17.08.2013 Views

Best Practice Lean Best Practice Lean-TPM

Best Practice Lean Best Practice Lean-TPM

Best Practice Lean Best Practice Lean-TPM

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1. Company Profile<br />

<strong>Best</strong> <strong>Practice</strong> <strong>Lean</strong> <strong>Lean</strong>-<strong>TPM</strong> บริษัท ยู.ไอ. เอ็นจิเนียริ ง จํากัด<br />

บริษัท ยู.ไอ. เอ็นจิเนียริ เอ็นจิเนียริง ง จํากัด ก่อตังเมื ก่อตังเมื อวันที อวันที <br />

14 ตุลาคม 2529 บริการอบชุบด้วยความร้อน โดยใช้<br />

เทคโนโลยีทีมีความก้าวหน้าและทันสมัย เทคโนโลยีทีมีความก้าวหน้าและทันสมัย จากประเทศ<br />

เยอรมัน และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO<br />

9001:2008 ซึ งมีผลิตภัณฑ์ที หลายหลาย<br />

การชุบแข็งอินดั กชั กชั น,เฟลม น<br />

LEAN <strong>TPM</strong> POLICY<br />

1.นําพาอง ค์กร ลดความเ สีย หายของ<br />

เครืองจักร,<br />

ของเสียและอุบัติเหตุให้เป็ น<br />

ศูนย์ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม<br />

2.พัฒนาคน พัฒนางานอย่างต่อเนื อง<br />

3.นําองค์กรสู ่ความเป็ นมาตราฐานสากล<br />

4.ลดต้นทุนการผลิต ด้วยการกําจัดความ<br />

สูญเปล่า<br />

www.uiengineering.com<br />

อบชุบด้วยวิธี Salt Bath เช่น<br />

Austempering, Martempering<br />

ที อยู ่ 54/6 หมู่7<br />

ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง บางเสาธง อ.บางเสาธง อ จ.สมุทรปราการ 10540โทร.02-708-3670-7 โทรสาร โทรสาร02-708-3678<br />

2. <strong>Lean</strong>- <strong>TPM</strong> Team<br />

3. <strong>Lean</strong> Assessment<br />

การประเมินก่อนเริ มโครงการภาพรวมผู้บริหารและพนง. มโครงการภาพรวมผู ้บริหารและพนง ยัง<br />

ไม่มีความเข้าใจในแนวคิด <strong>Lean</strong>-<strong>TPM</strong> <strong>TPM</strong> มีเพียงระบบ ISO 9001<br />

พื นฐานที นฐานที ประยุกต์ในองค์กรโดยมีคะแนนประเมินอยู<br />

ประยุกต์ในองค์กรโดยมีคะแนนประเมินอยู ่ในระดับ 17%<br />

ภายหลังการปรับปรุงมีการประยุกต์ใช้เครื<br />

หลังการปรับปรุงมีการประยุกต์ใช้เครื องมือ องมือ <strong>Lean</strong>เช่น VSM, 5<br />

ส, <strong>TPM</strong>, Visual control, การวิเคราะห์ waste ในกระบวนการ<br />

,Kaizen เพื<br />

อปรับปรุงการทํางาน อปรับปรุงการทํางาน และแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมตาม<br />

แนวทาง QCC รวมถึงนําไปสู ่การสร้างวัฒนธรรมการทํางาน มี<br />

คะแนนเพิมขึ<br />

นอยู่ที<br />

51%<br />

<strong>Best</strong> <strong>Practice</strong> <strong>Lean</strong>-<strong>TPM</strong> <strong>TPM</strong> U.I. Engineering Co.,Ltd.<br />

อบชุบด้วยระบบสูญญากาศ<br />

Vacuum Heat treatment<br />

ทรัฟฟ์ ไตรด์QP , QPQ<br />

Tufftride Nitride QP,QPQ<br />

กระบวนการ ทีดี (TD)<br />

ลิควิดคาร์บูไรซิ ง<br />

Liquid Nitro Carburizing<br />

Solution, Normalize, Anneal, Stress Relief and Other<br />

Page 1


<strong>Best</strong> <strong>Practice</strong> <strong>Lean</strong>-<strong>TPM</strong> <strong>TPM</strong> U.I. Engineering Co.,Ltd.<br />

