de la ventaja en costos por<br />
medio de los ahorros diversos que se logran con ella,<br />
además de ser factor para la implantación de técnicas<br />
japonesas tendientes a la optimización del sistema<br />
productivo, lo que trae como consecuencia la ventaja<br />
competitiva al sentar las bases para la creación de un<br />
sistema productivo flexible capaz de adaptarse a las<br />
variaciones de la demanda, cambios en diseño, mayor<br />
rapidez de reacción ante problemas de calidad, control de<br />
inventarios y balanceo de líneas, entre otras.<br />
Es decir, se cuenta con un sistema productivo tendiente a<br />
la eliminación de desperdicios y generador de productos<br />
cuya secuencia de actividades (cadena de valor) es la<br />
necesaria para la transformación, agregándose valor en<br />
cada una de ellas desde recepción de materia prima hasta<br />
la entrega y servicio del producto final.<br />
Ingrid Jeannette Pérez Morales [3], aplicó el método<br />
Planeación Sistemática de la Distribución (SLP por sus<br />
siglas en inglés) en su proyecto titulado “Estudio de<br />
factibilidad para la instalación de una planta<br />
embotelladora de agua purificada en el municipio de San<br />
José Pinula del departamento de Guatemala”, donde<br />
considera que, para llevar a cabo el cálculo de las<br />
dimensiones de áreas, se deben considerar las<br />
especificaciones de la maquinaria por instalar, los<br />
espacios necesarios para mantenimiento, la magnitud de<br />
la mano de obra y el espacio requerido para la fluidez de<br />
los materiales, así como la distribución del área<br />
administrativa.<br />
Juan Carlos Lozano García [4], en su conferencia<br />
denominada “Comparación de métodos de distribución<br />
en planta para centros de trabajo aplicados a empresas del<br />
sector metalmecánico”, dictada en la XVI International<br />
Conference on Industrial Engineering and Operations<br />
Management. Challenges and Maturity of Production<br />
Engineering: competitiveness of enterprises, working<br />
conditions, environment”, menciona que la<br />
desorganización en los centros de trabajo es un problema<br />
muy común que enfrentan las empresas del sector<br />
metalmecánico, ya que por su naturaleza tipo taller,<br />
donde existen múltiples productos que son realizados en<br />
distintas máquinas y secuencias, se hace difícil encontrar<br />
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una manera eficiente de ubicar las instalaciones que son<br />
necesarias para la realización de los procesos, sin que se<br />
generen obstáculos al flujo y desorden en la planta de<br />
producción, lo que resulta inevitablemente en la<br />
subutilización y el mal manejo de los espacios<br />
disponibles en el área de trabajo, lo cual a su vez se<br />
manifiesta en problemas de exceso de inventarios y<br />
generación de sobrecostos. Propone una solución al<br />
problema de desorden desde el punto de vista de la<br />
distribución en planta, reasignando los diferentes centros<br />
de trabajo que intervienen en la fabricación de los<br />
productos en las locaciones existentes en el área de<br />
producción”.<br />
Guillermo Sonoda Fujimoto [5], en su proyecto titulado<br />
“Estudio técnico económico para la instalación de un<br />
criadero de caracoles comestibles terrestre”, aplicó el<br />
método Guerchet para analizar el espacio requerido para<br />
la instalación de un criadero de caracoles, dividida en 4<br />
áreas diferentes que es la sala de reproducción, sala de<br />
incubación y primera fase de cría, área para segunda fase<br />
de cría y el espacio necesario para la engorda. A través de<br />
este método obtuvo la superficie de distribución<br />
adecuada. Torres García [6], en su investigación<br />
denominada “Estudio de pre factibilidad para la<br />
elaboración de cápsulas vitamínicas en base a cereales<br />
andinos”, utilizó el método Guerchet para calcular el<br />
espacio físico necesario para áreas de producción, áreas<br />
administrativas, áreas de almacenes, y de servicios;<br />
departamentos requeridos para cumplir con la función de<br />
la empresa.<br />
2. CONTENIDO<br />
2.1 Métodos y pruebas realizadas.<br />
El Método SLP es una forma organizada de realizar la<br />
planeación de una distribución y está constituido por<br />
cuatro fases, en una serie de procedimientos y símbolos<br />
convencionales para identificar, evaluar y visualizar los<br />
elementos y áreas involucradas en la planificación<br />
(Maynard, 2004). En esta investigación se desarrolla el<br />
aspecto cuantitativo y cualitativo. La primera razón para<br />
ello es porque se realiza un pronóstico de demanda anual<br />
para conocer la capacidad del equipo que se requiere, a<br />
fin de satisfacer la demanda pronosticada; la segunda es<br />
realizar la distribución de planta.<br />
2.2 Cálculos y/o modelos matemáticos.<br />
Como herramienta de recopilación de datos, se tomó<br />
como base el historial de las ventas de Control-5 y de<br />
Nutriaqua en el periodo 2010 y 2011. Para obtener la<br />
estimación de la demanda que ayuda a tomar la decisión<br />
de la capacidad del equipo o tanques de preparación, se<br />
aplica el “método de suavización exponencial, una<br />
herramienta de la estadística muy útil para resolver<br />
problemas aproximados a la realidad y tomar decisiones<br />
más acertadas para el futuro” (CHASE, JACOBS, 2009).<br />
La constante de uniformidad alfa (α) tiene aplicación en<br />
tres formas diferentes, dependiendo de la condición del<br />
producto o servicio que se quiera pronosticar, y para cada<br />
tipo de aplicación hay valores de α establecidos, de<br />
acuerdo a lo siguiente:<br />
Para pronósticos con condición estable, se puede usar α=<br />
0.1, 0.2 ó 0.3.<br />
Para pronósticos con condición promedio estable, se<br />
puede aplicar α= 0.4, 0.5 ó 0.6.<br />
Para pronosticar ventas de nuevos productos, se aplica α=<br />
0.7, 0.8 ó 0.9.<br />
Los productos Control-5 y Nutriaqua fueron formulados<br />
en los años 2009 y 2010, por lo que se consideran nuevos<br />
en el mercado. Por lo tanto, para los cálculos se considera<br />
α= 0.7, 0.8 y 0.9.<br />
Pronóstico de Control-5.<br />
Tabla 1. Ventas mensuales de Control-5 del año 2010.<br />
Mes Ventas en litros<br />
Enero 360<br />
Marzo 700<br />
Abril 1,080<br />
Mayo 3,800<br />
Junio 11,250<br />
Julio 7,470<br />
Agosto 4,130<br />
Septiembre 3,020<br />
Fuente: elaboración propia a partir del “historial de ventas”.<br />
Para llevar a cabo la proyección de ventas de Control-5<br />
para el año 2012, se toman como referencia las ventas<br />
reales del año 2011 para efectuar los cálculos del<br />
pronóstico. En las tablas 1 y 2 se muestran los historiales<br />
disponibles de ventas de Control-5 de los años 2010 y<br />
2011 respectivamente.<br />
Tabla 2. Ventas mensuales de Control-5 del año 2011.<br />
Mes Ventas en litros<br />
Abril 2,340<br />
Mayo 4,960<br />
Junio 7,940<br />
Julio 10,180<br />
Agosto 6,260<br />
Septiembre 2,570<br />
Octubre 210<br />
Fuente: elaboración propia a partir del “historial de ventas”.<br />
15
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De acuerdo al método de pronóstico de suavización<br />
exponencial, la ecuación es (1):<br />
F t = F t-1 + α (A t-1 – F t-1 ) (1)<br />
donde:<br />
F t = El pronóstico suavizado exponencialmente para el<br />
periodo t.<br />
F t-1 = El pronóstico suavizado exponencialmente para el<br />
periodo anterior.<br />
A t-1 = La demanda real para el periodo anterior.<br />
α = El índice de respuesta deseado, o la constante de<br />
suavización.<br />
Para aplicar la ecuación (1) se necesita partir del último<br />
pronóstico realizado, y dado que no se cuenta con él, se<br />
considera como último pronóstico la venta final obtenida<br />
en Septiembre del año 2010, es decir, 3,020 litros (ver<br />
tabla 1).<br />
Tabla 3. Pronóstico de ventas de Control-5 del año 2012 para α<br />
= 0.9.<br />
Mes<br />
Error²<br />
Ventas<br />
mensual<br />
2011<br />
Pronóstico<br />
2012<br />
0 3,020<br />
Abril 2,340 2,480 4,624<br />
Mayo 4,960 4,704.8 65,127.04<br />
Junio 7,940 7,616.48 104,665.19<br />
Julio 10,180 9,923.65 65,716.35<br />
Agosto 6,260 6,626.36 134,223.17<br />
Septiembre 2,570 2,975.64 164,540.95<br />
Octubre 210 486.56 76,487.45<br />
Total 34,460 37,761.49 615,384.15<br />
Fuente: elaboración propia obtenida al aplicar el método de<br />
suavización exponencial.<br />
En la tabla 3 se presenta la proyección de ventas de<br />
Control-5 del año 2012 solo para un valor de α = 0.9,<br />
debido a que es el valor que arrojó el mejor pronóstico.<br />
Pronóstico de Nutriaqua.<br />
Para determinar la proyección de ventas de Nutriaqua<br />
para el año 2012, se toman como referencia las ventas<br />
reales del año 2011 para efectuar los cálculos. Las tablas<br />
4 y 5 muestran los historiales disponibles de ventas de<br />
Nutriaqua de los años 2010 y 2011 respectivamente.<br />
Tabla 4. Ventas mensuales de Nutriaqua del año 2010.<br />
Mes Ventas en litros<br />
Mayo 500<br />
Julio 600<br />
Agosto 900<br />
Septiembre 200<br />
Diciembre 100<br />
Fuente: elaboración propia a partir del “historial de ventas”.<br />
16<br />
Tabla 5. Ventas mensuales de Nutriaqua del año 2011.<br />
Mes Ventas en litros<br />
Marzo 180<br />
Abril 1230<br />
Mayo 470<br />
Junio 60<br />
Noviembre 50<br />
Fuente: elaboración propia a partir del “historial de ventas”.<br />
Para aplicar la ecuación (1) de Suavización Exponencial<br />
se necesita partir del último pronóstico realizado, y dado<br />
que no se cuenta con él, se considera como último<br />
pronóstico la venta final obtenida en Diciembre del año<br />
2010, es decir, 100 litros (ver tabla 4).<br />
Tabla 6. Pronóstico de ventas de Nutriaqua del año 2012 para α<br />
= 0.9.<br />
Mes<br />
Error²<br />
Ventas<br />
mensual<br />
2011<br />
Pronóstico<br />
2012<br />
0 100<br />
Marzo 180 172 64<br />
Abril 1,230 1,124.2 11,193.64<br />
Mayo 470 535.42 4,279.78<br />
Junio 60 107.54 2,260.24<br />
Noviembre 50 55.75 33.11<br />
Total 1,990 2,094.92 17,830.77<br />
Fuente: elaboración propia obtenida al realizar los cálculos<br />
aplicando el método de suavización exponencial.<br />
En la tabla 6 se presenta la proyección de ventas de<br />
Nutriaqua del año 2012 solo para un valor de α = 0.9,<br />
debido a que nuevamente es el valor que arrojó el mejor<br />
pronóstico.<br />
Como se observa en las tablas 3 y 6, los pronósticos<br />
muestran que las ventas diarias de los productos son<br />
menores a 1,000 litros. En la demanda real, incluso hay<br />
días en que no se vende producto, por lo tanto se puede<br />
abastecer la demanda pronosticada adquiriendo un tanque<br />
con capacidad de 1,000 litros para cada producto.<br />
Sin embargo, por decisión de la gerencia se ordena<br />
comprar dos tanques de preparación con capacidad de<br />
3,000 litros cada uno, debido a que los productores de<br />
camarón que están aplicando Control-5 y Nutriaqua en<br />
sus cultivos han obtenido buenos resultados, y los<br />
mismos se comunican con otros acuícultores para que<br />
prueben los productos, lo que potencializa un incremento<br />
de las ventas a futuro, por lo que se debe contar con<br />
mayor capacidad de producción.<br />
De acuerdo al pronóstico de ventas realizado, la demanda<br />
de los dos productos puede ser abastecida por un solo
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tanque de 3,000 litros. Sin embargo, debido a su<br />
Nutriaqua requiere de una fermentación por un lapso<br />
mínimo de 24 horas antes de ser envasado, por lo que se<br />
requiere de un tanque exclusivo para dicho producto.<br />
Una vez determinada la capacidad de los tanques de<br />
preparación a adquirir, se aplica el Método SLP para<br />
analizar las posibles alternativas dónde ubicar el área de<br />
fabricación y diseñar la instalación de los equipos<br />
composición química, el proceso de preparación de<br />
necesarios para la preparación de los productos Control-5<br />
y Nutriaqua. En la imagen 1 se muestra la distribución<br />
original de la planta baja y en la imagen 2 se aprecia la<br />
distribución de la planta alta. Como se observan en estas<br />
dos imágenes, no existe ningún espacio destinado para<br />
área de producción dado que la empresa no cuenta con tal<br />
departamento.<br />
Imagen 1. Distribución original planta baja.<br />
Fuente: elaboración propia basada a la distribución original de la empresa.<br />
Imagen 2. Distribución original planta alta.<br />
Fuente: elaboración propia a partir de la distribución original de la empresa.<br />
17
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En la tabla 7 se muestra la gráfica de relaciones propuesta para la empresa.<br />
Tabla 7. Gráfica de relaciones propuesta.<br />
Fuente: elaboración propia de acuerdo al método SLP.<br />
Imagen 3. Gráfica de relaciones de actividades.<br />
En la imagen 3 se muestra la gráfica de relaciones<br />
propuesta entre actividades de la planta baja y la planta<br />
alta.<br />
Fuente: elaboración propia de acuerdo a la importación de<br />
cercanía de cada departamento.<br />
18<br />
Justificación por departamento.<br />
El análisis hecho muestra que no hay ningún área que<br />
esté ocupada totalmente, sino que en cada lugar se tiene<br />
solo lo necesario, dependiendo de la función de cada<br />
departamento. Las imágenes 4 y 5 presentan a través de<br />
diagramas de relación-espacio, la dimensión total<br />
ocupada por departamento.<br />
En la tabla 8 se aprecian las especificaciones de espacio<br />
de cada área de la empresa; se observa también el nivel<br />
de importancia de las necesidades a integrar en cada<br />
lugar, por ejemplo, un aire acondicionado en el caso de<br />
una oficina, extinguidores contra incendio en un área de<br />
producción, entre otras.
