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Entwicklung eines reaktiven Extrusionsprozesses zur ...

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102 5 <strong>Entwicklung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Extrusionsprozesses</strong> <strong>zur</strong> Synthese von Polyesteramiden<br />

wurden und wo das Extrudat eine hohe Viskosität aufwies, bei etwa 200 kDa. Wie zu<br />

erwarten war, liegt das Molekulargewicht von Probe PEA 12 fl deutlich niedriger, jedoch<br />

höher als die Proben PEA 12 a bis d, die mit gegebener Schneckenkonfiguration herge-<br />

stellt wurden. Die Ergebnisse zeigen ebenfalls, dass noch Optimierungsbedarf besteht<br />

und durchaus höhere Molekulargewichte erreicht werden können (s. Vergleich mit PEA 12<br />

aus dem Microcompounder). Dies könnte zum einen durch eine bessere Dosierung und<br />

Durchmischung der Edukte zu Beginn der Schnecke als auch ggf. durch eine noch längere<br />

Polymerisationszone erreicht werden.<br />

Abbildung 5.32: Molekulargewicht der im Laborextruder mit ausgelegter Schneckenkonfiguration<br />

synthetisierten PEA<br />

5.5.3.4 Differential-Scanning Calorimetry<br />

Die folgende Tabelle (s. Tab. 5.14) gibt eine Übersicht der mittels DSC-Messungen<br />

ermittelten thermischen Eigenschaften. Die Ergebnisse zeigen, dass vergleichbare Werte<br />

mit der im Microcompounder synthetisierten Probe erzielt werden konnten. Außerdem<br />

weisen die Ergebnisse zwischen den nicht extrahierten und den in demineralisiertem<br />

Wasser extrahierten Proben darauf hin, dass nur geringe Mengen Monomer vor der<br />

Extraktion enthalten waren. Dieses Ergebnis kann durch die Ergebnisse des Reaktions-<br />

umsatzes (s. Kap. 5.5.3.1) gestützt werden. Der Schmelzbereich der Ester-Einheit liegt

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