VSM Current State<br />

Page 2


<strong>Best</strong> <strong>Practice</strong> <strong>Lean</strong>-<strong>TPM</strong> <strong>TPM</strong> U.I. Engineering Co.,Ltd.<br />

VSM Future State<br />

Page 3


4. <strong>Best</strong> <strong>Practice</strong><br />

การเลือกผลิตภัณฑ์<br />

บริษัทเลือกผลิตภัณฑ์ด้วย P-Q<br />

Analysis มาปรับปรุง 2 ผลิตภัณฑ์ คือ<br />

ผลิตภัณฑ์นิวตรอน (Neutron) และคาร์<br />

บูไรซ์(Carburize) เพราะกระบวนการ<br />

ผลิตซํ าซ้อน มีหลายขันตอน และมูลค่า<br />

ราคาขายสูงสาเหตุที ไม่เลือกผลิตภัณฑ์<br />

อันดับแรกเพราะมีขันตอนน้อย และมี<br />

ปัญหาในการทํางานน้อย<br />

จากค้นหาความสูญเปล่าโดยใช้ VSM Current State สามารถกําหนดหัวข้อในการปรับปรุงจาก VSM Future<br />

State จึงสามารถกําหนดหัวข้อในการปรับปรุงดังนี <br />

หัวข้อทีต้องการปรับปรุง<br />

กิจกรรมการปรับปรุง Target Base line Result Diff<br />

Productivity up (Neutron<br />

process)<br />

>15% 2205 min. 886.02 min. 59.81%<br />

Productivity up (Carburize<br />

process)<br />

>15% 6225 min 4400 min 29.30%<br />

ลดของเสีย


5. A3 Process Management<br />

<strong>Best</strong> <strong>Practice</strong> <strong>Lean</strong>-<strong>TPM</strong> U.I. Engineering Co.,Ltd.<br />

Page 5


การปรับปรุงด้วย 5<br />

การสะสาง, สะดวก, สะอาด<br />

การสะสาง ทําให้มีพื นที ใช้ประโยขน์เพิม<br />

มากขึ น<br />

สะดวก ทําให้ลดเวลาในการค้นหา<br />

เครื องมือเครื องใช้ในการปฏิบัติงาน<br />

สะอาด บริเวณพื นที ทํางานมีความ<br />

สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ นและ<br />

พนักงานมีสุขภาพจิตที ดี<br />

Big Cleaning Day<br />

1.ทําความสะอาดภายในโรงงาน<br />

2.ทาสีผนัง,ตีเส้นกําหนดพื นที การใช้งาน<br />

3.ย้ายสิงของที<br />

ไม่ต้องการไปไว้ในพื นที <br />

จุดเก็บ<br />

สรุปสิงแรกที<br />

ได้จากการทํา 5 ส ส คือความร่วมมือร่วมใจและความสมัครสมานสามัคคีกันภายในบริษัท คือความร่วมมือร่วมใจและความสมัครสมานสามัคคีกันภายในบริษัท และสิ<br />

งที งที งที ได้ ได้ ได้<br />

ตามมาคื อได้พื นที ใช้สอยเพิมมากขึ<br />

นอีก 60 ต.ร.ม. และมีแฟ้มเอกสารจากแผนกรับงานเพิ มมากขึ มมากขึ นทําให้สามารถนําไปใช้เก็บ<br />

นทําให้สามารถนําไปใช้เก็บ<br />

เอกสารแผนกชุบแข็งได้อีก และมีเวลาในการทํางานที รวดเร็วขึ รวดเร็วขึ รวดเร็วขึ น น น เช่น มีการทําซองเอกสารใส่รายละเอียดของการชุบต่างๆ<br />