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Imagen 4. Diagrama de relación-espacio planta baja mostrando solo el área ocupada.<br />
Fuente: elaboración propia hecho a escala de acuerdo al método SLP.<br />
Imagen 5. Diagrama de relación-espacio planta alta mostrando sólo el área ocupada.<br />
Fuente: elaboración propia hecho a escala basado al método SLP.<br />
19
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Tabla 8. Especificaciones de espacio, señalando la actividad que se realiza en cada área.<br />
Planta: Aquatecnología en Producción S.A. de C.V.<br />
ÁREA DE ACTIVIDAD Y HOJA DE CARACTERÍSTICAS<br />
Proyecto: Establecer un área de producción<br />
Por: Elías López Méndez<br />
Fecha: Agosto 2011<br />
Nº Orden Denominación<br />
Superf m²<br />
Agua<br />
Drebaje<br />
Corriente 110 vts<br />
Corriente 220 vts<br />
Corriente 330 vts<br />
Ventilación<br />
Aire acondicionado<br />
Sist. contra incen.<br />
1<br />
Oficina de recepción<br />
17.43 A<br />
A<br />
A<br />
2<br />
Entrada y salida productos<br />
31.93 I E<br />
3<br />
Oficina administrativa<br />
43.86 A A<br />
A<br />
A<br />
4<br />
WC para damas<br />
4.56 A A<br />
5<br />
Oficina de producción<br />
17.82 A<br />
A<br />
A<br />
6<br />
Almacén de PT y flujo de material y peatonal<br />
38.55 A<br />
E<br />
7<br />
Almacén para mallas<br />
29.52 A<br />
E<br />
8<br />
Almacén para envases y materia prima<br />
23.52 A<br />
E<br />
9<br />
Área de premezcla y de envasado<br />
62.13 A A A<br />
A<br />
E<br />
E<br />
10<br />
Área de preparación<br />
81 A A A A E<br />
E<br />
11<br />
WC con regadera<br />
2.28 A A A A<br />
E<br />
12<br />
WC con regadera<br />
2.09 A A A A E<br />
13 Pasillo<br />
7.81 A<br />
14<br />
Dormitorio<br />
16.91 A A A<br />
15 Cuarto<br />
22.05 A<br />
16<br />
Baño para gerencia<br />
1.97 A A E<br />
17 Sala de reunión<br />
20.92 A A A<br />
18 Oficina de gerencia<br />
23.91 A A<br />
A<br />
19 Escalera para subir planta alta o viceversa<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
6.7 A<br />
20
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2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS.<br />
Plan alternativo X.<br />
Imagen 7. Diagrama de relación-espacio de la planta alta para<br />
plan alternativo X.<br />
En la imagen 6 se observa la distribución propuesta con<br />
las relaciones de espacio de la planta baja, indicando que<br />
el departamento número 9 sea área de producción, y en la<br />
imagen 7 se muestra la distribución propuesta con las<br />
relaciones de espacio de la planta alta, señalando el lugar<br />
número 10 como área de operación.<br />
Imagen 6. Diagrama de relación-espacio de la planta baja para<br />
plan alternativo X.<br />
Fuente: elaboración propia hecho a escala basado a la superficie<br />
total por departamento.<br />
Fuente: elaboración propia hecho a escala de acuerdo a la<br />
superficie por departamento.<br />
El costo de los requerimientos para el plan alternativo X<br />
suma un total de $102,840, el plan alternativo Y tiene un<br />
costo total de $351,260, mientras que el costo para el<br />
plan alternativo Z es de $183,260. En la tabla 9 solo se<br />
presenta el plan alternativo X, porque es la adecuada que<br />
se considera llevar a cabo para este proyecto, debido a<br />
que es la propuesta en la que mejor resultado se obtuvo,<br />
al compararla con las alternativas Y y Z, sobre la base de<br />
las consideraciones de modificación y los costos totales.<br />
Tabla 9. Costos para plan alternativo X.<br />
Cantidad Concepto Precio<br />
2 Tanques rotoplas con capacidad de 3,000 litros $ 15,000.00<br />
3 Motores aireadores $ 15,000.00<br />
1 Motobomba 2 hp $ 2,500.00<br />
2 Tanques de premezcla con capacidad de 750 litros $ 2,000.00<br />
8 Tramos tubo pvc de 2" $ 1,840.00<br />
Accesorios para tubo pvc $ 4,500.00<br />
1 Estructura base para montar los tanques $ 20,000.00<br />
Mano de obra para soldar estructura $ 15,000.00<br />
Materiales para instalaciones eléctricas $ 8,000.00<br />
Mano de obra para instalaciones eléctricas $ 4,000.00<br />
Tumbar techo del almacén $ 15,000.00<br />
Costo total $ 102,840.00<br />
Fuente: elaboración propia gastos totales de la redistribución.<br />
21
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Imagen 8. Plano Layout de la redistribución planta baja.<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Imagen 9. Plano Layout de la redistribución planta alta.<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
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En la imagen 8 se presenta la redistribución de la planta<br />
baja, en ella se observa el reacomodo de los almacenes de<br />
materiales correspondiente a la planta baja, como el<br />
almacén de producto terminado y manejo de materiales<br />
(antes espacio sólo para flujo de materiales), el almacén<br />
mixto (ahora se ha destinado para almacenar mallas,<br />
entre otras cosas) y almacén para mallas (se ha<br />
seleccionado como área de premezcla y de llenado de<br />
envasado), así como la oficina del departamento de<br />
producción, que anteriormente era un área utilizada como<br />
almacén de chatarra (ver imagen 1). En este nuevo plano,<br />
la materia prima se guarda en el almacén de envases.<br />
La imagen 9 muestra la nueva distribución de la planta<br />
alta en ella se especifica la ubicación del área de<br />
preparación.<br />
Imagen 10. Diseño de los tanques de preparación.<br />
Fuente: elaboración propia hecho en Autocad.<br />
Imagen 11. Diseño de los tanques de premezcla.<br />
Fuente: elaboración propia hecho en Autocad.<br />
23
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Una vez ubicada el área para fabricar Control-5 y<br />
Nutriaqua, el siguiente paso es diseñar los equipos de<br />
preparación con capacidad de 3,000 litros cada uno (ver<br />
imagen 10), que se tiene planeado instalar por la planta<br />
alta. En la imagen 11 se observa el diseño de los tanques<br />
de premezcla con capacidad de 750 litros cada una y<br />
tiene una base individual. Debido a que el material<br />
plástico es inerte a las reacciones químicas que se<br />
pudieran presentar en el interior de la mezcla de las<br />
materias primas con que se elaboran los productos<br />
mencionados, es factible utilizar tanques de dicho<br />
material (marca Rotoplas), en lugar de equipos de acero<br />
inoxidable, que además son mucho más costosos.<br />
Imagen 12. Diseño completo de los equipos de proceso.<br />
Fuente: elaboración propia realizado en Autocad.<br />
En la imagen 12 se muestra en un solo plano el diseño<br />
general de los equipos de proceso para fabricar los<br />
productos Control-5 y Nutriaqua.<br />
Imagen 13. Tanque de preparación para productos Nutriaqua y<br />
Control-5.<br />
En la imagen 13 se pueden observar dos tanques<br />
instalados, el tanque de balance 1 (TB1), que es<br />
exclusivo para agitar el producto Nutriaqua, y el tanque<br />
de balance 3 (TB3), solamente para homogenizar<br />
Control-5.<br />
La estructura base en la que esta montado los tanques de<br />
preparación está construida con perfiles de fierro de<br />
diferentes pulgadas, y para evitar la oxidación y<br />
prolongar la vida útil de ese material, se baña con dos<br />
capas de pintura anticorrosiva (ver imagen 13).<br />
Sobre cada tanque está montado un motor (aireador)<br />
trifásico con 3 caballos de fuerza (hp), conectado a un<br />
interruptor eléctrico único, para activarlo facilmente<br />
cuando se requiera agitar el producto depositado en el<br />
recipiente.<br />
24<br />
Fuente: imagen tomada después de la instalación completa de<br />
los equipos.
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Imagen 14. Tanque de premezcla para Nutriaqua.<br />
En la imagen 15 se observa un tanque Rotoplas instalado<br />
con capacidad de 750 litros para preparar Control-5. Este<br />
tanque cuenta con su respectivo tubo PVC para hacer<br />
fluir el producto, el cual es controlado a través de 3<br />
válvulas con una motobomba monofásica con 2 caballos<br />
de fuerza (hp), para enviar el producto semipreparado al<br />
tanque de balance 3.<br />
Imagen 16. Área de envasado de productos.<br />
Fuente: imagen tomada después de la instalación completa de<br />
los equipos.<br />
En la imagen 14 se puede apreciar un equipo instalado<br />
(marca Rotoplas) con capacidad de 750 litros, para la<br />
premezcla del producto Nutriaqua. Sobre el tanque está<br />
montado un motor (aireador) trifásico con 3 caballos de<br />
fuerza (hp) y conectado a un interruptor eléctrico único,<br />
para activar y desactivar fácilmente cuando se está<br />
incorporando las materias primas en el recipiente. En la<br />
misma foto se observan los tubos PVC y tres válvulas<br />
instaladas (color rojo) para controlar el flujo del<br />
producto, además de una motobomba monofásica con 2<br />
caballos de fuerza (hp) para enviar el producto<br />
semipreparado al tanque de balance 1 correspondiente en<br />
la planta alta. Esta bomba está conectada a un interruptor<br />
eléctrico único para accionarlo cuando se requiera.<br />
Imagen 15. Tanque de premezcla para Control-5.<br />
Fuente: Imagen tomada después de la instalación de los equipos<br />
de llenado.<br />
En la imagen 16, se pueden ver dos tubos PVC de 2” de<br />
diámetro instalados por la pared, a través de los cuales<br />
fluyen los productos por gravedad desde los tanques de<br />
balance, localizados en la planta alta, hacia el área de<br />
llenado correspondiente en la planta baja. Actualmente,<br />
estos tubos no tienen ninguna especificación del tipo de<br />
producto que conducen, por lo que una sugerencia es<br />
rotular sobre la pared el nombre del producto<br />
correspondiente, para evitar errores a la hora de llenar los<br />
porrones o tambores.<br />
3. CONCLUSIONES.<br />
Fuente: imagen tomada después de la instalación completa de<br />
los equipos.<br />
Después de finalizar la instalación de los equipos, se<br />
realiza una prueba recirculando agua entre los tanques de<br />
preparación o de premezcla y los tanques de balance,<br />
para verificar el funcionamiento de los motores<br />
agitadores y observar si existe alguna fuga en las tuberías<br />
y repararla. Después de la prueba se hace la primera<br />
corrida de producción de 3,000 litros de Nutriaqua, que<br />
es la capacidad del tanque instalado. Así mismo se hace<br />
un lote de producción de Control-5 con la materia prima<br />
disponible, obteniendo un total de 2,310 litros como<br />
producto terminado.<br />
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Al implementar la propuesta sugerida para fabricar los<br />
productos Nutriaqua y Control-5, se llega a la conclusión<br />
de que para producir 1,000 litros de Control-5 es<br />
necesario un lapso de una hora en promedio. Esto<br />
representa una gran ventaja en cuanto al tiempo de<br />
preparación de ese producto, comparado con los primeros<br />
lotes de producción, cuando la mezcla de las materias<br />
primas para elaborar este producto se hacía envase por<br />
envase. Así mismo, para mezclar 3,000 litros de<br />
Nutriaqua se necesitan en promedio 3 horas, después se<br />
deja reposando en el tanque de balance durante 24 horas<br />
para que se fermente, y al siguiente día está listo para ser<br />
envasado. La duración para envasar 1,000 litros es de una<br />
hora en promedio.<br />
Las ventajas que se tiene con el sistema de producción<br />
actual es la reducción de tiempo de preparación,<br />
comparada con los primeros lotes de producción cuando<br />
se hacía en una bandeja de plástico con capacidad de 68<br />
litros, proceso mediante el cual era necesario invertir 3<br />
horas para producir 500 litros, debido a que era muy<br />
cansado, tedioso y fatigante, por la preparación<br />
prolongada y la falta de un área de producción adecuada.<br />
La capacidad de producción con que cuenta actualmente<br />
la empresa Aquatecnología en Producción S.A de C.V.,<br />
es suficiente para abastecer la demanda pronosticada para<br />
el año 2012, e incluso se tiene capacidad adicional.<br />
4. BIBLIOGRAFÍA.<br />
Departamento de Guatemala, tesis (licenciatura en<br />
ingeniería industrial), Guatemala, Universidad de San<br />
Carlos de Guatemala, 2005, 180 pp.<br />
4. Lozano García-Juan Carlos. Challenges and Maturity of<br />
Production Engineering: competitiveness of enterprises,<br />
working conditions, environment, en (ICIEOM<br />
International Conference on Industrial Engineering and<br />
Operations Management [XVI, 2010, San Carlos, Brazil]).<br />
Comparación de métodos de distribución en planta para<br />
centros de trabajo, aplicado en empresas del sector<br />
metalmecánico, San Carlos, Brazil, 2010, p. 15.<br />
5. Sonoda Fujimoto-Guillermo. Estudio técnico económico<br />
para la instalación de un criadero de caracoles comestibles<br />
terrestres, tesis (licenciatura en ingeniería industrial), Lima-<br />
Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2006,<br />
106 pp.<br />
6. Torres García-Fernando Iván. Estudio de pre factibilidad<br />
para la elaboración de cápsulas vitamínicas en base a<br />
cereales andinos, tesis (licenciatura en ingeniería<br />
industrial), Lima-Perú, Pontificia Universidad Católica del<br />
Perú, 2009, 111 pp.<br />
7. K. Hodson William, “Manual Del Ingeniero Industrial,” 4ª<br />
ed., tomo II, México, Mc Graw-Hill, 2004, pp. 13.35-13.76.<br />
8. Chase Richard B., Jacobs F. Robert, Aquilano Nicholas J.,<br />
“Administración de Operaciones de Producción y Cadenas<br />
de Suministros,” 12ª ed., México, McGraw-Hill, 2009, pp.<br />
477-480.<br />
1. Lizardi Duarte-María del Pilar, Portugal Vásquez-Javier,<br />
Ramírez Cárdenas-Ernesto, Coy Castro-Israel Santos,<br />
Verdugo Robles-Eira Dalila. Diseño del proceso productivo<br />
de una empresa procesadora de embutidos de camarón de<br />
pacotilla para su integración al DIAPYME, Ponencia,<br />
Ciudad Obregón, Sonora, México, 2009, 23 PP.<br />
2. Martínez Muñoz-Mauricio. Propuesta de distribución de<br />
planta para una organización dedicada a la fabricación de<br />
llantas tipo diagonal, tesis (Maestría en Ciencias con<br />
especialidad en Administración de Negocios), México,<br />
Instituto Politécnico Nacional, 2006, 208 pp.<br />
3. Pérez Morales-Ingrid Jeannette. Estudio de factibilidad para<br />
la instalación de una planta embotelladora de agua<br />
purificada en el municipio de San José Pinula del<br />
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SIMULACIÓN DE PROCESOS A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LÍNEAS DE ESPERA PARA<br />
LA OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS<br />
Processes simulation through the analysis of the queue theory for time optimization<br />
RESUMEN<br />
En la actualidad las empresas buscan mejorar su desempeño y la calidad del<br />
servicio, para que sus clientes queden satisfechos. Este proyecto de<br />
investigación tiene como objetivo, efectuar un estudio de tiempos en el área<br />
de lavado de una agencia automotriz, para determinar el nivel actual de<br />
capacidad y optimizar el tiempo de lavado de los autos, con el fin de dar<br />
respuesta adecuada a la demanda. El sistema se analiza mediante líneas de<br />
espera y se utiliza la simulación mediante el software PROMODEL ® para<br />
