Péndulo paramétrico
Péndulo paramétrico
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Experimental I<br />
Pieck Darío Página 4/6<br />
tiempo al péndulo con la modificación hecha.<br />
Un tema importante de destacar son los multiples problemas experimentales encontrados,<br />
los cuales se detallan a continuación:<br />
1 Rotación del péndulo: el péndulo giraba sobre su propio eje, afectado los datos que<br />
adquiría el acelerómetro, por lo que no se puede hablar de amplitudes medidas y arrojar<br />
números confiables. Este problema se presentó y que no se pudo corregir, solo atenuar,<br />
colocando una gran masa sobre el pendulo de modo de aumentar su momento de inercia y<br />
frenar su rotación. Pero al hacerlo tambien se aumentó su periodo, sin embargo se observó<br />
una mejora en las graficas obtenidas.<br />
2 Movimiento fuera del plano: el péndulo solía entrar a describir órbitas elipticas, en<br />
lugar de oscilar en un mismo plano, esto se logró corregir colocando un tirante<br />
perpendicular al movimiento deseado (punto de sujeción en la figura), pero sólo en parte.<br />
3 Baja reproducibilidad experimetal: Al repetir las experiencias para tratar de establecer<br />
los errores, ocurría, por ejemplo, que al aplicar una frecuencia de resoncia al péndulo ( es<br />
decir, entre 1,05 y 1,07 Hz) esté no entraba en resonancia. Este fenómeno no pudo ser<br />
entendido. Incluso se controlaron las condición iniciales desde donde se arrojaba el péndulo<br />
y el tiempo para comenzar a tomar medidas esperando la llegada de algún equilibrio, pero<br />
todo fue en vano. La irreproducibilidad del experimento se puede ver en la gráfica 1, que es<br />
basicamente un serrucho, en vez de ser una curva suave.<br />
4 El graficador es inadecuado para esta experiencia: existe un problema temporal, el<br />
graficador solo grafica en una hoja, y al terminarla se la debe cambiar, esto impide hacer<br />
lecturas continuas a la espera de que se establezca la resonancia. Dificultando el trabajo.<br />
Además exite un problema de escalas, el graficador no permite mejorar la calidad de las<br />
gráficas, es decir, no es posible obtener una escala intermedia que permita la obtención de<br />
una buena gráfica.<br />
5 No se pueden medir los ángulos de las amplitudes para calibrar el acelerómetro:<br />
resultó muy dificil trabajar en el piso tratando de medir los ángulos contra la pared, teniendo<br />
alto grado de error. Es por esto que en todo el informe se ha hablado de la aceleración<br />
medida en unidades relativas, esto se debe a que el acelerómetro colocado en la punta del<br />
péndulo enviaba una señal eléctrica que no se ha sabido relacionar cuantitativamente con<br />
la aceleración que este experimentaba. Sin embargo para los fines prácticos solo nos<br />
interesa saber que las mayores amplitudes graficadas se corresponden con mayores<br />
aceleraciones del péndulo y por lo tanto con mayores amplitudes de oscilación.<br />
6 El sistema para variar la longitud está mal diseñado: eje del motor debe ser paralelo<br />
al movimiento del péndulo, como se recomienda en [1], y no perpendicular, para evitar que<br />
se transmitan movimientos indeseados del motor al péndulo, que puedan ser leidos por el<br />
acelerómetro como aceleraciones genuinas originadas por oscilaciones mayores a las<br />
reales.<br />
7 El acelerómetro estaba mal instalado: se debería pensar en rediseñar este sistema<br />
de adquisición de datos, pues resulta muy sencillo dañarlo y es muy propenso a medir mal<br />
si tenemos en cuenta los movimientos de rotación.<br />
8 Las graficas obtenidas no fueron simétricas: esto revela un error en la lectura del<br />
acelerómetro que no pudo ser del todo entendida, ya que no son del todo atribuibles al<br />
fenómeno de rotación.