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Industrieanzeiger 05.2021

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» TEC<br />

ECHN<br />

HNIK<br />

& WISSEN<br />

In der neuen Fertigungslinie<br />

von Pierburg<br />

sind sowohl das pneumohydraulische<br />

Tox-<br />

Kraftpaket als auch der<br />

elektromechanische<br />

Antrieb ElectricDrive<br />

eingesetzt.<br />

Bild: Tox Pressotechnik<br />

Pressenantriebe für Automotive-Produktionslinie<br />

Garant für geforderte Genauigkeit<br />

Für einen namhaften Lkw-Hersteller sollte Pierburg Abgasrückführungs- und Rückschlagventile<br />

zeitnah fertigen. Hierfür setze der Berliner Zulieferer auf eine flexible Fertigungslinie des<br />

Automatisierungsspezialisten Manders, in der pneumohydraulische und elektrische Antriebe<br />

von Tox Pressotechnik integriert sind. Nach nur sechs Monaten lief die Produktion an.<br />

Seit Kurzem gelten in der Europäischen<br />

Union mit der Euro-VI-Norm deutlich<br />

strengere Abgasvorschriften für Lastkraftwagen.<br />

Die Hersteller müssen dafür<br />

ihre Motoren entsprechend anpassen, um<br />

den Schadstoffausstoß zu reduzieren.<br />

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Abgasrückführung<br />

(AGR): Dabei wird ein Teil<br />

des Abgases der Ansaugluft wieder zugemischt.<br />

Dies senkt den Sauerstoffanteil<br />

im Kraftstoff-Luft-Gemisch sowie die<br />

Verbrennungstemperatur in den Zylindern.<br />

Das Ergebnis sind weniger Stickoxid-(NOx)-Emissionen<br />

im Abgas.<br />

Ein zentrales Bauteil der Abgasrückführung<br />

ist das AGR-Ventil. Es ist in ein<br />

Bypass-Gehäuse integriert, in dem eine<br />

angetriebene Klappe das Gas zurück in<br />

die Verbrennungskammer leitet. Ein separates<br />

Rückschlagventil verhindert, dass<br />

Luft aus dem Motor durch das AGR-Ventil<br />

in den Bypass zurückströmt. Die Berliner<br />

Pierburg GmbH produziert diese beiden<br />

Ventiltypen für einen namhaften Lkw-<br />

Hersteller auf einer kombinierten Fertigungslinie.<br />

Kurze Umrüstzeiten sind dabei<br />

von großer Bedeutung. Ein fließender,<br />

halbautomatischer Umrüstprozess sorgt<br />

dafür, dass dieser Vorgang nicht mehr als<br />

9 min dauert.<br />

Mit Software jeder Verformung<br />

gegensteuern<br />

Verantwortlich für die Entwicklung der<br />

Fertigungs linie war die niederländische<br />

Manders Automation. Die AGR- und<br />

Rückschlagventile werden aus vorgefertigten<br />

Unterbaugruppen hergestellt. Um<br />

die kurzen Umrüstzeiten zu erreichen,<br />

wurde die Linie mit fest zugeordneten<br />

Bearbeitungsstationen und Robotern mit<br />

automatisierten Greiferwechselsystemen<br />

ausgestattet. Weit komplizierter war es,<br />

die geforderte Genauigkeit einzuhalten,<br />

mit der unter anderem die Lagerbuchsen<br />

in das Ventilgehäuse gepresst werden<br />

müssen. So mussten die Maschinen auch<br />

Verformungen der Ventilgehäuse und des<br />

Pressenrahmens von vornherein ausschließen.<br />

Die Unterstützung dazu kam<br />

von Tox Pressotechnik. Das Weingartener<br />

Unternehmen ist auf robuste Pressen -<br />

antriebe für unterschiedliche industrielle<br />

Anwendungen spezialisiert.<br />

Zum Einsatz kommen in der neuen<br />

Pierburg-Fertigungslinie sowohl der Tox-<br />

ElectricDrive als auch das Tox-Kraftpaket:<br />

Insgesamt drei der elektrischen Servo -<br />

an triebe und ein pneumohydraulischer<br />

Antrieb sind in die Anlage integriert. Die<br />

Lagerbuchsen der AGR-Ventile müssen<br />

mit einer Kraft von 10 kN bei einer maximalen<br />

Toleranz von 0,05 mm in ihre Endposition<br />

eingepresst werden. Ein zwischen<br />

beide Buchsen angebrachtes externes<br />

Messgerät zeichnet deren Position<br />

während der Pressung auf. Dadurch werde<br />

jede Verformung exakt gemessen und<br />

über die Software lasse sich entsprechend<br />

54 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 05|2021

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