evaluar las propuestas de mejora y la optimización del tiempo de lavado de<br />
autos.<br />
Palabras clave: estudio de tiempos, líneas de espera, propuestas de mejora,<br />
reducción de tiempos, simulación.<br />
ABSTRACT<br />
Enterprises currently look for improving their performance and the quality<br />
service, in order to satisfy the costumers. The objective of this investigation<br />
project is to make a time study in the car wash area in a car dealership to<br />
determinate the current capacity level and optimize the car’s wash time, in<br />
order to attend properly the customer’s demand. The system is analized<br />
through queue theory and the simulation using PROMODEL ® software is<br />
used to evaluate the improvement proposals and the car wash time<br />
optimization<br />
SELENE INZUNZA BORGETTI<br />
Maestrante de Ingeniería Industrial. Línea de<br />
investigación: Optimización Industrial<br />
Tecnológico de Los Mochis.<br />
seleneib@hotmail.com<br />
JOSÉ ALBERTO ESTRADA BELTRAN<br />
Ingeniero Industrial, M.C. Profesor<br />
Investigador<br />
Instituto Tecnológico de Los Mochis<br />
pepestrada2006@yahoo.com<br />
ALBERTO RAMÍREZ LEYVA<br />
Ingeniero Industrial, M.C. Profesor<br />
Investigador<br />
Instituto Tecnológico de Los Mochis<br />
alberto_ramirez_leyva@yahoo.com<br />
JESUS RODOLFO RODRIGUEZ<br />
Ingeniero Industrial, M.C. Profesor<br />
Investigador<br />
Instituto Tecnológico de Los Mochis<br />
jrritlm@gmail.com<br />
KEYWORDS: queue theory, time study, the improvement proposals, time<br />
optimization, simulation.<br />
INTRODUCCIÓN:<br />
Al igual que muchas industrias, la automotriz ha sufrido<br />
constantes cambios, sobre todo en los últimos tiempos,<br />
en los cuales la tecnología ha avanzado de forma muy<br />
acelerada. Estos avances han obedecido básicamente a la<br />
demanda cada vez más exigente por parte del<br />
consumidor. A fin de cumplir con las expectativas del<br />
cliente, las empresas deben implementar estrategias para<br />
ganar la preferencia del mercado, dando una mejor<br />
atención y servicio, y con ello lograr la fidelidad de los<br />
consumidores, lo que contribuye a elevar sus niveles de<br />
competitividad.<br />
En el ramo automotriz, el servicio posventa es una<br />
herramienta muy importante para ganar la preferencia de<br />
los clientes. Lo que incluye la atención adecuada de las<br />
unidades en el taller, dándole al cliente un servicio<br />
adicional en el lavado de su automóvil después de haber<br />
sido atendido en el taller. Sin embargo, constantemente<br />
se tienen quejas de clientes debido a que al momento de<br />
presentarse a recoger sus unidades, de acuerdo a la hora<br />
de entrega prometida por el asesor personalizado de<br />
servicio (APS), éstas no han sido lavadas, por lo que<br />
deciden llevarse sus autos sin haber recibido este<br />
27<br />
servicio. Ante esta situación, la empresa pide al cliente<br />
que traiga su unidad al día siguiente para ser lavado, pero<br />
esto representa una molestia para el mismo, lo que afecta<br />
a la empresa porque al realizar las encuestas de los<br />
índices de satisfacción de clientes (ISC), aparecen por<br />
debajo del objetivo establecido por la empresa. Para<br />
realizar la investigación en la Agencia Automotriz de Los<br />
Mochis S.A de C.V; se necesita verificar si el<br />
procedimiento del lavado de los automóviles, se está<br />
realizando de acuerdo al procedimiento operativo,<br />
establecido por la empresa para el lavado de la unidad, y<br />
con los materiales adecuados. Además es necesario<br />
conocer la cantidad de automóviles que se lavaron en el<br />
año 2011 (ver tabla 1), y sobre esta base determinar el<br />
tamaño de muestra adecuado para efectuar el estudio;<br />
analizándolo mediante la simulación en el área de lavado<br />
con el programa Promodel para definir la situación<br />
actual, y así verificar lo que está ocasionando que se<br />
queden carros sin lavar, con el tamaño de la muestra se<br />
realiza un estudio de tiempos, a fin de determinar el<br />
tiempo de proceso actual de lavado de autos. Ya<br />
determinado los tiempos y la simulación se procede a
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definir la propuesta de mejora para el área de lavado. Si<br />
la empresa implementa la propuesta de mejora sugeridas<br />
en esta investigación, se logrará reducir el número de<br />
quejas por los clientes; ya que les entregarán lavados y a<br />
tiempo sus autos. Además, los trabajadores serán más<br />
eficientes, se reducirán los cuellos de botella y los<br />
tiempos de espera en el área de lavado. Díaz Ortiz [1]<br />
afirma en su tesis denominada “Modelo de Reingeniería<br />
de procesos para el centro de auto lavado Santa Lucia,<br />
Oaxaca, Oax. Propone el desarrollo de un modelo de<br />
reingeniería de procesos el cual permita disminuir el<br />
tiempo de espera a través de la automatización del área<br />
de secado, con lo que se logrará una mejora en el proceso<br />
de lavado y se incrementará la satisfacción del cliente así<br />
como los rendimientos de la empresa y de los<br />
trabajadores. La propuesta surge como una estrategia<br />
encaminada a lograr un mayor posicionamiento<br />
competitivo para el centro de auto lavado, el diseño del<br />
modelo de basa en la longitud de las colas y el tiempo de<br />
espera real promedio determinadas mediante de la teoría<br />
de colas.<br />
2. CONTENIDO<br />
2.1 Métodos y pruebas realizadas.<br />
Se realiza un estudio de tiempos con cronómetro y video<br />
para el área de lavado de los diferentes automóviles que<br />
llegan a servicio o reparación en la Agencia Automotriz<br />
de Los Mochis, S.A de C.V, usando los siguientes<br />
materiales:<br />
Cronómetro: se utiliza para determinar el tiempo<br />
necesario para el lavado de los automóviles.<br />
Cámara de video: con la toma de video se pueden<br />
apreciar las operaciones que realiza el lavador y verificar<br />
si está cumpliendo con las especificaciones del<br />
procedimiento operativo para el lavado de un automóvil<br />
proporcionado por la empresa.<br />
Laptop: se utiliza para almacenar los datos y analizar los<br />
documentos necesarios para realizar correctamente la<br />
investigación.<br />
Programa Promodel V7.0: mediante este programa se<br />
simula el funcionamiento actual del proceso de lavado, a<br />
través de un modelo matemático, con el fin de validarlo<br />
al compararlo con los resultados reales del sistema, y<br />
sobre este hacer la propuesta de mejora correspondiente.<br />
2.2 Cálculos y/o modelos matemáticos.<br />
Para realizar la investigación es necesario conocer el<br />
procedimiento operativo para el lavado de un automóvil;<br />
mismo que se presenta a continuación:<br />
1.-Preparación Inicial.<br />
1A.- El lavador revisa en el formato de control de<br />
unidades, el vehículo que debe lavar de acuerdo a la hora<br />
prometida de entrega.<br />
1B.- Va por la unidad al estacionamiento de automóviles<br />
pendientes por lavar y lo lleva al área de lavado exterior.<br />
1C.- Se asegura de colocar correctamente el freno de<br />
mano.<br />
1D.- Guarda torreta en el interior del vehículo.<br />
28<br />
1E.- Se asegura de que estén cerrados todos los vidrios<br />
del automóvil.<br />
1F.- Guarda las llaves en el bolsillo.<br />
2.- Lavado de tapetes.<br />
2A.- El lavador saca los tapetes del auto.<br />
2B.- Moja los tapetes.<br />
2C.- Aplica shampoo al guante esponja y talla los tapetes.<br />
2D.-Aplica abundante agua para retirar el jabón y<br />
suciedad de los tapetes y los pone a secar.<br />
Nota: En caso de tapetes de alfombra únicamente se<br />
aspiran.<br />
3.- Lavado de Motor.<br />
3A.- El lavador abre el cofre<br />
3B.- Moja el interior del motor y el cofre por la parte<br />
interna, aplicando un rocío abundante de agua,<br />
removiendo tierra y suciedad.<br />
Nota 1: Si el motor está muy sucio se deberá aplicar<br />
desengrasante, dejándolo actuar mientras se lava la<br />
carrocería y después de ello se aplica agua a presión para<br />
remover la suciedad y el desengrasante del motor.<br />
Nota 2: En caso de que la unidad sea Platina no se aplica<br />
agua, sólo se sopletea el motor, por indicaciones de<br />
Nissan Company.<br />
4.- Lavado de Carrocería.<br />
4A.- Se moja la carrocería con agua a presión partiendo<br />
del cofre, continuando con el toldo, posteriormente el<br />
costado izquierdo, parte trasera y costado derecho,<br />
asegurándose de lavar bien la parte interna de las<br />
salpicaderas, llantas y rines, así como también puertas y<br />
estribos.<br />
4B.- Con el guante esponja y shampoo se lava toda la<br />
carrocería removiendo suciedad, e impurezas.<br />
4C.- Una vez lavada la carrocería se aplica agua a presión<br />
para retirar el jabón en el orden que marca la secuencia<br />
anterior.<br />
5.- Detallado de la unidad.<br />
5A.- Se traslada el vehículo al área de detallado.<br />
5B.- Antes de iniciar el detallado de la unidad, se seca el<br />
motor con pistola de aire.<br />
5C.- Se aspiran los interiores del auto, retirando basura y<br />
suciedad de asientos y alfombras.<br />
5D.- Se realiza limpieza de interiores utilizando franela<br />
húmeda, se limpia el tablero y costados interiores.<br />
5E.- Se limpian los cristales utilizando una franela.<br />
5F.- Se seca la unidad utilizando franela seca.<br />
5G.- Se detallan las llantas aplicando abrillantador con<br />
una esponja.<br />
5H.- Se colocan los tapetes delanteros y traseros.<br />
6.- Auto inspección.<br />
6A.- Al concluir el lavado, el lavador lleva a cabo una<br />
inspección de la unidad, revisando carrocería e interiores.<br />
Posteriormente el lavador debe marcar en el formato de<br />
control de unidades a lavar que el proceso ha terminado.
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7.-Traslado de la unidad al estacionamiento de unidades<br />
terminadas.<br />
7A.- Posteriormente del lavado y detallado, el automóvil<br />
se acomoda en el estacionamiento de unidades<br />
terminadas.<br />
De acuerdo al procedimiento operativo descrito<br />
actualmente, los operadores del área de lavado no<br />
realizan las instrucciones adecuadas del proceso, y<br />
además no utilizan las herramientas correspondientes<br />
para el lavado exterior. Un ejemplo de ello es la<br />
utilización de un trapeador para el lavado de los<br />
automóviles, como se muestra en la imagen 1.<br />
Imagen 1. Lavado de la unidad con un trapeador.<br />
Cuando se conoce cuántos elementos tiene la población,<br />
la fórmula a utilizar para determinar el tamaño de la<br />
muestra es: [3]<br />
Dónde:<br />
N = Universo.<br />
e = error de estimación.<br />
n =<br />
Z2 (p)(q)(N)<br />
Ne 2 + Z 2 (p)(q)<br />
p = probabilidad de aceptación.<br />
q= probabilidad de rechazo.<br />
Valores a estimar:<br />
e = 5% =0.05<br />
Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de<br />
confiabilidad y 5% error)<br />
N= 6,432<br />
p = 0.50<br />
Fuente: propia del autor.<br />
Ya que se conoce el historial de los automóviles lavados<br />
para el año 2011, uno de los factores clave para un<br />
estudio de tiempos es el tamaño de la muestra, que es una<br />
colección de mediciones seleccionadas de una fuente más<br />
grande, llamada población. [2]<br />
Tabla 1. Unidades lavadas en el año 2011<br />
Automóviles<br />
Mes lavados en el<br />
año 2011<br />
Enero 528<br />
Febrero 480<br />
Marzo 475<br />
Abril 493<br />
Mayo 544<br />
Junio 550<br />
Julio 551<br />
Agosto 535<br />
Septiembre 522<br />
Octubre 615<br />
Noviembre 523<br />
Diciembre 616<br />
Total 6,432<br />
Fuente: elaboración propia a partir del desarrollo de la<br />
investigación.<br />
q = 0.50<br />
n =<br />
n =<br />
(1.96) 2 (0.50)(1 − 0.50)(6432)<br />
(6432)(0.05) 2 + (1.96) 2 (0.50)(1 − 0.50)<br />
(3.8416)(0.50)(0.50)(6432)<br />
(6432)(0.0025) + (3.8416)(0.50)(0.50)<br />
n = (3.8416)(0.25)(6432)<br />
16. 08 + (3.8416) + (0.25)<br />
n = 6177.2928<br />
16. 08 + 0.9604<br />
n = 6177.2928<br />
17.0404<br />
n = 362.50 ≈ 363 observaciones.<br />
En base a la fórmula se llega a la conclusión de que<br />
deben tomar 363 observaciones para el estudio. En la<br />
tabla 2, se aprecian los tiempos en minutos de lavado de<br />
los tres lavadores, respecto al tamaño de muestra.<br />
29
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Tabla 2. Tiempos en minutos del área de lavado.<br />
lavador 1 lavador 2 lavador 3<br />
Tiida 71 Rogue 37 Sentra 40<br />
Tsuru 38 Frontier 33 Np 300 62<br />
Xtrail 36 Versa 40 Sentra 65<br />
Np 300 35 Platina 39 Np 300 40<br />
Sentra 55 Altima 59 Sentra 48<br />
sentra 46 Rogue 32 Xtrail 49<br />
Tiida 36 Versa 40 Rogue 30<br />
Sentra 28 Np 300 40 Sentra 51<br />
Rogue 30 Altima 60 Tsuru 55<br />
Tiida 63 np 300 30 Tsuru 55<br />
Np 300 36 Platina 50 Np 300 33<br />
Sentra 46 March 35 Np 300 45<br />
Sentra 35 Sentra 46 Tida 50<br />
Xtrail 60 Versa 37 Tida 40<br />
Rogue 35 Sentra 32 Tsuru 59<br />
Sentra 41 Tida 52 Parhfinder 33<br />
Tsuru 33 Xtrail 45 Sentra 41<br />
Xtrail 50 Sentra 36 Sentra 30<br />
Sentra 36 Rogue 35 Versa 40<br />
Tsuru 35 Tida 40 Tiida 43<br />
Rogue 53 Tida 34 Tiida 30<br />
March 39 Tsuru 48 Tiida 52<br />
Tsuru 31 Sentra 32 Frontier 62<br />
Np 300 30 Tida 36 Tiida 35<br />
Tiida 42 Sentra 59 Versa 36<br />
Np 300 40 Tida 30 Np 300 30<br />
Xtrail 34 Xtrail 52 Tiida 35<br />
Sentra 49 Np 300 36 Sentra 38<br />
Np300 40 Tida 60 Altima 35<br />
Frontier 50 Tida 49 Np 300 35<br />
Sentra 40 Np 300 39 Frontier 40<br />
Np300 30 Sentra 35 Sentra 35<br />
Sentra 35 Versa 40 Tiida 32<br />
Tsuru 40 Np 300 40 Xtrail 40<br />
Xtrail 43 Rogue 48 Tiida 35<br />
Tsuru 35 Rogue 55 Platina 32<br />
Fuente: elaboración propia a partir del desarrollo de la<br />
investigación.<br />
30<br />
Tabla 2. Tiempos en minutos del área de lavado (continuación).<br />
lavador 1 lavador 2 lavador 3<br />
Pathfinder 33 Versa 35 Xtrail 40<br />
Altima 38 Tsuru 35 Sentra 35<br />
Tsuru 50 Sentra 30 Sentra 37<br />
Np 300 36 Altima 40 Sentra 30<br />
Xtrail 37 Tsuru 37 Sentra 35<br />
Tiida 35 Frontier 40 Sentra 32<br />
Pathfinder 40 Np 300 35 Sentra 39<br />
Altima 38 Sentra 38 Tiida 46<br />
Versa 40 Tiida 35 Tiida 35<br />
Sentra 35 Tsuru 35 Versa 30<br />
Tiida 38 Sentra 36 Xtrail 40<br />
Versa 33 Rogue 60 Np 300 35<br />
Sentra 40 Np 300 40 Np 300 50<br />
Tiida 36 Tsuru 35 Titan 40<br />
Tsuru 32 Frontier 40 Np 300 30<br />
Xtrail 35 Versa 48 Versa 35<br />
Np 300 40 Np 300 30 Sentra 32<br />
Juke 40 Sentra 42 Xtrail 36<br />
Versa 35 Tiida 35 Tida 35<br />
Tiida 49 Np 300 40 Tsuru 50<br />
Tsuru 36 Tsuru 34 Altima 45<br />
Altima 38 Versa 65 Versa 44<br />
Versa 82 Versa 30 Tsuru 49<br />
Tsuru 33 Xtrail 45 Sentra 38<br />
March 30 Tiida 35 Tiida 40<br />
Np300 40 Pathfinder 40 Sentra 35<br />
Tiida 38 Tsuru 35 Np300 41<br />
March 35 Tiida 45 Tiida 38<br />
Sentra 40 Tsuru 40 March 30<br />
Np 300 42 Np 300 50 Sentra 35<br />
Tiida 38 Tsuru 48 Sentra 38<br />
Tiida 40 Np 300 45 Tiida 32<br />
Tsuru 38 Altima 60 Tsuru 40<br />
Frontier 45 Versa 39 Sentra 39<br />
Pathfinder 54 Np 300 43 Np 300 45<br />
Np 300 37 Rogue 55 Np 300 40<br />
Tsuru 33 platina 37 Np 300 49<br />
Xtrail 50 March 30 Platina 34<br />
Np 300 46 Altima 48 Altima 47<br />
Sentra 34 Tiida 35 Sentra 42<br />
Fuente: elaboración propia a partir del desarrollo de la<br />
investigación.
