17.08.2013 Views

1. Company Profile 142/1 . 6 . . . 1978 90,000,000 750 ISO ... - LEAN

1. Company Profile 142/1 . 6 . . . 1978 90,000,000 750 ISO ... - LEAN

1. Company Profile 142/1 . 6 . . . 1978 90,000,000 750 ISO ... - LEAN

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>1.</strong> <strong>Company</strong> <strong>Profile</strong><br />

บริษัทสามร้อยยอด จํากัด<br />

บริษัท สามร้ อยยอด จํากัด เป็ นผู ้ผลิตและจําหน่าย ผลไม้แปรรูปและสับปะรดกระป๋ อง ตามฤดูกาล ตั งอยู่เลขที<br />

<strong>142</strong>/1 ม. 6 ต. ศาลาลัย อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบฯ บริษัทเริมก่อตั<br />

งเมือ<br />

ปี <strong>1978</strong> ด้วยทุนจดทะเบียน <strong>90</strong>,<strong>000</strong>,<strong>000</strong> บาท<br />

ปัจจุบันมีพนักงานจํานวนประมาณ <strong>750</strong> คน บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน <strong>ISO</strong> <strong>90</strong>00:2<strong>000</strong> ระบบ HACCP<br />

บริษัทฯ มีความมุ ่งมันในการพัฒนากระบวนการผลิต<br />

บุคลากร และด้านคุณภาพเพือรองรับกับการจําหน่ายไปยังกลุ<br />

่มลูกค้าทัว<br />

โลก เอเชีย ยุโรป อเมริกา นอกจากนั นโรงงานยังมีการขยายพื นทีในการปลูกสับปะรด<br />

โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื นทีได้<br />

มีรายได้และการขยายการปลูกเพือรองรับกับการขยายตัวในอนาคต<br />

2. Lean Team<br />

ในการดําเนินเพือการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต<br />

ลดต้นทุนด้านแรงงาน ประสิทธิภาพของแรงงาน และการเพิม<br />

ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ทางบริษัทได้มีการแต่งตั ง คณะกรรมการขึ นมารับผิดชอบในการดําเนินโครงการนี ขึ น เพือ<br />

ดําเนินการ 2 ทีมคือ ทีมผลไม้อบแห้งและทีมสับปะรดกระป๋ อง ดังรูปและรายนามคณะกรรมการเป็ นทีมของ สับปะรดกระป๋ อง<br />

ดังนี <br />

นอกจากนี การดําเนินโครงการ ดังกล่าวได้รับการให้การดูแลและให้คําปรึกษาจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี<br />

(ไทย-ญีปุ<br />

่ น) โดยทีมอาจารย์ทีปรึกษาของ<br />

สสท. คือ<br />

<strong>1.</strong> นายสนิท พงศ์พันธ์ศักดา<br />

2. นายนุกูล อุบลบาน


3. Best Practice Lean<br />

วิเคราะห์ VSM Current state


วิเคราะห์ VSM Future state<br />

Kaizen Kaizen


4. การวิเคราะห์ปัญหาและหัวข้อในการปรับปรุง<br />

จากภาพของ VSM Current State ของกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋ อง ปัญหาของกระบวนการคือ ในช่วงการผลิต<br />

ช่วงเช้า เมือเริมเปิ<br />

ดกระบวนการผลิตสับปะรดยังไม่สามารถเข้าในสายการบรรจุได้และขั นตอนต่อจากนั นคือ กระบวนการปิ ด<br />

ฝา และฆ่าเชื อ ก็ทําให้ต้องรอคอย สาเหตุของการรอคอยเนืองจาก<br />

สับปะรดเข้ามาช้าและการจิกตา ตกแต่ง การคัดสีสัน ให้<br />

สามารถบรรจุในกระป๋ องเดียวกันได้<br />

ล่าช้า และเมือบรรจุกระป๋<br />

องแล้วก็ต้องจัดเรียนบนถาดหลายถาดจนครบตามจํานวนแล้ว<br />

จัดเรียงเป็นชั น ๆ แล้วจึงจัดส่งไปที เครืองปิ<br />

ดฝา จากการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลพบว่า การกําหนดชั นของถาดวางเดิมต้องรอ<br />

