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ontratos Integrales EP: Soledad - Contratos Integrales EP

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Cotratos <strong>Integrales</strong> <strong>EP</strong>: <strong>Soledad</strong><br />

Historia de exploración y desarrollo<br />

El descubrimiento del bloque <strong>Soledad</strong> fue en septiembre de 1944 con la perforación<br />

del pozo <strong>Soledad</strong>-­‐1, el cual produjo 44 bpd de la Formación Tamabra, el pozo fue<br />

abandonado como productor no comercial. El primer pozo productor del bloque fue<br />

el <strong>Soledad</strong>-­‐101, perforado en el año de 1961, con un gasto de 1,082 bpd con flujo<br />

fraccional de agua de 0% en la Formación Tamabra, posteriormente entró a<br />

producción el <strong>Soledad</strong>-­‐104 con un gasto de 547 bpd y flujo fraccional de agua de<br />

2.6% en la misma formación.<br />

La producción máxima alcanzada fue de 7,244 bpd, con 133 pozos activos en abril de<br />

1980.<br />

En el 2010, se reiniciaron las actividades de operación y mantenimiento<br />

reactivando pozos con reparaciones menores en los campo Coyotes y Horcones los<br />

cuales se encuentran al Este de esta Área Contractual, cabe mencionar que los<br />

gastos promedios antes de la reactivación (abril 2010) de los pozos era de 20 bpd,<br />

de 79 pozos en operación, con 1750 bpd promedio mensuales y actualmente (julio<br />

2012) el gasto promedio es de 30 bpd con 110 pozos en operación y una<br />

producción mensual promedio de 3300 bpd.<br />

La actividad de perforación se reinició en los años 2011 y 2012 se perforaron tres<br />

pozos horizontales y a la fecha se han terminado dos, Coyotes 423D y Coyotes<br />

276D, ambos se terminaron con multifracturas (cinco) y el gasto inicial del primero<br />

de estos, fue de 400 bpd de aceite neto de 37 ºAPI y 0.471 mmmpcd con un corte<br />

agua de 30% el cual disminuyo a 15%, el gasto inicial del segundo pozo fue de 318<br />

bpd de aceite de 28 ºAPI y 0.093 mmmpcd de gas y un corte de agua de 35% y<br />

continua en limpieza por lo cual se considera que el corte de agua disminuirá como<br />

se observó en el primer pozo.<br />

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