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
Tabla 2. Tiempos en minutos del área de lavado (continuación).<br />
lavador 1 lavador 2 lavador 3<br />
Tsuru 40 Altima 39 Versa 60<br />
Sentra 43 Tsuru 50 Tsuru 37<br />
Tsuru 40 Np 300 43 Tiida 35<br />
Np 300 45 Xtrail 54 Tsuru 38<br />
Sentra 33 Np 300 49 Np 300 55<br />
Np 300 35 Np 300 45 Np 300 48<br />
Tiida 38 Tiida 37 Tiida 30<br />
versa 40 Tsuru 40 Versa 35<br />
Sentra 35 Altima 45 Np 300 49<br />
Frontier 44 sentra 38 Np 300 42<br />
Sentra 30 Sentra 35 sentra 38<br />
np 300 42 Tiida 32 Pathfinder 50<br />
Np 300 40 Tiida 38 Sentra 40<br />
Np 300 45 Np 300 45 Sentra 35<br />
Altima 38 sentra 39 Xtrail 46<br />
Sentra 45 Np 300 48 Altima 50<br />
Altima 40 Np 300 45 Altima 47<br />
Np 300 46 Np 300 39 Altima 39<br />
Sentra 38 Quest 64 Sentra 35<br />
Aprio 40 Tiida 55 Sentra 30<br />
Xtrail 45 Xtrail 47 Versa 34<br />
Np 300 50 Rogue 36 Tiida 30<br />
Urvan 63 Altima 49 Versa 37<br />
Frontier 42 Tiida 39 Np300 48<br />
Sentra 39 Tiida 35 Sentra 34<br />
Tsuru 34 Np 300 30 Versa 35<br />
Tiida 41 Sentra 42 Altima 40<br />
Sentra 35 Tsuru 40 Sentra 45<br />
Sentra 38 Np 300 55 Tiida 30<br />
Np 300 30 Sentra 40 Rogue 50<br />
quest 40 Tiida 60 Rogue 47<br />
Versa 35 Sentra 35 Sentra 35<br />
Tiida 32 Platina 33 Np 300 48<br />
Rogue 39 Tsuru 35 Tiida 36<br />
Sentra 42 Tiida 49 Sentra 44<br />
Tsuru 30 Tiida 45 Np 300 50<br />
Tiida 30 Altima 38 Np 300 45<br />
Fuente: elaboración propia a partir del desarrollo de la<br />
investigación.<br />
Tabla 2. Tiempos en minutos del área de lavado (continuación).<br />
lavador 1 lavador 2 lavador 3<br />
Versa 37 Tiida 40 Np 300 49<br />
Np 300 43 Sentra 45 Sentra 36<br />
Versa 35 sentra 37 Np 300 40<br />
Xtrail 45 Np 300 30 Versa 35<br />
Tiida 32 altima 40 Aprio 30<br />
Tiida 36 Sentra 38 Sentra 35<br />
Sentra 45 Rogue 46 March 32<br />
Tiida 30 Tiida 33 Np 300 43<br />
Tsuru 45 Tsuru 37 Platina 36<br />
Fuente: elaboración propia a partir del desarrollo de la<br />
investigación.<br />
Se muestra en la tabla 3 los tiempos promedio de los<br />
diferentes procesos, para el lavado de la unidad.<br />
Tabla 3. Tiempos promedios en segundos y minutos.<br />
Tiempo Total segundos minutos<br />
Revisar formato 27.67 0.46111<br />
Va por el carro 39.00 0.65<br />
Llevar carro al lavado exterior 151.00 2.51667<br />
Lavado de carrocería 830.00 13.8333<br />
Transportar al área de interior 39.67 0.66111<br />
Limpieza de interior 1899.33 31.6556<br />
Transportar al estacionamiento 232.33 3.87222<br />
Total de Tiempo 3179.33 52.9889<br />
Fuente: elaboración propia a partir del desarrollo de la<br />
investigación<br />
2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS.<br />
En la imagen 2 se observa la distribución actual en el<br />
área de lavado: 1. Lavado exterior, 2. Lavado interior, 3.<br />
Estacionamiento de unidades por lavar, 4.<br />
Estacionamiento de unidades lavadas, 5. Unidades<br />
pendientes de refacciones, 6. Unidades pendientes por<br />
recibir el servicio.<br />
Se observa que las área 5 y 6 no pertenecen al área de<br />
lavado. Sin embargo, dichas áreas son utilizadas por los<br />
lavadores y mecánicos, debido a la falta de una adecuada<br />
planeación para el acomodo de los automóviles. En base<br />
a la información recolectada y a la distribución actual de<br />
la planta, se procede a simular el funcionamiento del<br />
sistema de lavado, tanto de la situación actual como de la<br />
situación propuesta.<br />
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Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
Imagen 2. Distribución de la planta actual del área de lavado.<br />
En la tabla 1 se aprecian los resultados actuales de la<br />
simulación del proceso en el área de lavado. Esta<br />
simulación se realiza con 2 lavadores, durante 8 horas,<br />
por un periodo de 365 días. El promedio de llegadas es<br />
de 13.26 ≈ 14 unidades y solamente son terminados<br />
limpios 11.58 ≈ 11 automóviles, quedando<br />
aproximadamente 3 unidades sin lavar. Esto sucede<br />
debido a la mala coordinación de los estacionamientos y<br />
la pérdida de tiempo que se presenta en el área, además<br />
de la falta de personal.<br />
Tabla 1. Resultados del método actual del área de lavado.<br />
Fuente: elaboración propia a partir del desarrollo de la<br />
investigación.<br />
En la imagen 3 se presenta la simulación del área actual<br />
de lavado y se indican los diferentes procesos, de<br />
acuerdo al procedimiento operativo, mismo que no está<br />
siendo respetado, ya que el mecánico después de realizar<br />
el servicio lleva el automóvil al estacionamiento de<br />
unidades por lavar, estacionamiento pendiente de<br />
refacciones o estacionamiento de unidades terminadas, lo<br />
que consume tiempo innecesariamente. El lavador<br />
encuentra el automóvil a lavar, lo lleva al área de lavado<br />
exterior, y posteriormente al área de lavado interior. Ya<br />
que el automóvil está terminado, el lavador lo lleva a<br />
estacionar al área correspondiente, que es el<br />
estacionamiento de unidades terminadas, pero como se<br />
tiene una mala distribución del área, lo deja en el<br />
estacionamiento de unidades por recibir servicio, ya que<br />
en el lugar que corresponde por lo general está ocupado<br />
con otras unidades, y no se pueden estacionar los<br />
automóviles que están listos para ser entregados al<br />
cliente.<br />
Imagen 3 Simulación en el programa PROMODEL de la planta<br />
actual.<br />
Fuente: elaboración propia a partir del desarrollo de la<br />
investigación.<br />
A continuación se presenta en imagen 4, la distribución<br />
del área de lavado propuesta:<br />
1. Estacionamiento de unidades por lavar 1.<br />
2. Estacionamiento de unidades por lavar 2.<br />
3. Lavado exterior.<br />
4. Lavado interior.<br />
5. Estacionamiento de unidades lavadas.<br />
Imagen 4 Distribución del área de lavado propuesto.<br />
Fuente: elaboración propia a partir del desarrollo de la<br />
investigación.<br />
Fuente: elaboración propia a partir del desarrollo de la<br />
investigación.<br />
32
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En la imagen 5 se presenta la simulación del área<br />
propuesta de lavado y se muestran los diferentes<br />
procesos, de acuerdo al procedimiento operativo. Además<br />
se realiza una redistribución de los estacionamientos,<br />
para evitar los tiempos y movimientos innecesarios,<br />
mejorando los tiempos de lavado.<br />
Imagen 5 Simulación en base al método propuesto.<br />
Fuente: elaboración propia a partir del desarrollo de la<br />
investigación.<br />
En la tabla 2 muestra los resultados del método propuesto<br />
del área de lavado. Esta simulación se realiza con tres<br />
lavadores durante 8 horas, por un periodo de 365 días. El<br />
promedio de llegadas es de 11.82 ≈ 12 autos y son<br />
terminadas limpios 12.78 ≈ 12 automóviles, quedando<br />
cero automóviles sin lavar. Esto se logra gracias al<br />
control de los tiempos, la reubicación de los<br />
estacionamientos y a la contratación de un nuevo lavador<br />
para el área.<br />
Tabla 1. Resultados del método propuesto del área de lavado<br />
3. CONCLUSIONES.<br />
Al hacer el estudio de tiempos y el análisis de los videos<br />
filmados en el área de lavado, se percibe que en el<br />
método actual los lavadores no cumplen al 100% con el<br />
desarrollo de las actividades. Se observa además que los<br />
lavadores no siempre son los mismos, y esto es debido a<br />
que existe rotación de personal en esa área.<br />
Al desarrollar la simulación del método propuesto con 3<br />
lavadores, donde el promedio de llegadas es de 11.82 ≈<br />
12 y son terminados limpios 12.78 ≈ 12 automóviles, se<br />
observa que todos los automóviles son lavados. Con la<br />
distribución propuesta para el área de lavado se<br />
disminuirán los tiempos y movimientos innecesarios,<br />
reduciendo los tiempos de proceso.<br />
Recordando que en el método actual con 2 lavadores y la<br />
distribución actual, el promedio de llegadas es de 13.26 ≈<br />
14 unidades y solamente son terminados limpios 11.58 ≈<br />
11 automóviles, quedando aproximadamente 3 unidades<br />
sin lavar, que no serán entregados al cliente el día y la<br />
hora prometida; se puede observar la ventaja que se tiene<br />
con el método propuesto, pues a pesar de la inversión que<br />
se hará en contratar a un nuevo lavador, ésta se compensa<br />
con el hecho de atender a la totalidad de los clientes, lo<br />
que va en favor de lograr el índice de satisfacción del<br />
cliente (ISC).<br />
Respecto a la inversión de la redistribución de las áreas<br />
de los estacionamientos, ésta es mínima, debido a que<br />
solo se deben renombrar las áreas, colocando nuevos<br />
letreros, y referente a la inversión del nuevo lavador, el<br />
costo anual es de 36,000 mil pesos, más 10 pesos por<br />
comisión por cada unidad que lave; de nueva cuenta se<br />
concluye que dicha inversión se compensa con el logro<br />
del ISC.<br />
4. BIBLIOGRAFIA.<br />
1. Díaz Ortiz -Hadya Concepción. Modelo de<br />
Reingeniería de procesos para el centro de auto<br />
lavado Santa Lucia, Oaxaca, Oax, Licenciatura en<br />
Ciencias Empresariales, Huajuapan de León Oaxaca,<br />
Universidad Tecnológica de la Mixteca, 2005, 129<br />
pp.<br />
2. Montgomery, Douglas. Control Estadístico de la<br />
Calidad, tercera edición, México DF, Limusa Wiley,<br />
2011.<br />
3. Triola Mario F, Estadística, décima edición, Pearson<br />
Educación, México DF, 2009, pp 337<br />
Fuente: elaboración propia a partir del desarrollo de la<br />
Investigación.<br />
33
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
CALIDAD EDUCATIVA Y MEJORA CONTINUA<br />
Educational Quality and Constant Improvement<br />
RESUMEN<br />
Considerar la calidad Educativa como una meta a lograr por<br />
las Instituciones de Educación Superior es un esfuerzo de todos los<br />
elementos que conforman el ámbito social, económico, productivo,<br />
educativo, gubernamental. Llevar a cabo todos los esfuerzos conjuntos para<br />
lograr este objetivo es lo que se analiza, la respuesta a preguntas ¿Qué<br />
parte es importante para lograr esta política educativa de calidad? ¿Qué<br />
elementos prácticos pueden ser utilizados para obtener logros significativos<br />
en el proceso de calidad? Lo anterior desprende una presentación de los<br />
conceptos de calidad educativa, comparación de propuestas y experiencias<br />
propias para encaminarse hacia el cumplimiento de los objetivos de calidad.<br />
PALABRAS CLAVES: calidad, mejora, procesos.<br />
ABSTRACT<br />
To consider the educational quality to be a goal to managing for the<br />
Institutions of Top Education is an effort of all the elements that shape the<br />
social, economic, productive, educational, governmental area, To carry out<br />
all the joint efforts to achieve this aim is what is analyzed, the response to<br />
questions what part is important to achieve this educational politics of<br />
quality? What practical elements can be used to obtain significant<br />
achievements in the quality process? The previous thing detaches a<br />
presentation of the concepts of educational quality, comparison of offers<br />
and own experiences to intend towards the fulfillment of the quality aims.<br />
JULIO CESAR GÓMEZ FRANCO<br />
Ingeniero en Electrónica.<br />
Profesor TC.<br />
Universidad Autónoma de Baja California<br />
julio_cgf@uabc.edu.mx<br />
JUAN ANDRES LOPEZ BARRERAS<br />
Ingeniero industrial, Dr.<br />
Profesor-Investigador<br />
Universidad Autónoma de Baja California.<br />
jlopez@uabc.edu.mx<br />
JOSE MARIA LOPEZ BARRERAS<br />
Industrial Engineer, M.C.<br />
Profesor de Asignatura.<br />
Universidad Autónoma de Baja California<br />
lopez.jose@uabc.edu.mx<br />
KEYWORDS: improvement, processes, quality<br />
1. INTRODUCCIÓN<br />
En la última década la calidad se ha convertido en un<br />
concepto citado por las principales instituciones públicas<br />
y de servicios, se ha convertido en una meta que es<br />
buscada de una manera completa, ya que se ha<br />
considerado de forma común que lo que tiene “calidad”<br />
cubre con las expectativas del cliente, la calidad en<br />
general abarca todas las cualidades con las que cuenta un<br />
producto o un servicio, cuando sus características,<br />
tangibles e intangibles satisfacen las necesidades del<br />
usuario mencionado por Cantú [1] estos conceptos fueron<br />
utilizados primeramente en el rubro de la economía y<br />
área industrial, hoy en día la competitividad se presenta<br />
cada vez más en las empresas, y de esta manera estar al<br />
nivel de los estándares internacionales de calidad, este<br />
concepto es citado cada vez por las instituciones<br />
dedicadas a la educación, dentro del Programa Nacional<br />
de Educación 2001-2006 el gobierno federal mexicano<br />
[2] resalta la necesidad de avanzar en la consolidación de<br />
la educación en todos los niveles, proponiendo la<br />
creación del Instituto Nacional De Evaluación de la<br />
Educación, donde considera la evaluación del aprendizaje<br />
como un elemento importante, siendo la educación<br />
considerada la “columna vertebral” de las acciones del<br />
gobierno es hacer de la educación un gran proyecto<br />
nacional, considerando que esto conseguiría ampliar que<br />
los ciudadanos logren mejores niveles de calidad de vida.<br />
La educación debe ser considera como un elemento que<br />
sirve de palanca del cambio del país, y como el medio<br />
principal para la generación de empleos, además de una<br />
participación más equitativa de la economía, del<br />
federalismo y apoyo al desarrollo regional [3].<br />
Dentro de los postulados de ANUIES [4] del capítulo<br />
tercero es considerada la calidad de una forma dinámica<br />
esto determina que debe estar en continuo cambio, pero<br />
estos fundamentados en acciones tendientes a tener<br />
elementos suficientes para determinar niveles o cambios<br />
provocados en nuestros procesos educativos con los<br />
miembros que desarrollan dichas funciones, estudiantes,<br />
maestros y directivos. La aplicación del concepto de<br />
calidad, aunado al desarrollo de programas de desarrollo<br />
institucional bajo una planeación a largo plazo permite<br />
que el beneficio de estos planes toque a cada uno de los<br />
elementos que forman a la institución educativa,<br />
Este trabajo presenta la aplicación del concepto de<br />
calidad orientado a un conjunto de acciones a seguir<br />
34
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
tales como planes de mejora, acreditación y certificación<br />
para llegar y mantener niveles óptimos en áreas<br />
especifica de la institución donde interactúen alumnos,<br />
maestros, directivos aprovechando su infraestructura<br />
2. CALIDAD COMO META<br />
Si se considera a la calidad como la meta del proceso en<br />
la educación, este debe de considerar a cada uno de los<br />
elementos que lo integran e innovador, entre los<br />