ให้ครบ 7 ถาดแล้วค่อยส่งไปปิ ดฝา ทําให้เกิดการรอคอย ของเครืองปิ<br />

ดฝาและต้องสูญเสียพลังงานในการเปิ ดเครืองรอทั<br />

ง<br />

เครืองปิ<br />

ดฝา เครืองฆ่าเชื<br />

อหรือ Cooker ซึงการทํางานเดิมนั<br />

นจะต้องเปิ ดเครืองรอตั<br />

งแต่เวลา 8.00 น. ทําให้เกิดความสูญเสียใน<br />

การรอคอยและสูญเสียด้านพลังงาน<br />

สรุปปัญหา<br />

• เกิดการรอคอยงานของเครืองปิ<br />

ดฝา<br />

• เกิดการอคอยของเครือง<br />

Cooker<br />

• การไหลของการบรรจุกระป๋ องไม่ต่อเนืองในช่วงเริมผลิต<br />

สรุปเครืองมือลีนในการดําเนินการ<br />

• การปรับสมดุลการไหลของการบรรจุกระป๋ อง (Balance Flow) จาก 7 ชั น ให้ลดลงเพือให้งานไหลเขาปิ<br />

ดฝาเร็วขึ น<br />

• ปรับลด Batch Size ของถาดวางกระป๋ อง จาก 7 ชั น เป็ น 5 ชั น<br />

• Kaizen วิธีการ กําหนดเวลาของกาเปิ ด Cookerปรับลดเวลาของการเปิดไอของ Cooker จาก 8.00 น.มาเป็ น 9.30 น.<br />

• ลดเวลาของการเปลียนนํ<br />

าเชือมให้สอดคล้องกับสีสันของสับปะรด<br />

5. ภาพผลการดําเนินงานด้วยเครื องมือของลีน<br />

5.1 วิเคราะห์และเก็บข้อมูล<br />

การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา


เก็บข้อมูลการใช้พลังงานไอนําของเครื อง Cooker<br />

จากตารางพบว่า ปริมาณของการใช้ก่อนการปรับปรุงเฉลีย<br />

อยู ่ที<br />

65,124 กก./วัน จากเวลาของการเปิ ด 9.5 ชม.<br />

เป้ าหมายในการดําเนินการคือการลดลง อย่างน้อย 15 % จะต้องลดลงเหลือ 55,355 กก. /วัน ในเวลาของการเปิ ด 7 ชม.<br />

5.2 กําหนดมาตรการดําเนินการ<br />

มาตรการที 1 Kaizen กําหนดเวลาของการเปิ ดไอ Cooker มาตรการที 2 การลดขนาด Batch Size ของการ<br />

ลําเลียง<br />

มาตรการที 3 การปฏิบัติงานและการสับเปลี ยนโยกย้ายพนักงาน


สรุปภาพรวมของการ KAIZEN


สรุปผลของการลดลงของค่าพลังงานการไช้ไอนําของ Cooker<br />

สรุปผลของการดําเนินการของของทีมสับปะรดกระป๋ อง<br />

o ลดพลังงานโดยการ ลดเวลาในการเปิ ดเครืองฆ่าเชื<br />

อ โดยลดเวลาในการเปิ ดเครืองฆ่าเชื<br />

อ <strong>1.</strong>5 - 2 ชม. / วัน สามารถ<br />

ลดค่าพลังงานได้ 8,398 บาท/วัน หรือ 218,348 บาท/เดือน หรือคิดเป็ น 2,183,480 บาท/ปี<br />

o ลดค่าแรงในการรองานพนักงานแผนกปิ ดฝา + ฆ่าเชื อพนักงานจํานวน 30 คน สามารถลดต้นทุนแรงงานได้ 2,060<br />

บาท/วัน หรือ 53,560 บาท/เดือน 535,600 บาท/ปี<br />

นอกจากการทํางานของทีมสับปะรดกระป๋ องแล้ว ทางบริษัทยังมีการดําเนินการของทีม ที<br />

2 คือ ทีมผลไม่อบแห้ง โดย<br />

การดําเนินการของทีมนี จะมีกระบวนการดําเนินการเหมือนกับทีมที<br />

1 และการดําเนินการด้วยเครืองมือต่าง<br />

ๆ เพือลดความสูญ<br />

เปล่าด้านคุณภาพ ด้านแรงงาน ด้านพลังงานและการเพิ มประสิทธิภาพของการทํางาน โดยกําหนดเครืองมือในการดําเนินการ<br />