สามารถค้นหาได้ง่ายไม่ต้องรื อค้น<br />

การปรับปรุงด้วย Kaizen<br />

ปัญหา ใช้เวลาในการเท็มเปอร์นานถึง<br />

480 นาที เพราะไม่มีที ระบายความร้อน<br />

หลังการปรับปรุง ใส่แป๊บระบายความ<br />

ร้อนทําให้งานเย็นตัวเร็วกว่าเดิม จาก<br />

480 นาทีลดเหลือ 270 นาที<br />

สรุป สามารถลดเวลาในการเทมเปอร์ลง<br />

ได้ 210 นาที คิดเป็นเงิน 39,523.89<br />

บาทต่อปี<br />

ปัญห า ก า รเย็นตัวใ นอ าก า ศ ใ ช้<br />

เวลานาน 90 นาที<br />

หลังการปรับปรุง แยกงานออกเป็น 2<br />

แถว ทําให้ระบายอากาศได้ดีกว่าและลด<br />

เวลาได้ 30 นาที<br />

สรุป สามารถล ด เวลาแล ะค่าแรง<br />

พนักงานได้ ซึ งคิดเป็นเงิน 4,593 บาท<br />

ต่อปี<br />

<strong>Best</strong> <strong>Practice</strong> <strong>Lean</strong>-<strong>TPM</strong> <strong>TPM</strong> U.I. Engineering Co.,Ltd.<br />

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง<br />

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง<br />

Page 6


การปรับปรุงด้วย <strong>TPM</strong>: Autonomous Maintenance<br />

1. ที ทีมาและเหตุผลที<br />

มาและเหตุผลที เลือกเตาไฟฟ้ เลือกเตาไฟฟ้ าอบคืนไฟ ET-E ซึ งได้เลือกเตา<br />

ไฟฟ้าอบคืนไฟ ET-E มาเป็นเครื<br />

องจักรต้นแบบทําการปรับปรุง<br />

องจักรต้นแบบทําการปรับปรุง<br />

เนื องจากเป็นเตาที<br />

องจากเป็นเตาที มีขนาดใหญ่และสร้างมูลค่าสูงที<br />

มีขนาดใหญ่และสร้างมูลค่าสูงที สุดให้กับบริษัทใน<br />

สุดให้กับบริษัทใน<br />

บรรดาที มีอยู ่ทังหมด 6 เตา<br />

2. การติด Tag-ปลด Tag3. รูปก่อน-หลังการปรับปรุงเตาไฟฟ้ หลังการปรับปรุงเตาไฟฟ้ าอบคืนไฟ ET-E<br />

4. Visual control5. Kaizen<br />

ตัวอย่างไคเซนปัญหา :ฝาเตาหมุนได้<br />

รอบทิศอาจเกิดอุบัติเหตุและสายไฟ<br />

มอเตอร์ตึงอาจขาดได้การแก้ไข :ทํา<br />

Stopper ติดที ขอบของปากเตาไม่ให้ฝา<br />

สัญญาณไฟและเสียงแสดงสถานะทํางาน<br />

เตาหมุนไปด้านขวาผลทีได้รับ<br />

:ฝาเตา<br />

ไม่ขวางทางเดินลดการเกิดอุบัติเหตุ<br />

และสายไฟโอกาสขาดน้อยลง<br />

6. บทเรียน OPL (One Point Lesson)<br />

7. มาตรฐานชั วคราวการทําความสะอาด, ขันแน่น และหล่อลื นนหลังจากที<br />

จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานชัวคราวขึ<br />

จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานชัวคราวขึ นมีอยู นมีอยู ่ ่ 4 มาตรฐานได้แก่<br />

1. มาตรฐานการทําความสะอาดเบื องต้น<br />

2. มาตรฐานการจุดขันแน่นเบื องต้น<br />

3. มาตรฐานการหล่อลื นเบื องต้น<br />

4. มาตรฐานการตรวจสอบเครื องจักประจําวันเบื เบื องต้น<br />

องต้น<br />

8. ผลสรุปหลังจากทํากิจกรรม<br />

<strong>Best</strong> <strong>Practice</strong> <strong>Lean</strong>-<strong>TPM</strong> <strong>TPM</strong> U.I. Engineering Co.,Ltd.<br />