múltiples y variantes significados al concepto de calidad<br />
cabe señalar el criterio de calidad como eficacia,<br />
entendida como el logro de los objetivos propuestos por<br />
el propio sistema educativo[5], hoy la preocupación está<br />
centrada en el diseño de las estrategias que articulen los<br />
elementos externos internos del sistema escolar con la<br />
finalidad de crear más y mejores oportunidades de<br />
aprendizaje atendiendo a la diversidad de la población.<br />
Existen varios paradigmas como modelos que buscan en<br />
forma completa obtener la educación total o integral [6]<br />
donde la primera la relaciona con cuatro características<br />
fundamentales, la primera de ellas pone un énfasis en la<br />
satisfacción del “cliente” que puede llegar a ser<br />
descubiertas o satisfechas, la segunda el proceso de<br />
“mejora continua” de la gestión como del proceso, unido<br />
a esto una “participación” de todos los agentes que<br />
intervienen y por último se requiere que exista un nivel<br />
de “interpelación” que desde el punto de vista educativo<br />
con una vinculación al sector productivo y educativo<br />
entre universidades.<br />
La segunda se incorpora a la equidad, que es un valor<br />
como un elemento que sería difícil de medir, por lo tanto<br />
no es fácil de evaluar por ello se debe apelar a nuevas<br />
formas de evaluación y de autoevaluación que garanticen<br />
en forma y fondo que las medidas tomadas y ejecutadas<br />
están logrando los resultados previstos. Ya que el interés<br />
por la calidad en la educación y de los servicios<br />
educativos se asocia a la preocupación por realizar<br />
adecuadas actividades de aprendizaje para la totalidad de<br />
los alumnos.<br />
Siendo que la evaluación, así como la calidad educativa<br />
es una realidad compleja, depende de una gran cantidad<br />
de factores y no permite ser acotada por un solo indicador<br />
que de un resultado, dado que la evaluación está<br />
relacionado con “un rendimiento de cuentas” esta permite<br />
ser usadas por las autoridades educativas como el medio<br />
para determinar los apoyos brindados y permite analizar<br />
cada una de las acciones realizadas, encaminadas a una<br />
educación dinámica integral, la evaluación debe de dejar<br />
de ser instrumento que se utiliza para controlar el nivel<br />
educativo de la población estudiantil, es preciso que estos<br />
instrumentos educativos sean transformados en un medio<br />
que utilicen las propias instituciones para mejorar su<br />
calidad educativa, ya que la enseñanza en las condiciones<br />
de la practica real o en el servicio debe preparar<br />
profesionales capaces de trabajar en colectivo para<br />
enfrentar los cambios acelerados que ocurren en el<br />
ámbito de toda la sociedad.<br />
35<br />
Considerando la creciente implementación de sistemas<br />
para el control, el aseguramiento, el perfeccionamiento o<br />
la planificación de la calidad dándose en las empresas,<br />
así como, el renovado tratamiento que durante los<br />
últimos años sufrieron los conceptos de calidad,<br />
evidencia que esta se ha convertido en una “arma<br />
competitiva” de una importancia no solo en las<br />
organizaciones modernas como lo establece Cañedo [7]<br />
sino también en las instituciones educativas.<br />
Sin embargo, López Rupérez [8] afirma que en el ámbito<br />
de la educación el cliente es el ciudadano-colectividad,<br />
dándose esto a través de la opinión pública y los<br />
diferentes organismos sociales, con una visión de los<br />
retos productivos del país. Se requiere de personas<br />
creando, aportando ideas que ejerzan un liderazgo, ya que<br />
la verdadera educación de calidad significa más que<br />
seguir cierto curso de estudios. Es amplia, incluye el<br />
desarrollo armonioso de todas las facultades físicas y<br />
mentales [9].<br />
Dado que la evaluación es clave del proceso de<br />
mejoramiento su diseño debe ser muy creativo y bien<br />
analizado; y a su vez pueda ir respaldado por una buena<br />
estrategia de implantación sujeta a la realidad. Los<br />
modelos pueden ser sujetos a modificaciones y realizar<br />
una adaptación de la institución o mejor, diseñar un<br />
modelo propio fundamentado en cada uno de los<br />
elementos que forman parte de la educación.<br />
Existen diferentes modelos donde esto hace notar algún<br />
elemento en particular, ya sea la institución, el docente, el<br />
entorno socioeconómico o el alumno, Los enfoques que<br />
se representan como una base en la calidad de la<br />
educación superior supone una relación de coherencia<br />
entre cada uno de los componentes del sistema. Dentro de<br />
los modelos relacionados con la calidad de la educación<br />
superior, la función del docente puede ser tomadas desde<br />
diferentes puntos, en el enfoque sistémico supone una<br />
relación de coherencia o unión entre cada uno de los<br />
componentes que integran el sistema.<br />
2.1 Actividad Celular de Calidad<br />
Si los componentes que conforman todo un sistema<br />
educativo está sujeta a la misma visión de mejora, cada<br />
uno de ellos pueden realizar una parte del todo, de esta<br />
manera esta acción permitirá la participación de maestros<br />
y alumnos en forma más práctica y que no solo se quede<br />
en buenos propósitos o políticas de calidad a nivel<br />
dirección.<br />
La presentación de cómo la calidad puede sensibilizar a<br />
toda la institución y de esta forma participar en forma<br />
activa en el objetivo de lograr una educación integral de<br />
calidad se presenta en la aplicación de varias acciones<br />
tendientes a aportar los elementos necesarios para este<br />
fin. La actividad Celular de Calidad se plantea como un<br />
trabajo seccionado abarcando un pequeño número de<br />
elementos que componen el área a fin.<br />
Dentro del modelo educativo siendo este relativamente<br />
difícil ya que presenta características muy particulares y<br />
en ocasiones no es posible generalizar el método.
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
La asimilación de los conceptos de mejora continua<br />
aplicados en áreas establecidas, en conjunto con<br />
elementos evaluativos y de certificación nos presenta la<br />
oportunidad de alcanzar niveles altos en la obtención de<br />
objetivos planteados. El perfil de una institución<br />
orientada a la mejora continua está inmersa en un área<br />
cada vez más competitiva, tiene una gran necesidad de<br />
incrementar velocidad de respuesta y flexibilidad con una<br />
alta probabilidad de cambiar hacia diferentes estructuras<br />
y procesos de trabajo.<br />
Aunque la competitividad se presenta en todos los rubros<br />
del ámbito diario Deming W. [10] menciona que<br />
debemos echar por la borda la idea de que la competencia<br />
es una forma necesaria de vivir. En lugar de la<br />
competencia necesitamos de la cooperación. El<br />
mejoramiento continuo es un proceso que describe muy<br />
bien lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las<br />
instituciones necesitan hacer si quieren ser eficientes a lo<br />
largo del tiempo.<br />
3. ACTIVIDADES DEL PROCESO DE MEJORA<br />
CONTINUA<br />
La calidad no será nunca el resultado de la<br />
improvisación, sino que se obtendrá como consecuencia<br />
de planificar el objetivo que se desea alcanzar.. El<br />
proceso concierne a todo el personal y a todas las áreas<br />
de la institución, si bien habrá que tener en cuenta las<br />
particularidades de cada una.<br />
1. Información, sensibilización y motivación.<br />
La mejora Continua, incorpora unos principios de gestión<br />
que suponen un cambio en los comportamientos de todas<br />
las personas que integran la institución. Lo que<br />
proponemos es que las personas comiencen a modificar<br />
sus comportamientos mediante una acción formativa,<br />
justo al comienzo del proceso, con los siguientes<br />
objetivos: Información sobre: - Los principios que se<br />
orientará la gestión -Los detalles del proceso diseñado<br />
para ser implantado en institución. Sensibilización sobre<br />
la necesidad de participar activamente en el proceso y<br />
contribuir a la consecución de los objetivos. Motivación<br />
para cambiar actitudes y comportamientos reduciendo la<br />
resistencia al cambio adoptando un compromiso personal<br />
con los principios de la Calidad.<br />
2. Identificar el potencial de mejora.<br />
Ahora se trata de encontrar el campo concreto de<br />
aplicación de la Mejora Continua. Frente a esta realidad<br />
se pueden adoptar dos posturas: ignorarla, pero a<br />
sabiendas de que no por ello deja de existir, o dotarse de<br />
las herramientas analíticas para su identificación, lo que<br />
da por aceptar internamente la crítica constructiva.<br />
3. Medición de la satisfacción de los clientes.<br />
Otro campo de aplicación de la Mejora Continua se sitúa<br />
en el exterior de la institución, en la satisfacción o<br />
insatisfacción percibida por los medios sociales y<br />
productivos. La percepción de la satisfacción de su<br />
auténtica necesidad condiciona su fidelidad. Esta es la<br />
razón por la que nos interesa conocerla para detectar la<br />
insatisfacción existente y, de nuevo, al verlo<br />
positivamente, poder convertirla en oportunidades de<br />
mejora.<br />
4. Diagnóstico interno.<br />
La optimización de los potenciales de mejora<br />
identificados en un plazo razonable de tiempo pasa por la<br />
participación activa de un amplio colectivo del personal.<br />
La pregunta es: ¿se dan las condiciones necesarias para<br />
que tenga éxito el proceso de Mejora Continua?. A ella se<br />
responde con la realización de tres autodiagnósticos.<br />
Estilo de dirección y liderazgo. Cultura Institucional,<br />
Barreras a la participación<br />
5. Compromiso de la dirección.<br />
En este momento del proceso, la dirección dispone de<br />
Informes de los autodiagnósticos realizados sobre la<br />
posibilidad de que las oportunidades detectadas pueden<br />
ser aprovechadas mediante mecanismos de gestión<br />
participativa. Si se dieran la condiciones, es el momento<br />
de reafirmar el compromiso de la institución con la<br />
Calidad a través de la elaboración y divulgación de las<br />
Políticas de Calidad y Recursos Humanos<br />
correspondientes.<br />
6. Objetivos.<br />
La información disponible reúne todas las condiciones<br />
que deben cumplir los objetivos, por lo que éstos pueden<br />
fijarse mediante diálogo y participación:<br />
Concreción: se sabe dónde hay que actuar<br />
(actividades). Cuantificación: las oportunidades<br />
están todas cuantificadas. Accesibilidad: el potencial<br />
interno se identificó mediante autodiagnósticos de<br />
los responsables de cada proceso. Evaluación:<br />
mediante nuevos análisis de actividades y medición<br />
de la satisfacción percibida.<br />
Obviamente, los objetivos que se fijen al Proceso de<br />
Mejora Continua han de ser coherentes con la estrategia<br />
de institución.<br />
7. Planes de acciones directivas.<br />
36
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Objetivos distintos requieren la toma de acciones<br />
diferentes para alcanzarlos. Lógicamente, con acciones<br />
tradicionales conseguiremos objetivos tradicionales,<br />
continuistas. Si se dispone de la información necesaria<br />
para elaborar los planes tácticos de acción y programar<br />
las actuaciones pertinentes. Como guía para la<br />
elaboración del plan con las acciones directivas<br />
sugerimos:<br />
Confirmar qué misión y estrategia institucional<br />
apoya el desarrollo del Proceso de Mejora<br />
Continua. Un liderazgo visible y coherente con los<br />
principios de la Calidad. Una comunicación<br />
permanente apoyada en un plan preestablecido.<br />
Identificar los procesos críticos para la gestión de la<br />
institución. Desarrollar las competencias necesarias<br />
para gestionar el cambio. Reducir el tamaño de los<br />
obstáculos a la participación. Diseñar los<br />
mecanismos de participación adaptados a la<br />
realidad de la institución.<br />
8. Planes de desarrollo de competencia personales.<br />
Una parte relevante del Proceso de Mejora Continua es el<br />
desarrollo de competencias, normalmente mediante la<br />
implantación de acciones formativas en las personas<br />
llamadas a ser protagonistas del proceso. Este desarrollo<br />
lo vemos con una doble dimensión:<br />
Habilidades personales: De comunicación<br />
interpersonal y para trabajar en equipo y<br />
"Capacidades técnicas": Conocimiento de la<br />
metodología operativa de la Mejora Continua y<br />
manejo de las herramientas para el análisis y la<br />
resolución de problemas.<br />
9. Plan de acción: equipos de mejora continua.<br />
La parte más importante del proceso que venimos<br />
describiendo la constituyen los equipos de mejora<br />
continua. Respetando la metodología establecida y<br />
usando las herramientas de análisis y resolución de<br />
problemas en equipo consiguen elaborar planes de acción<br />
para eliminar las causas raíces. Trabajan haciendo<br />
realidad el principio "causa - efecto", es decir:<br />
10. Implantación, evaluación y seguimiento.<br />
Hemos definido la Mejora Continua como un proceso y<br />
no como un programa. La diferencia no es irrelevante:<br />
ambas tienen un punto de comienzo concreto, pero el<br />
proceso, a diferencia del programa, no tiene punto de<br />
finalización conocido. Debido, pues, a su larga duración<br />
necesita de un mecanismo forma de coordinación,<br />
evaluación (control) y seguimiento. Evidentemente, ni<br />
este mecanismo formal ni quizás el Proceso de Mejora<br />
Continua son un fin en sí mismos, sino que están al<br />
servicio de los objetivos de nivel superior de la<br />
institución. La importancia de esta técnica radica en que<br />
con su aplicación se puede contribuir a mejorar las<br />
debilidades y afianzar las fortalezas de la institución.<br />
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES<br />
En las instituciones de educación superior se han<br />
establecidos planes de desarrollo institucionales que<br />
plantean la visión y misión de estas, dentro de la Políticas<br />
establecidas la Universidad Autónoma de Baja California<br />
en cuanto a calidad, plantea el desarrollo de sus tareas<br />
tomando acciones eficaces, eficientes, equitativas y<br />
pertinentes que requiere esta misma como los sectores<br />
que conforman el entorno institucional.<br />
Esta política ha impulsado que la institución busque la<br />
calidad por medio de procesos de homologación,<br />
acreditación de planes de estudio y certificación de<br />
procesos para brindar un servicio de excelencia. Dentro<br />
del proceso de mejora continua se plantea una<br />
distribución de funciones, pero principalmente<br />
atendiendo en forma particular, el área a desarrollar,<br />
donde la planeación mostrada presenta una serie de pasos<br />
que muestra el procedimiento a seguir de una forma clara<br />
y sencilla.<br />
El aseguramiento de la calidad permite mantener y<br />