และหัวข้อในการดําเนินการดังนี <br />

o ลดความสูญเสียของกระบวนการตัดขนาดแกนสับปะรด ด้วย KAIZEN ปรับปรุงเครื องจักร และสามารถลด<br />

อัตราส่วนของเสียและต้องมีพนักงานมาคัดของเสีย โดยก่อนของเสียเท่ากับ 8.53 % หลังการปรับปรุงสามารถ<br />

ลด ประสิทธิภาพการหลังปรับปรุงเท่ากับ 2.72 % สามารถลด ลดพนักงานคัดเลือกเศษได้ 1 คน/วัน ลดค่าแรง<br />

ได้ 172 บาท /วัน , เท่ากับ 4,472 บาท/เดือน หรือ เท่ากับ 53, 664 บาท/ปี<br />

o ลดการรอคอยความร้ อนของหม้อต้มวัตถุดิบ ด้วย หลัก Why Why Analysis และการ KAIZEN ลดการรอคอย<br />

อุณหภูมิจาก 60 นาทีเหลือ 40 นาที สามารถ ลดต้นทุนพลังงาน จากเดิม 463,320 บาทต่อปี ลดเป็ น 308,880<br />

บาทต่อปี หรือคิดเป็ นลดลงเท่ากับ 154,440 บาท / ปี<br />

o การสร้างมาตรฐานของการบรรจุในห้องบรรจุ ผลทีได้คือ<br />

<strong>1.</strong> ทําให้ลูกค้าเกิดความเชือมันด้านคุณภาพ<br />

2. ทําให้ลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า<br />

3. สามารถวางแผนกําลังของพนักงานได้<br />

4. ทําให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญ ช่วยกันดูแลความสะอาดของวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ทุกกระบวนการ


6. สรุปผลการปรับปรุง Summary cost saving / Potential Productivity (บาท/ปี )<br />

หัวข้อการปรับปรุง Cost saving(Year) Potential Productivity (Year)<br />

<strong>1.</strong> เพิมผลผลิตของกระบวนการผลิต<br />

- -<br />

2. ลดต้นทุนของกระบวนการผลิตด้าน<br />

พลังงาน และแรงงาน<br />

2,873,520 -<br />

ผลรวมทังสิน 2,873,520 -<br />

7. ความเห็นผู ้บริหาร<br />

จากโครงการ"การเพิมประสิทธิภาพการผลิตด้วย<br />

<strong>LEAN</strong> MANUFACTURING" ทีทาง<br />

บริษัท สามร้อยยอด จํากัด ได้ทําร่วมกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ สสท.จนเสร็จ<br />

โครงการฯ ผมในฐานะผู ้แทนของบริษัทขอขอบคุณ ความตั งใจจริงและเสียสละของอาจารย์<br />

ทีปรึกษาในการสนับสนุนให้ความรู<br />

้และเวลาช่วยพัฒนางานของบริษัทฯได้บรรลุผลสูงกว่า<br />

เป้ าหมายทีตั<br />

งไว้ ทางบริษัทฯมีความเห็นว่าโครงการนี เป็ นโครงการทีดี<br />

และได้ผลลัพธ์จริง<br />

ในทางปฏิบัติดีกว่าโครงการอบรมทัวๆไปอย่างมากเนื<br />

อหาและหลักการ ทีใช้ในการดําเนิน<br />

โครงการเป็ นมาตรฐานสากลและปฏิบัติได้จริงจึงหวังเป็ นอย่างยิงว่า<br />

ทางกรมส่งเสริม<br />

อุตสาหกรรมและสทท. จะสนับสนุนให้มีโครงการเช่นนี ต่อไปอีกในอนาคต เพือพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ใน<br />

ระดับสากล ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทีปรึกษาสําหรับความใส่ใจและความช่วยเหลือเป็<br />

นอย่างสูงและทาง<br />

บริษัทฯขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสสท.ทีให้การสนับสนุนในโครงการนี<br />

เป็ นอย่างยิง<br />

พิพัฒน์ สุกิจปาณีนิจ<br />

กรรมการผู ้จัดการ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!