Page 7


การปรับปรุงด้วย <strong>TPM</strong>: Focus Improvement<br />

1.ค้นหาปัญหาและเลือกหัวข้อ<br />

ปัญหาทีเลือกคือHeater<br />

ขาด 56.96%<br />

3. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง หาสาเหตุ<br />

4. พิจารณาวิธีการปรับปรุง5.ดําเนินการแก้ไข<br />

ดําเนิ นการแก้ไข<br />

6.ตรวจสอบผล<br />

ตรวจสอบผล<br />

200<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

ก่อนการ<br />

ปรับปรุง<br />

0 0 0<br />

<strong>Best</strong> <strong>Practice</strong> <strong>Lean</strong>-<strong>TPM</strong> <strong>TPM</strong> U.I. Engineering Co.,Ltd.<br />

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ก.ค.<br />

2. รวบรวมข้อเท็จจริงและสภาพปัจจุบัน<br />

กราฟแสดงชัวโมงการ Breakdown จาก Heater ขาด<br />

ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน เมษายน 2554<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

Heater โค้งงอเข้าหากัน<br />

ทําการเสริมตะปูในส่วนที ฮิตเตอร์โค้งเข้าหากัน<br />

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.<br />

Breakdown Heater ขาด 178ชั ชั วโมงค่าใช้จ่ายใน<br />

วโมงค่าใช้จ่ายใน<br />

การซ่อม การตังเป้ 274,660 าหมาย บาท ลดการ Breakdown Heater<br />

178<br />

10<br />

7.สร้างมาตรฐานทําให้เกิดการควบคุมเป็ นสิงถาวร<br />

Heater ขาด<br />

( (ชัวโมง)<br />

ขาด ให้ได้ 30% จาก 178 ชั วโมง วโมง เหลือ 124<br />

หลังการ<br />

ปรับปรุง<br />

ชั วโมง ภายใน 1 เดือน<br />

กระแสไฟฟ้ าไม่ตัด<br />

มีฝุ ่่ นเหล็กของเบ้าเกาะที ฮิตเตอร์ ฮิตเตอร์<br />

รอยเชือของเบ้าไม่ดี<br />

(เป็นตามด) นํ ายาซึมจากปากเตาไปโดนฮิตเตอร์<br />

ายาซึมจากปากเตาไปโดนฮิตเตอร์<br />

ทํากล่องเก็บลวดเชื อมป้ อมป้ องกันความชื น น<br />

Page 8


สรุป Cost saving<br />

โครงการปรับปรุง Cost saving Potential Productivity<br />

<strong>Lean</strong> Project Neutron Process 85,210.91 9,865,628.46<br />

<strong>Lean</strong> Project Carburize Process 21,507.00 2,188,359.41<br />

<strong>TPM</strong>-FI Project ลดของเสีย 6,149.00 12,298.00<br />

<strong>TPM</strong>-FI Project ลด Breakdown 258,884.34 3,106,612.00<br />

<strong>TPM</strong>-AM Project ลด Breakdown 27,775.00 333,300.00<br />

สรุปรวม (บาท) 15,905,724.12<br />

6. แผนงานในอนาคต<br />

1) นําโครงการ<strong>Lean</strong> เข้าไปปรับปรุงกับกระบวนการชุบอื นๆให้ครบทุกกระบวนการภายในปี พ.ศ.2555<br />

2) ขยายผลระบบ<strong>TPM</strong> ให้ครบทุกเครื องจักรการผลิต และตังเป้าหมายสู ่<strong>TPM</strong>AWARD<br />