mejorar los procesos, logrando un avance continuo en el<br />
logro de las metas establecidas por la institución.<br />
Fig. 1 Mejora Continua.<br />
Identificando y cuantificando el efecto: problema,<br />
objetivo, potencial de mejora, etc. Orientando la<br />
acción analítica hacia la identificación de todas las<br />
causas posibles, proponiendo acciones concretas<br />
para evitar su repetición.<br />
Cuando los miembros de estos equipos son mandos y<br />
directivos, este es un mecanismo para hacer realidad una<br />
de sus funciones principales: la planificación, entendida<br />
como elaboración de planes con acciones de mejora.<br />
Fuente: Gabinete de la Promoción de la calidad. PNECU<br />
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La implementación de cualquier modelo o proceso a<br />
seguir dentro de la institución a la que se aplique la<br />
mejora continua, es indispensable el compromiso de cada<br />
persona, ya sea, directivo, coordinador, docente y<br />
alumno, que aunque el último mencionado sea nuestro<br />
cliente primario, es el elemento que brinda un parámetro<br />
importante en la evaluación de la institución. El lograr<br />
que los modelos de calidad cada vez más incidan sobre el<br />
estudiante y el énfasis del cambio a mejorar este centrado<br />
en políticas y planes que la institución se podrá alcanzar<br />
la calidad educativa con equidad y con valores.<br />
4. BIBLIOGRAFÍA CITADA<br />
[1] Cantú, Delgado, Desarrollo de una Cultura de<br />
Calidad, McGraw Hill. 2001<br />
[2] Programa Nacional de Educación 2001-2006.<br />
México.2001.<br />
[3] Loria, Eduardo, La Competitividad de las<br />
Universidades Públicas Mexicanas. Una propuesta de<br />
evaluación. P y V editores. UAEM. México, 2002.<br />
[4] ANUIES. La educación superior en el siglo XXI.<br />
ANUIES.México.2001.<br />
[5] Programa Calidad y Equidad en Educación.2001-<br />
2002. Organización de Estados Iberoamericanos. Texto<br />
aprobado por la 68 Reunión del Consejo Directivo.<br />
http://www.campus-i.org/calidad/calidad0102.htm<br />
(4/3/2002)<br />
[6] Seibold, Jorge, Equidad en la Educación. La Calidad<br />
Integral en Educación. Revista Iberoamericana de<br />
Educación. Número 23, Mayo-Agosto.2000.<br />
[7] Cañedo, Rubén A. Educación y calidad: dos<br />
eslabones en la cadena del servicio de excelencia.<br />
ACIMED: Enero-abril, 1966. Pág. consultada 10/02/02:<br />
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol4_1_96/aci01196.htm<br />
[8] López, Rupérez F. La gestión de calidad en<br />
educación. La Muralla, Madrid. España.1997.<br />
[9] White, Elena G. Consejos para los Maestros.<br />
Publicaciones Interamericanas. E.U. 1971.<br />
[10] Deming, W.E. The New Economics. Cambridge:<br />
MIT Press, 1993.<br />
Principal author's name: He is an engineer in electrical mechanics<br />
with electronics specialization by the School on Engineering, UABC.<br />
He did a Masters degree in Science and Industrial Engineering by the<br />
ITT. He has developed Quality Systems, he is an auditor for the norms:<br />
ISO17025:2005, ISO9001:2008 and TS16949:2009. He has<br />
collaborated in different academic and administrative functions for over<br />
20 years in UABC; he has taken part in instrumentation, control and<br />
automatization projects. He is currently undertaking the Master in Solar<br />
Energy, SEAS. He has participated in agreements with the Industry and<br />
Public Institutions; he promotes science and education in previous<br />
education systems.<br />
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL MANEJO Y APLICACIÓN DE<br />
MATERIALES PARA OBRA NEGRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE<br />
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL<br />
Productivity improved in the handling and application of materials for rough construction in the projects<br />
construction of social housing<br />
RESUMEN<br />
En la industria de la construcción, se presentan demoras, pérdidas y control<br />
inadecuado en el manejo y aplicación de materiales. El objetivo del presente<br />
trabajo, consiste en mejorar la productividad en obra negra mediante un<br />
estudio de trabajo, basado en la reducción y/o eliminación de actividades<br />
innecesarias, así como el mejoramiento de las indispensables. De los<br />
resultados, además de la determinación adecuada de realizar las actividades,<br />
se obtiene una mejora de 35.6750 minutos representando el 12.6% en tiempo<br />
y 26.1844 metros que interpreta un 8.4% en distancias.<br />
EDGAR PACHECO RUIZ<br />
Arquitecto<br />
Maestrante de Ingeniería Industrial<br />
Línea de investigación: Optimización<br />
Industrial<br />
Instituto Tecnológico de Los Mochis<br />
egr_pacheco@hotmail.com<br />
PALABRAS CLAVES: estudio del trabajo, productividad, obra negra.<br />
ABSTRACT<br />
In the construction industry, there are delays, losses and inadequate control<br />
in the management and application of materials. The objective of this work is<br />
to improve productivity in rough construction through a work study, based<br />
on the reduction and / or elimination of unnecessary activities and essentials<br />
improvement. From the results, besides perform proper determination of<br />
activities, is obtained an improvement 35.6750 minutes represent the 12.6%<br />
time, and 26.1844 meters which interprets 8.4% in distances.<br />
KEYWORDS: work study, productivity, rough construction.<br />
1. INTRODUCCIÓN<br />
Se ha demostrado que la industria de la construcción<br />
presenta altos volúmenes de desperdicios en el empleo de<br />
sus recursos, es decir, perdiendo tiempo y bajando la<br />
productividad en las actividades. Si un recurso se usa de<br />
más y no está generando un valor agregado o un valor al<br />
producto final, esto es un desperdicio. La importancia de<br />
entender los flujos en los procesos para la mejora, es<br />
crucial para identificar las actividades que agregan valor<br />
y las que no lo hacen. Con respecto a éstas últimas,<br />
suelen suponer un porcentaje bastante más elevado de lo<br />
que creemos, el cual influye en el aspecto económico de<br />
la empresa. Surge la necesidad de proponer medidas para<br />
el mejoramiento de la productividad en el manejo y<br />
aplicación de los recursos materiales que influyen para<br />
obra negra en la construcción de proyectos de vivienda<br />
de interés social. Existen investigaciones relacionadas al<br />
tema, una de ellas es un estudio que se hizo en la<br />
Universidad Eafit en Medellin, Colombia, el tema es<br />
“Guía de mejoramiento continuo para la productividad en<br />
la construcción de proyectos de vivienda” por los autores<br />
39<br />
Arq. Fernando Botero Botero y la Ing. Martha Eugenia<br />
Álvarez Villa. Esta investigación, habla sobre una<br />
estrategia de mejoramiento aplicando la filosofía Lean<br />
Construction; la cual está orientada hacia la<br />
administración de la producción en construcción, cuyo<br />
objetivo fundamental es la eliminación de las actividades<br />
que no agregan valor (desperdicios). [1]<br />
Basado en los supuestos, se puede mejorar la<br />
productividad por medio de un estudio del trabajo en<br />
obra, que simplifique y pueda idear métodos más<br />
económicos y determinación del tiempo que debe de<br />
llevar cada actividad, y con ello aumentar los trabajos<br />
productivos y una disminución de los no contributivos<br />
(pérdidas) en relación a la eficiencia y eficacia.<br />
Esta solución, influye en la adecuada manera de<br />
controlar, manejar y dirigir una secuencia de actividades<br />
en el manejo y aplicación de los materiales para obra<br />
negra que la empresa realiza para crear el producto<br />
(vivienda), con esto se aumentará el beneficio (valor)<br />
para el cliente.
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2. METODOLOGÍA<br />
De acuerdo al método seguido, los ingenieros de métodos<br />
utilizan un procedimiento sistemático para desarrollar un<br />
centro de trabajo, fabricar un producto y ofrecer un<br />
servicio [2], en este caso se adaptaron las principales<br />
etapas que resultan para el estudio del trabajo llevado en<br />
obra.<br />
1) Selección del proyecto. La selección<br />
corresponde al objeto a estudiar, en este caso es la<br />
construcción de viviendas de tipo de interés social,<br />
abarcando obra negra, ya que en esta etapa se<br />
implementan la mayoría de los materiales en grandes<br />
cantidades y se desarrolla la mayor parte del proyecto.<br />
La ubicación del estudio realizado se encuentra al suroriente<br />
de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en el<br />
fraccionamiento “La Cantera”. Las viviendas son del<br />
prototipo 1R34.40 cuentan con un lote de 6 m x 16.50 m.<br />
y tienen 34.40 m 2 de construcción con los siguientes<br />
espacios: (Imagen 1)<br />
1. Una Recámara<br />
2. Un Baño<br />
3. Sala - Comedor - Cocina<br />
4. Estacionamiento<br />
5. Patio de servicio<br />
6. Jardín exterior<br />
Imagen 1. Espacios de la vivienda prototipo 1R34.40.<br />
1. Cimentación<br />
1.1 Trazo y nivelación<br />
1.2 Colocación de hule en cimentación<br />
1.3 Acero en cimentación<br />
1.4 Colado de losa de cimentación<br />
2. Muros planta baja<br />
2.1 Muro de block hueco<br />
3. Losa de azotea<br />
3.1 Acero en losa de azotea<br />
3.2 Colado de losa de azotea<br />
3) Registro por observación directa. Para realizar<br />
esta actividad, el registro se hizo en obra (lugar donde se<br />
realizaban los trabajos de construcción), ya que era la<br />
manera de observar los procesos que se presentaban en<br />
tiempo y forma, haciendo anotaciones, preguntas y<br />
entrevistas a los encargados de los distintos puestos, así<br />
como toma de fotografías y videos de los procesos.<br />
4)<br />
El registro se hizo mediante diagramas de flujo de<br />
procesos, se tomaron 30 muestras por cada material<br />
empleado en los procesos que abarcan obra negra. Para<br />
complementar el registro se emplearon diagramas de<br />
flujo o recorrido de materiales, para ubicar el flujo de las<br />
actividades dentro de las áreas de trabajo, en este caso en<br />
el lote de construcción.<br />
5) Examinar los hechos registrados. En este<br />
apartado se examinaron los datos capturados, los cuáles<br />
arrojaron promedios de tiempos y distancias, así como<br />
actividades necesarias e innecesarias, y para llevar a cabo<br />
el análisis, se apoyó mediante una serie de preguntas,<br />
para la decisión de las posibles alternativas.<br />
Las siguientes tablas, muestran las preguntas<br />
preliminares y de fondo, que se utilizaron para examinar<br />
las actividades que se estaban llevando a cabo. (Tabla 1 y<br />
2).<br />
Tabla 1. Tabla de preguntas preliminares.<br />
Fuente: Imagen Disponible en:<br />
http://www.grupomezta.com.mx/index.php?option=com_conten<br />
t&task=view&id=84<br />
2) Búsqueda de información. En esta etapa se<br />
hizo la recopilación de las distintas fuentes técnicas que<br />
se tienen en oficina y obra (planos, presupuesto y/o<br />
programación de obra), para poder determinar el flujo y<br />
cantidades de los materiales con respecto a los conceptos<br />
del proyecto.<br />
Con respecto al presupuesto, a continuación se<br />
mencionan los procesos que se les aplicó el estudio:<br />
PREGUNTAS PRELIMINARES<br />
Propósito ¿Qué se hace en realidad?<br />
¿Por qué hay que hacerlo?<br />
Lugar ¿Dónde se hace?<br />
¿Por qué se hace allí?<br />
Sucesión ¿Cuándo se hace?<br />
¿Por qué se hace en ese momento?<br />
Persona ¿Quién lo hace?<br />
¿Por qué lo hace esa persona?<br />
Medios ¿Cómo se hace?<br />
¿Por qué se hace de ese modo?<br />
Fuente: Archivo disponible<br />
en: http://materias.fi.uba.ar/7628/Produccion2Texto.pdf<br />
40
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
Tabla 2. Tabla de preguntas de fondo.<br />
PREGUNTAS DE FONDO<br />
Propósito ¿Qué otra cosa podría hacerse?<br />
¿Qué debería de hacerse?<br />
Lugar ¿En qué otro lugar podría hacerse?<br />
¿Dónde debería de hacerse?<br />
Sucesión ¿Cuándo podría hacerse?<br />
¿Cuándo debería de hacerse?<br />
Persona ¿Qué otra persona podría hacerlo?<br />
¿Quién debería de hacerlo?<br />
Medios ¿De qué otro modo podría hacerse?<br />
¿Cómo debería de hacerse?<br />
Fuente: Archivo disponible<br />
en: http://materias.fi.uba.ar/7628/Produccion2Texto.pdf<br />
6) Idear el método más económico. Se llevó a<br />
cabo la eliminación de actividades que no agregaban<br />
valor en cada proceso, así como una propuesta de<br />
tiempos y distancias. Se hizo una comparación con los<br />
datos actuales y las mejoras.<br />
7) Definir el nuevo método. Se toman las<br />
actividades propuestas como el nuevo método para<br />
realizar el manejo y aplicación de los materiales que se<br />
emplean en obra negra.<br />
3. PRUEBAS REALIZADAS<br />
Se presentan los promedios actuales de las 30 muestras<br />
que se realizaron en el manejo y aplicación de los<br />
materiales de cada proceso dentro de obra negra.<br />
3.1 CIMENTACIÓN<br />
3.1.1 Trazo y nivelación<br />
Materiales<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Clavo e hilo 1.3490<br />
Cal hidratada 1.8381 10.9467<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
3.1.2 Colocación de hule en cimentación<br />
Materiales<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Plástico de poliuretano negro 27.3858 9.5300<br />
Clavos y fichas galvanizadas 2.3673<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
3.1.3 Acero en cimentación<br />
Materiales<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Armex 15x30-4 9.5009 9.3933<br />
Malla electrosoldada 6x6 6/6 5.8803 13.5333<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
3.1.4 Colado de cimentación<br />
Materiales<br />
*Concreto premezclado<br />
f’c= 200 kg/cm²<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
125.2523<br />
* f’c: resistencia a la compresión simple, a los 28 días en<br />
cilindros estándar de 15 x 30 cm.[3].<br />
3.2 MUROS PLANTA BAJA<br />
3.2.1 Muro de block hueco<br />
Materiales<br />
Block entero 12-20-40<br />
(primera hilada)<br />
Block entero 12-20-40<br />
(primera hilada) en varilla de<br />
refuerzo y/o instalaciones<br />
Mezcla en block entero<br />
(primera hilada)<br />
Block entero 12-20-40<br />
(cuarta hilada)<br />
Block entero 12-20-40 (cuarta<br />
hilada) en varilla de refuerzo<br />
y/o instalaciones<br />
Mezcla en block entero<br />
(cuarta hilada)<br />
Block entero 12-20-40<br />
(séptima hilada)<br />
Block entero 12-20-40<br />
(séptima hilada) en varilla de<br />
refuerzo y/o instalaciones<br />
Mezcla en block entero<br />
(séptima hilada)<br />
Block entero 12-20-40<br />
(décima hilada)<br />
Block entero 12-20-40<br />
(décima hilada) en varilla de<br />
refuerzo y/o instalaciones<br />
Mezcla en block entero<br />
(décima hilada)<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
3.3 LOSA DE AZOTEA<br />
3.3.1 Acero en losa de azotea<br />
Materiales<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
1.9049 2.7683<br />
1.6836 2.4450<br />
