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MY FACTORY 07-08/2023

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01<br />

INTRALOGISTIK<br />

01 Der Vertikalfö rderer erlaubt den mü helosen<br />

Palettentransport ü ber mehrere Ebenen<br />

die gleichzeitig kurzfristig als Puffermöglichkeit<br />

für die zu transportierenden Paletten genutzt<br />

werden kann. Da Produktion und Lager auf<br />

unterschiedlichen Ebenen angeordnet sind,<br />

war außerdem ein Etagenausgleich zu bewältigen.<br />

Die Konstruktionsleitung im Hause<br />

HaRo um Markus Löseke konzipierte für ihren<br />

Kunden schließlich eine Lösung, die dank<br />

eines Vertikalförderers mühelos zwei Ebenen<br />

miteinander verknüpft und ausreichend Raum<br />

zur Pufferung bietet.<br />

DER NEUE MATERIALFLUSS<br />

IM DETAIL<br />

In der Produktion auf der oberen Etage erfolgt<br />

die Aufgabe der Palette automatisch von der<br />

vorgeschalteten Fördertechnik. Die angrenzen-<br />

den angetriebenen HaRo-Rollenbahnen der Produktgruppe<br />

„Quickflex“ befördern die 40 Kisten pro Palette sodann vollständig<br />

automatisiert in den Senkrechtförderer. „Frequenzgeregelte<br />

Antriebe am Vertikalförderer ermöglichen, dass die Paletten mit<br />

doppelter Geschwindigkeit in den Vertikalförderer hinein- und<br />

herausfahren“, erklärt Markus Löseke die Besonderheiten beim<br />

Einfahren in den Lastenaufzug.<br />

Der Grundstein für die Herforder Brauerei wurde im Jahr<br />

1878 durch die Gebrüder Gustav und Georg Uekermann<br />

gelegt. Die damals produzierten rund 9 500 Hektoliter<br />

Bier wurden noch mit Brauereipferden zu ihren<br />

Abnehmern transportiert. Der Absatz stieg, die Pferde wurden<br />

durch Lkw ersetzt, Holzfässer machten Aluminiumfässern Platz<br />

und die Produktpalette wurde durch die Einführung neuer<br />

Spezialitäten und Rezepturen kontinuierlich erweitert. Heute<br />

zählt das Traditionsunternehmen zu den größten Brauereien in<br />

Ostwestfalen-Lippe.<br />

Das wachsende Produktportfolio und steigende Umsätze erfordern<br />

natürlich auch eine kontinuierliche Anpassung der Produktions-<br />

und Logistikprozesse. Beim jüngsten Projekt ging es um<br />

die Modernisierung und Erweiterung der bestehenden Fördereinrichtungen.<br />

Aus diesem Grund wandte sich das Unternehmen<br />

an den sauerländischen Fördertechnikhersteller HaRo Anlagenund<br />

Fördertechnik im benachbarten Rüthen.<br />

AUFGABE: ALTE FÖRDERSTRECKE DURCH<br />

ZEITGEMÄSSE LINIE ERSETZEN<br />

In der Anfrage an die HaRo-Gruppe konnte die Brauerei ihr<br />

Anliegen bereits konkret definieren: Gefragt war eine automatisierte<br />

Verbindungslinie zwischen der Produktion und dem Lager,<br />

GEFRAGT WAR EINE AUTOMATISIERTE<br />

VERBINDUNGSLINIE ZWISCHEN<br />

PRODUKTION UND LAGER MIT<br />

PUFFERMÖGLICHKEIT<br />

Und auch die Geschwindigkeit innerhalb des Lastenaufzugs erreicht<br />

mit 24 Metern pro Minute eine doppelt so hohe Fördergeschwindigkeit<br />

wie die der 50 Meter langen Rollenbahnanlage, sodass<br />

es vor dem Vertikalförderer zu keinerlei Wartezeit und Stau<br />

kommt. Die Förderanlage in der oberen Etage bedient sich dabei<br />

in Kombination mit dem HaRo-Senkrechtförderer eines intelligenten<br />

Konzepts: Dank der Implementierung einer zweiten Ebene<br />

in Form einer Stahlbau-Konstruktion werden die Flächen in<br />

der Produktionshalle der Herforder Brauerei optimal ausgenutzt.<br />

Zusätzlich bieten die Rollenbahnen auch noch einen Pufferplatz<br />

für bis zu 50 Paletten, die aufgenommen werden können,<br />

ohne dass die Produktion ins Stocken gerät. „Bei der Menge an<br />

Paletten ist es wichtig, dass die Abnahme bei Bedarf etwas<br />

gestreckt werden kann, ohne dass gleich die gesamte Produktion<br />

gestoppt werden muss“, heißt es aus dem Hause HaRo. In der<br />

unteren Etage werden die Fördergüter nämlich aus dem Vertikalförderer<br />

wieder an die Rollenbahnen übergeben und nach einer<br />

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