3) เพิมเป้าหมายKPI<br />

ให้สอดคล้องกับระบบ<strong>Lean</strong><br />

7. ความเห็นผู ้บริหาร<br />

ในฐานะผู้บริหารที ผลักดันโครงการ <strong>Lean</strong>-<strong>TPM</strong> ร่วมกับทีมที ปรึกษา<br />

โครงการนี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่าที ตังใจเอาไว้ นอกเหนือจาก<br />

ผลตอบแทนที วัดเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้ว สิงสําคัญยิงกว่านันคือ<br />

การเข้ามา<br />

เพาะเมล็ดพันธุ์ของโครงการให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงและยังยืน ทําให้พนักงาน<br />

ตังแต่ระดับบริหารถึงระดับปฏิบัติการมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด และมีการทํางาน<br />

แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื อให้บรรลุเป้าหมาย และทีสําคัญคือพนักงานได้มี<br />

คุณสมหมายรัตนเพชร<br />

ผู ้จัดการโรงงาน การพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพิ มขึ น อันนี ถือเป็นสิงสําคัญนอกเหนือจากการ<br />

พัฒนาบริษัทฯ ตัวผมเองมองว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื องจากระบบ<br />

การศึกษาปกติ และยกระดับความสามารถบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมไทยอีกทางหนึ งด้วย<br />

เนื อหาในโครงการแม้จะมีความยากและลําบากอยู ่บ้าง แต่ด้วยความตังใจจริงของทีมอาจารย์ที ปรึกษา และ<br />

ด้วยความอุตสาหะร่วมมือร่วมใจและตังใจจริงของพนักงานและทีมงาน <strong>Lean</strong>-<strong>TPM</strong>ทังหมดจึงทําให้โครงการประสบ<br />

ผลสําเร็จ ผมจึงขอแสดงความขอบคุณทีมที ปรึกษาและพนักงานของบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี ด้วย อีกทังขอขอบคุณ<br />

สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี ปุ่น) ที ได้มอบ<br />

โครงการที ดีมีประโยชน์มาให้ และมีส่วนช่วยพัฒนาระบบอุตสาหกรรมไทยให้พัฒนาต่อไปในอนาคต ซึ งทางบริษัทฯ จะ<br />

สานต่อโครงการนี ให้ต่อเนื องต่อไป<br />

8. สรุป<br />

ในธุรกิจชุบแข็งซึ งเป็นงาน Support ให้กับลูกค้า โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิมให้กับสินค้าของลูกค้า<br />

เพื อ<br />

นําไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของลูกค้านัน เป็นธุรกิจการผลิตสินค้าผสมผสานกับการให้บริการลูกค้า เพื อให้ลูกค้าเกิดความพึง<br />

พอใจสินค้าและบริการด้านการส่งมอบสินค้าให้ทันกําหนดเวลาที ลูกค้าต้องการ ดังนันเมื อปรับปรุงด้วยเครื องมือ <strong>Lean</strong>-<br />

<strong>TPM</strong> ในกระบวนการชุบแข็งด้วยความร้อนแล้วจะส่งผลให้เพิมประสิทธิภาพการใช้เครื<br />

องจักร (เตาชุบ) ให้คุ้มค่าที สุด<br />

เพราะเตาชุบต้องทํางานตลอดเวลา ดังนันจึงเน้นการปรับปรุงด้วย“การลดเวลาในกระบวนการทํางาน”ให้มี<br />

ประสิทธิภาพ โดยลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ผ่านเครื องมือ <strong>Lean</strong> เช่น 5ส ลดเวลาสูญเสีย, Kaizen ลดการ<br />

ทํางานที ไม่มีประสิทธิภาพ, <strong>TPM</strong> ลดเวลาเครื องจักรเสียหาย, VSM ลด Production lead time เพื อให้สามารถ<br />

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านการส่งมอบให้ทันกําหนดเวลา (Delivery on time) เพิมมากขึ<br />

น<br />

<strong>Best</strong> <strong>Practice</strong> <strong>Lean</strong>-<strong>TPM</strong> U.I. Engineering Co.,Ltd. Page 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!