0.6404 5.2837<br />
0.9804 2.5567<br />
1.9836 2.6667<br />
0.4567 4.7408<br />
0.9467 2.3700<br />
0.8808 2.9767<br />
0.3532 5.9048<br />
1.0190 3.5833<br />
1.1332 3.8367<br />
0.4451 5.8959<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Armex 12x20-4 3.6009 5.9167<br />
Malla electrosoldada 6x6 6/6 7.3040 10.5868<br />
Silletas modelo SME100 0.5829 10.6358<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
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3.3.2 Colado de losa de azotea<br />
Materiales<br />
Concreto premezclado<br />
f’c= 200 kg/cm²<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
85.6810 197.4167<br />
Se tomó el promedio de las muestras para desarrollar la<br />
desviación estándar y ubicar las actividades menos<br />
confiables, de las cuáles se eliminaron y/o mejoraron<br />
dependiendo la importancia en el flujo.<br />
4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS<br />
A continuación se muestran las actividades empleadas en<br />
el manejo y aplicación de los materiales que se<br />
analizaron en los procesos constructivos. Se logró una<br />
eliminación de 8.14% de actividades y 22.37% a las que<br />
se aplicó mejora.<br />
4.1 CIMENTACIÓN<br />
4.1.1 Trazo y nivelación<br />
Clavo e hilo<br />
Descripción de los procesos<br />
Propuesta<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Medición en lote 0.2350<br />
*Demora 0.0000<br />
Colocación de clavos 0.2175<br />
Tendido de hilo 0.3635<br />
Amarre de hilo 0.2649<br />
Total ciclo 1.0809<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
*Se eliminó, porque no aporta valor en el proceso.<br />
Cal hidratada<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Envasado de cal 0.2897<br />
*Demora 0.0000<br />
Agregado de agua 0.1722<br />
Mezclado 0.4668<br />
*Transporte 0.0000 0.0000<br />
Transporte sobre hilo trazado 0.1787 5.1500<br />
Total ciclo 1.1073 5.1500<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
*Se eliminaron porque no aportan valor al proceso.<br />
4.1.2 Colocación de hule negro<br />
Clavos y fichas galvanizadas<br />
Descripción de los procesos<br />
Propuesta<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Colocación y fijación 0.2525<br />
0.2176<br />
0.2336<br />
42<br />
0.2044<br />
0.2461<br />
0.2451<br />
0.2524<br />
0.2687<br />
0.1878<br />
* 0.0000<br />
Total ciclo 2.1082<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
*Se eliminó porque no aporta valor.<br />
Plástico de poliuretano<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
*Espera para ser procesado 0.0000<br />
Desenrollo 0.4745<br />
*Demora 0.0000<br />
Medición 0.3847<br />
*Demora 0.0000<br />
Corte transversal 0.4780<br />
*Demora 0.0000<br />
Doblado 0.5462<br />
Corte longitudinal 0.5458<br />
*Demora 0.0000<br />
**Transporte a excavación 0.2083 6.0000<br />
*Demora 0.0000<br />
Total ciclo 2.6374 6.0000<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
*Se eliminaron porque no aportan valor al proceso.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias<br />
respecto a la ubicación del material.<br />
4.1.3 Acero en cimentación<br />
Armex 15x30-4<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
*Espera para ser procesado 0.0000<br />
Corte de estribos 0.2076<br />
*Demora 0.0000<br />
Doblado de puntas 0.0753<br />
*Demora 0.0000<br />
**Transporte dentro del lote 0.0870 5.5000<br />
*Demora 0.0000<br />
Medición (colocación) 0.1041<br />
Corte transversal 0.1229<br />
Corte de estribos 0.1813<br />
*Demora 0.0000<br />
Doblado de puntas 0.2075<br />
Colocación 0.1614<br />
*Demora 0.0000<br />
Corte en cruce de armex 0.3382<br />
Abertura en cruce de armex 0.0772<br />
Total ciclo 1.5624 5.5000<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
*Se eliminaron porque no aportan valor al proceso.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias<br />
respecto a la ubicación del material.
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
Malla electrosoldada 6x6 6/6<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
**Transporte 0.1009 6.3000<br />
*Demora 0.0000<br />
Desenrollo y extensión 1.3568<br />
*Demora 0.0000<br />
Transporte 0.0362 1.5500<br />
Colocación 0.3290<br />
Amarre 3.3222<br />
Corte 0.3665<br />
Transporte 0.0807 2.7833<br />
Total ciclo 5.5922 10.6333<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
*Se eliminaron porque no aportan valor al proceso.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias.<br />
4.1.4 Colado de cimentación<br />
Concreto premezclado<br />
f’c= 200 kg/cm²<br />
Descripción de los procesos<br />
Propuesta<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Espera de camión revolvedor 23.4277<br />
Acomodo de camión revolvedor 6.1023<br />
*Demora 0.0000<br />
Preparación de sitio (humedecer) 2.8991<br />
Demora 3.0082<br />
Vaciado en carretilla para prueba de laboratorio 1.2505<br />
Demora 2.6467<br />
Vaciado y dispersión de concreto: área húmeda 6.0026<br />
Demora 0.1894<br />
Dispersión de concreto sobre área húmeda 6.5732<br />
Emitido de vibraciones para relleno 4.8407<br />
Demora 1.8256<br />
Regleo y alisado de superficie de concreto 16.7319<br />
Allanado de superficie de concreto (acabado) 16.1455<br />
Aplanado con agua 15.1208<br />
Curado de concreto 18.4882<br />
Total ciclo 125.2523<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
*Se elimina porque no aportan valor al proceso.<br />
4.2 MUROS PLANTA BAJA<br />
4.2.1 Muro de block hueco<br />
En las tablas de block entero 12-20-40 de primera, cuarta,<br />
séptima y décima hilada, las demoras (colocación de<br />
mezcla), corresponden a las actividades de transporte y<br />
colocación de mezcla en área y en block de las tablas de<br />
mortero en block entero 12-20-40 de la primera, cuarta,<br />
séptima y décima hilada. El transporte de block en las<br />
tablas de mortero en block de la primera, cuarta, séptima<br />
y décima hilada corresponde a la indicada en las tablas de<br />
block entero 12-20-40 de la primera, cuarta, séptima y<br />
décima hilada.<br />
Block entero 12-20-40 (primera<br />
hilada)<br />
Propuesta<br />
43<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.4818<br />
**Transporte 0.0227 1.0000<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.0960<br />
**Transporte de block 0.0436 0.8000<br />
Colocación y nivelación 1.2198<br />
Total ciclo 1.8639 1.8000<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias<br />
respecto a la ubicación del material.<br />
Block entero 12-20-40 en varilla<br />
de refuerzo y/o instalaciones<br />
(primera hilada)<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.4818<br />
**Transporte 0.0782 1.0000<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.0960<br />
**Transporte de block 0.0174 1.2000<br />
Colocación y nivelación 1.0208<br />
Total ciclo 1.6942 2.2000<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias<br />
respecto a la ubicación del material.<br />
Mortero en block entero (primera<br />
hilada)<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Batido 0.2368<br />
**Transporte de mezcla a área 0.0280 0.8000<br />
Colocación de mezcla en área 0.0350<br />
**Transporte de mezcla a área 0.0323 0.8000<br />
Colocación de mezcla en área 0.0449<br />
**Transporte de mezcla a área 0.0099 0.8000<br />
Colocación de mezcla en área 0.0523<br />
Transporte de block 0.0609 -<br />
**Transporte de mezcla a block 0.0106 0.5000<br />
Colocación de mezcla en block 0.0413<br />
**Transporte de mezcla a block 0.0102 0.5000<br />
Colocación de mezcla en block 0.0144<br />
**Transporte de mezcla a block 0.0104 0.5000<br />
Colocación de mezcla en block 0.0109<br />
Total ciclo 0.5979 3.9000<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias<br />
respecto a la ubicación y manejo de material.<br />
Block entero 12-20-40<br />
hilada)<br />
(cuarta<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.2441<br />
**Transporte 0.0277 1.0000
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.1422<br />
**Transporte de block 0.0172 0.8000<br />
Colocación y nivelación 0.5306<br />
Total ciclo 0.9618 1.8000<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias<br />
respecto a la ubicación del material.<br />
Block entero 12-20-40 en varilla<br />
de refuerzo y/o instalaciones<br />
(cuarta hilada)<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.2441<br />
**Transporte 0.0240 1.0000<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.1422<br />
**Transporte de block 0.0262 1.2000<br />
Colocación y nivelación 1.5356<br />
Total ciclo 1.9721 2.2000<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias<br />
respecto a la ubicación del material.<br />
Mortero en block entero (primera<br />
hilada)<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
**Transporte de mezcla a llana 0.0084 0.2000<br />
Colocación de mezcla en llana 0.0066<br />
**Transporte de mezcla a llana 0.0026 0.2000<br />
Colocación de mezcla en llana 0.0037<br />
**Transporte de mezcla a área 0.0174 0.8000<br />
Colocación de mezcla en área 0.0398<br />
**Transporte de mezcla a llana 0.0033 0.2000<br />
Colocación de mezcla en llana 0.0084<br />
**Transporte de mezcla a llana 0.0021 0.2000<br />
Colocación de mezcla en llana 0.0040<br />
**Transporte de mezcla a área 0.0182 0.8000<br />
Colocación de mezcla en área 0.1067<br />
Transporte de block 0.0381 -<br />
**Transporte de mezcla a block 0.0122 0.5000<br />
Colocación de mezcla en block 0.0296<br />
**Transporte de mezcla a block 0.0195 0.5000<br />
Colocación de mezcla en block 0.0602<br />
**Transporte de mezcla a block 0.0166 0.5000<br />
Colocación de mezcla en block 0.0473<br />
Total ciclo 0.4446 3.9000<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias<br />
respecto a la ubicación y manejo de material.<br />
Block entero 12-20-40 (séptima<br />
hilada)<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.1866<br />
**Transporte 0.6002 1.0000<br />
44<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.1016<br />
**Transporte de block 0.0930 1.0000<br />
Colocación y nivelación 0.4811<br />
Total ciclo 0.9225 2.0000<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias<br />
respecto a la ubicación del material.<br />
Block entero 12-20-40 en varilla<br />
de refuerzo y/o instalaciones<br />
(séptima hilada)<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.1866<br />
**Transporte 0.0242 1.0000<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.1016<br />
**Transporte de block 0.0295 1.2000<br />
Colocación y nivelación 0.5199<br />
Total ciclo 0.8618 2.2000<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias<br />
respecto a la ubicación del material.<br />
Mortero en block entero (primera<br />
hilada)<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
**Transporte de mezcla a llana 0.0054 0.2000<br />
Colocación de mezcla en llana 0.0131<br />
**Transporte de mezcla a llana 0.0046 0.2000<br />
Colocación de mezcla en llana 0.0125<br />
**Transporte de mezcla a área 0.0149 1.0000<br />
Colocación de mezcla en área 0.0367<br />
**Transporte de mezcla a llana 0.0058 0.2000<br />
Colocación de mezcla en llana 0.0147<br />
**Transporte de mezcla a llana 0.0066 0.2000<br />
Colocación de mezcla en llana 0.0132<br />
**Transporte de mezcla a área 0.0151 1.0000<br />
Colocación de mezcla en área 0.0363<br />
Transporte de block 0.0299 -<br />
**Transporte de mezcla a block 0.0185 0.5000<br />
Colocación de mezcla en block 0.0207<br />
**Transporte de mezcla a block 0.0239 0.5000<br />
Colocación de mezcla en block 0.0176<br />
**Transporte de mezcla a block 0.0215 0.5000<br />
Colocación de mezcla en block 0.0189<br />
Total ciclo 0.3297 4.3000<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias<br />
respecto a la ubicación y manejo de material.<br />
Block entero 12-20-40<br />
hilada)<br />
(décima<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.2692<br />
**Transporte 0.0707 1.0000
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.0834<br />
**Transporte de block 0.0257 1.0000<br />
Colocación y nivelación 0.4968<br />
Total ciclo 0.9458 2.0000<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias<br />
respecto a la ubicación del material.<br />
Block entero 12-20-40 en varilla<br />
de refuerzo y/o instalaciones<br />
(décima hilada)<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.1866<br />
**Transporte 0.0246 1.0000<br />
Demora (colocación de mezcla) 0.1016<br />
**Transporte de block 0.0553 2.4000<br />
Colocación y nivelación 0.5199<br />
Total ciclo 0.8880 3.4000<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias.<br />
Mortero en block entero (primera<br />
hilada)<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
**Transporte de mezcla a llana 0.0059 0.2000<br />
Colocación de mezcla en llana 0.0268<br />
**Transporte de mezcla a llana 0.0069 0.2000<br />
Colocación de mezcla en llana 0.0274<br />
**Transporte de mezcla a área 0.0449 1.9000<br />
Colocación de mezcla en área 0.0409<br />
**Transporte de mezcla a llana 0.0071 0.2000<br />
Colocación de mezcla en llana 0.0211<br />
**Transporte de mezcla a llana 0.0069 0.2000<br />
Colocación de mezcla en llana 0.0205<br />
**Transporte de mezcla a área 0.0580 1.9000<br />
Colocación de mezcla en área 0.0368<br />
Transporte de block 0.0496 -<br />
**Transporte de mezcla a block 0.0119 0.5000<br />
Colocación de mezcla en block 0.0208<br />
**Transporte de mezcla a block 0.0117 0.5000<br />
Colocación de mezcla en block 0.0195<br />
**Transporte de mezcla a block 0.0143 0.5000<br />
Colocación de mezcla en block 0.0185<br />
Total ciclo 0.4494 6.1000<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias.<br />
4.3 LOSA DE AZOTEA<br />
4.3.1 Acero en losa de azotea<br />
Armex 12x20-4<br />
Propuesta<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Elevación (elevar y llevar a sitio) 0.1274 5.9167<br />
45<br />
Medición 0.0282<br />
Cortado 0.2090<br />
*Demora 0.0000<br />
Doblado de extremos 0.3260<br />
Colocación 0.1615<br />
Amarre ligero 0.3504<br />
*Demora 0.0000<br />
Amarre seguro 2.2360<br />
Total ciclo 3.4385 5.9167<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
*Se eliminaron porque no aportan valor al proceso.<br />
Malla electrosoldada 6x6 6/6<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
Elevación (elevar y llevar a sitio) 0.3693 6.0500<br />
*Demora 0.0000<br />
Desenrollo y extenión 1.4978<br />
*Demora 0.0000<br />
Transporte 0.0996 1.9333<br />
Colocación 0.4567<br />
Amarre 3.7782<br />
Corte 0.5332<br />
Transporte 0.1435 2.6034<br />
Total ciclo 6.8783 10.5868<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
*Se eliminaron porque no aportan valor al proceso.<br />
Silletas modelo SME100<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)<br />
**Transporte 0.0277 0.7000<br />
** 0.0292 0.7000<br />
** 0.0208 0.7000<br />
** 0.0272 0.7000<br />
** 0.0272 0.7000<br />
** 0.0370 0.7000<br />
** 0.0357 0.7000<br />
** 0.0239 0.7000<br />
** 0.0316 0.7000<br />
** 0.0332 0.7000<br />
** 0.0332 0.7000<br />
** 0.0379 0.7000<br />
** 0.0597 0.7000<br />
** 0.0248 0.7000<br />
Colocación 0.0940<br />
Total ciclo 0.5433 9.8000<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
**Se mejoró mediante una propuesta de tiempos y distancias.<br />
4.3.2 Colado de losa de azotea<br />
Concreto premezclado f’c=<br />
200kg/cm²<br />
Descripción de los procesos<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
(minutos)<br />
Espera de camión revolvedor 17.6357<br />
Acomodo camión revolvedor 4.1580<br />
Propuesta<br />
Distancia<br />
promedio<br />
(metros)
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
*Demora 0.0000<br />
Vaciado en carretilla para 4.6167<br />
prueba de laboratorio<br />
Llenado en carretilla con banda 0.3896<br />
transportadora<br />
Transporte de carretilla 0.1368 5.8667<br />
0.1402 6.0667<br />
0.1397 6.2667<br />
0.1292 6.4667<br />
0.1400 5.2667<br />
0.1370 5.4667<br />
0.1332 5.6667<br />
0.1348 5.8667<br />
0.1366 4.6667<br />
0.1363 4.8667<br />
0.1308 5.0667<br />
0.1374 5.2567<br />
0.1393 4.0667<br />
0.1259 4.2667<br />
0.1143 4.4667<br />
0.1135 4.6667<br />
0.0946 3.4667<br />
0.1070 3.6667<br />
0.0756 3.8667<br />
0.0965 4.0667<br />
0.0754 2.8667<br />
0.1020 3.0667<br />
0.0818 3.2667<br />
0.1025 3.4667<br />
0.1013 3.0667<br />
0.1118 3.2667<br />
0.1008 3.4667<br />
0.0883 3.6667<br />
0.0959 3.8667<br />
0.0813 4.2667<br />
0.1008 2.4667<br />
0.0525 2.6667<br />
0.1002 2.8667<br />
0.0519 3.0667<br />
0.0816 3.2667<br />
0.0612 2.0667<br />
0.0802 2.2667<br />
0.0515 2.4667<br />
0.0824 2.6667<br />
0.0502 2.8667<br />
0.0928 2.2667<br />
0.0628 2.4667<br />
0.0934 2.6667<br />
0.0675 2.8667<br />
0.0884 0.8667<br />
0.0708 1.0667<br />
0.0736 1.2667<br />
0.0695 1.4667<br />
0.0870 1.6667<br />
0.0909 1.8667<br />
0.0932 0.6667<br />
0.0773 0.8667<br />
0.0908 1.0667<br />
0.0762 1.2667<br />
46<br />
0.0568 1.4667<br />
0.0564 1.6667<br />
0.0489 0.4667<br />
0.0506 0.6667<br />
0.0504 0.8667<br />
0.0435 1.0667<br />
0.0523 1.2667<br />
0.0473 1.4667<br />
0.0400 1.6690<br />
0.0496 1.8667<br />
0.0385 1.3077<br />
0.0935 0.4400<br />
0.0960 0.6000<br />
Vaciado en cimbra 0.0501<br />
Emitido de vibraciones para 24.2277<br />
relleno<br />
Dispersión de concreto sobre 11.1417<br />
área húmeda<br />
Regleo y alisado de superfcicie 9.7475<br />
de concreto<br />
Aplanado con agua en 7.3873<br />
superficie de concreto<br />
Total ciclo 85.3646 197.4167<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
*Se eliminó porque no aporta valor al proceso.<br />
En las siguientes tablas, se muestra la productividad del<br />
ciclo total de las actividades por cada material analizado,<br />
la cual se obtiene con referencia a los datos actuales.<br />
Todas las tablas son elaboración propia.<br />
4.4 CIMENTACIÓN<br />
4.4.1 Trazo y nivelación<br />
Clavo e hilo.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
1.3490 1.0809 19.87<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Cal hidratada.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
1.8381 1.1073 39.76<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
10.9467 5.1500 52.95<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
4.4.2 Colocación de hule en cimentación<br />
Plástico de poliuretano negro.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
27.3858 2.6374 90.37
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
9.5300 6.0000 37.04<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Clavos y fichas galvanizadas.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
2.3673 2.1082 10.95<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
4.4.3 Acero en cimentación<br />
Armex 15x30-4.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
9.5009 1.5624 83.56<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
9.3933 5.5000 41.45<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Malla electrosoldada 6x6 6/6.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
5.8823 5.5922 4.93<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Malla electrosoldada 6x6 6/6.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
13.5333 10.6333 21.43<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
4.4.4 Colado de cimentación<br />
Concreto premezclado f’c = 200 kg/cm 2.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
128.2804 125.2523 2.36<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
4.5 MUROS PLANTA BAJA<br />
4.5.1 Muro de block hueco<br />
Block hueco primera hilada.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
1.9049 1.8639 2.15<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
47<br />
2.7683 1.8000 34.98<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Block hueco primera hilada en varilla de refuerzo o<br />
instalaciones.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
1.6836 1.6942 -0.63<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Dato adicional:<br />
En esta tabla se muestra una productividad negativa, sin<br />
embargo se obtiene mejor distribución respecto a la<br />
ubicación del material dentro de las áreas de trabajo.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
2.4450 2.2000 10.02<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Mortero en block entero primera hilada.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
0.6404 0.5979 6.64<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
5.2837 3.9000 26.19<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Block hueco cuarta hilada.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
0.9804 0.9618 1.89<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
2.5567 1.8000 29.60<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Block hueco cuarta hilada en varilla de refuerzo o<br />
instalaciones.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
1.9836 1.9721 0.58<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
2.6667 2.2000 17.50<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Mortero en block entero cuarta hilada.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
0.4567 0.4446 2.66
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
4.7408 3.9000 17.74<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Block hueco séptima hilada.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
0.9467 0.9225 2.55<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
2.3700 2.0000 15.61<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Block hueco séptima hilada en varilla de refuerzo o<br />
instalaciones.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
0.8808 0.8618 2.16<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
2.9767 2.2000 26.09<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Mortero en block entero séptima hilada.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
0.3532 0.3297 6.65<br />
Fuente: elaboración propia<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
5.9048 4.3000 27.18<br />
Fuente: elaboración propia<br />
Block hueco décima hilada.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
1.0190 0.9458 7.19<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
3.5833 2.0000 44.19<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Block hueco décima hilada en varilla de refuerzo o<br />
instalaciones.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
1.1332 0.8880 21.64<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
48<br />
3.8367 3.4000 11.38<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Mortero en block entero décima hilada.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
0.4451 0.4494 -0.98<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
En esta tabla se muestra una productividad negativa, sin<br />
embargo se obtiene mejor distribución respecto a la<br />
ubicación del material dentro de las áreas de trabajo.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
5.8959 6.1000 -3.46<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
En esta tabla se muestra una productividad negativa, sin<br />
embargo se obtiene mejor distribución respecto a la<br />
ubicación del material dentro de las áreas de trabajo.<br />
4.6 LOSA DE AZOTEA<br />
4.6.1 Acero en losa de azotea<br />
Armex 12x20-4.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
3.6009 3.4385 4.51<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
5.9167 5.9167 0.00<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
En esta tabla no hubo necesidad de eliminar y/o mejorar<br />
actividades.<br />
Malla electrosoldada 6x6 6/6.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
7.3040 6.8783 5.83<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
10.5868 10.5868 0.00<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
En esta tabla no hubo necesidad de eliminar y/o mejorar<br />
actividades.<br />
Silletas modelo SME 100.<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
0.5829 0.5433 6.80<br />
Fuente: elaboración propia.
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
10.6358 9.8000 7.86<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
4.6.2 Colado de losa de azotea.<br />
Concreto premezclado f'c= 200 kg/cm 2 .<br />
Tiempo promedio (minutos) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
85.6810 85.3646 0.37<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Distancia promedio (metros) Productividad<br />
Actual Propuesta % de mejoramiento<br />
197.4167 197.4167 0.00<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Dato adicional:<br />
En esta tabla no hubo necesidad de eliminar y/o mejorar<br />
actividades.<br />
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES<br />
Con los resultados presentados en el capítulo anterior se<br />
comprobó que el manejo y aplicación oportuna de<br />
materiales en los procesos constructivos que comprenden<br />
obra negra, se mejora la productividad. Así mismo, el<br />
diseño metodológico empleado puede situar<br />
principalmente el desempeño de las empresas<br />
constructoras. Aunque las mediciones en diferentes obras<br />
de construcción en otros lugares sean realizadas bajo<br />
distintas condiciones, la comparación con otras empresas<br />
puede llevarse a cabo gracias a los métodos empleados,<br />
evaluando el contenido de trabajo y grado de complejidad<br />
de los proyectos.<br />
Con el estudio de trabajo que se realizó en obra, se logró<br />
elaborar una propuesta de reducción de actividades que<br />
no aportan valor al producto y/o al cliente, que mediante<br />
el diseño metodológico y con los resultados obtenidos, se<br />
determinó la manera de realizar las actividades con el fin<br />
de obtener mejoras en el proyecto. Se obtuvo una<br />
reducción de tiempo relacionados con transportes de<br />
material, actividades combinadas y tiempos de espera,<br />
con una mejora de 12.6% en tiempo y 8.4% en distancias.<br />
Se pude decir que para cada proyecto es necesario tener<br />
controles de cada proceso constructivo, seleccionar la<br />
metodología más adecuada acorde a las diferentes<br />
problemáticas que se presentan en un proyecto, buscando<br />
siempre la optimización de los recursos disponibles. Es<br />
recomendable seguir el mismo diseño metodológico<br />
empleado en el manejo y aplicación de los materiales,<br />
para las siguientes etapas que también forman parte del<br />
proceso de obra negra:<br />
1. Cimentación<br />
Cimbra en cimentación<br />
Acero en muros para castillos<br />
2. Muros planta baja<br />
Cimbra en castillos comunes<br />
Colado de castillos comunes<br />
Colado de castillos integrales<br />
Relleno con termosil en muro de block hueco<br />
3. Losa de azotea<br />
Cimbra en losa de azotea<br />
4. Instalaciones<br />
Electricidad en cimentación.<br />
Electricidad en azotea.<br />
Plomería en cimentación hidráulica, sanitaria,<br />
pluvial, gas y mini-split.<br />
Plomería en azotea hidráulica, sanitaria, pluvial, gas<br />
y mini-split.<br />
5. BIBLIOGRAFÍA CITADA<br />
[1] Botero, Luis Fernando; Álvarez, Martha. (2004), “Guía de<br />
mejoramiento continuo para la productividad en la<br />
construcción de proyectos de vivienda”. En: REVISTA<br />
Universidad EAFIT<br />
Vol. 40. No. 136. 2004. pp. 50-64<br />
Disponible<br />
en:<br />
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidadeafit/article/download/864/770<br />
[2] Benjamin W. Niebel, AndrisFreivalds, “Ingeniería<br />
industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo”, 12 a ed. -<br />
McGraw-Hill, México, 1990, p4-6.<br />
[3] Carlos Javier Suárez Salazar, “Costo y tiempo en<br />
edificación”, 3ª ed. - Limusa, México, 2006, p 400.<br />
6.1 Otras referencias.<br />
[1] Antonio Tamez Tejeda, “El abastecimiento de materiales y<br />
la vivienda”, 2 a edición - Trillas, México, 1990.<br />
[2] Carlos Javier Suarez Salazar, ”Administración de empresas<br />
constructoras”, 2 a edición – Limusa, México, 1990.<br />
[2] Chiavenato Idalberto, 2004, “Introducción a la Teoría<br />
General de la Administración”, 7 a edición - McGraw-Hill,<br />
México, 2004.<br />
[3] Fernando O. Luna Rojas - Aleyda Reséndiz Vázquez -<br />
Benjamin M. Soriano Martínez - Brenda Palacios Beddoe -<br />
Sandra Torres Pacheco- Carolina Zempoalteca Durán,<br />
“Procesos técnicos básicos para la construcción de vivienda<br />
popular”, edición especial – cuadernos FICA México, 2002.<br />
[4] Gary J. Zens, “Compra y administración de materiales”, 2 a<br />
edición - Limusa Noriega, México, 1992.<br />
[5] Ing. Pedro Marroquín Suárez, “PRODUCTIVIDAD:<br />
participación y análisis”, 2da impresión – C.E.C.S.A., México,<br />
1987.<br />
49
Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 30/07/2012 Aceptado: 07/01/2013<br />
[6] John R. Immer, “Manejo de materiales”, 2 a edición -<br />
Editorial Hispano Europea Barcelona (España), publicaciones<br />
MARCOMBO, S.A. Mexico-Barcelona, 1983.<br />
[7] Joseph G. Monks, “Administración de operaciones”, serie<br />
Schaum, 1 a edición - McGraw-Hill, México, 1991.<br />
[8] Richard J. Hopeman, “Administración de la producción y<br />
operaciones”, 15 a reimpresión, C.E.C.S.A., México, 1990.<br />
[9] Botero, Luis Fernando; Álvarez, Martha. (2003).<br />
“Identificación de pérdidas en el proceso productivo de la<br />
construcción”. En: Revista Universidad EAFIT. No. 130.<br />
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/215/21513006.pdf<br />
[10] José Padilla Leal, “Aplicación del método de ensambles a<br />
partir del valor de reposición nuevo de tres prototipos de<br />
vivienda en la ciudad de Colima; y su programa de<br />
actualización al 5 de septiembre de 2002”, tesis (maestría en<br />
ciencias, área: valuación de bienes), Colima, Universidad de<br />
Colima, 2002.<br />
Disponible en:<br />
http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/Jose%20Padilla%20L<br />
eal.pdf<br />
Principal author’s name: He is an Architect, master's student in<br />
industrial engineering industrial optimization line at the Technological<br />
Institute of Los Mochis. He has training in electrical system in<br />
residential, industrial electrical installations, application of PLC and<br />
installations of intecfon systems, video intercom and electric fence. He<br />
has worked as a project assistant, preparing architectural and executives<br />
plans, estimates, remodeling and 3D projects.<br />
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