Ausbeute - Refa-chemie.de
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Qualität und <strong>Ausbeute</strong> mit Six Sigma nachhaltig steigern<br />
Ein Beispiel aus <strong>de</strong>r Pharmaproduktion<br />
Präsentation auf <strong>de</strong>r <strong>Refa</strong>-Fachtagung<br />
22. November 2006, Dr.-Ing. Sven We<strong>de</strong>meyer
Pharma-Produktion in Darmstadt<br />
• Concor ®<br />
Herz-Kreislaufpräparat<br />
• Glucophage ®<br />
Orale Diabetesbehandlung<br />
• Euthyrox ®<br />
Schilddrüsenmedikament<br />
• Nasivin ®<br />
Schnupfenmittel<br />
Tablettenproduktion<br />
Die Pharma-Produktion erfolgt unter <strong>de</strong>m Qualitätsstandard GMP<br />
(Good Manufacturing Practices).<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 2
Wegweiser<br />
• Die Beschreibung <strong>de</strong>r Ausgangssituation<br />
• Die schnelle Lösung<br />
• Die Ziele <strong>de</strong>s Projektes<br />
• Die Durchführung<br />
• Die Ergebnisse<br />
• Der Nutzen<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 3
Problembeschreibung<br />
Das Produkt ist massenmäßig das größte Produkt im Betrieb. Im Jahre 2004<br />
wur<strong>de</strong>n ca. 564 t Tabletten hergestellt, in 2005 (1-8) 197 t.<br />
Die <strong>Ausbeute</strong> betrug:<br />
in 2004: 93,3 %<br />
in 2005 (1-8): 91,8 %<br />
(Zielvorgabe: 95,0 %)<br />
ca. 110.000 €<br />
ca. 60.000 €<br />
In 2005 wur<strong>de</strong>n 95 Chargen aus Frankreich reklamiert, da die Verpackung<br />
in Blister immer wie<strong>de</strong>r stoppte. Ursachen waren ge<strong>de</strong>ckelte und gebrochene<br />
Tabletten respektive <strong>de</strong>ren Bruchstücke.<br />
ca. 300.000 €<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 4
Schnelle Lösung<br />
• Alle Chargen wer<strong>de</strong>n 100 %<br />
optisch kontrolliert.<br />
Keine Bruchstücke in <strong>de</strong>n<br />
abgelieferten Chargen.<br />
Keine Reklamationen mehr.<br />
<strong>Ausbeute</strong> sinkt weiter.<br />
Ursache wird nicht gefun<strong>de</strong>n<br />
und kann nicht beseitigt wer<strong>de</strong>n.<br />
Kostenträgerspitzen steigen<br />
durch nicht kalkulierte optische<br />
Kontrolle.<br />
Kostenträgerspitzen von ca. 2500 € pro Charge<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 5
Zielvorgaben<br />
1. Die <strong>Ausbeute</strong>, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n ersten 3 Monaten 2006 von Pha F2<br />
abgelieferten Chargen, soll min<strong>de</strong>stens 95,0 % sein.<br />
2. Es ist keine 100 % Kontrolle aller Teil-Chargen mehr notwendig<br />
am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r „Control“-Phase.<br />
3. Nicht mehr als 3 gebrochene und/o<strong>de</strong>r ge<strong>de</strong>ckelte Tabletten pro<br />
Teil-Charge (300.000 Tabletten)<br />
• in <strong>de</strong>r 20 tägigen „Control“-Phase (100 % Kontrolle aller Teil-<br />
Chargen) und<br />
• in <strong>de</strong>r abgelieferten Chargen <strong>de</strong>r ersten 3 Monate 2006 (basierend<br />
auf <strong>de</strong>r 100 % Kontrolle je<strong>de</strong> 2. Teilcharge)<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 6
Zielvorgaben<br />
4. Ab 2006 keine berechtigten Reklamation aus Frankreich wegen<br />
ge<strong>de</strong>ckelter o<strong>de</strong>r gebrochener Tabletten.<br />
(berechtigt: ≥ 3 ge<strong>de</strong>ckelte o<strong>de</strong>r gebrochene Tabletten pro Teil-<br />
Charge)<br />
5. Die Fehlerbewertung <strong>de</strong>r Stichprobe ist repräsentativ für<br />
tatsächliche Fehlerzahl <strong>de</strong>r Charge.<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 7
Die DMAIC Kette und Tools 1<br />
Define Measure Analyse Improve Control<br />
Projekt Charter<br />
SIPOC<br />
Tool 1: VoC -> CTQ<br />
Tool 2: Output-Messgrößenmatrix<br />
Auswerten <strong>de</strong>r Output-Daten<br />
Ursachenwirkungsdiagramm / FMEA<br />
Prozess- und Datenanalyse<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 8
Die DMAIC Kette und Tools 2<br />
Define Measure Analyse Improve Control<br />
Ursachenwirkungsdiagramm / FMEA<br />
Prozess- und Datenanalyse<br />
Liste potentieller Lösungen<br />
Risikoanalyse<br />
Implementierungsplan<br />
Kontrollplan<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 9
Define<br />
Prozessdarstellung<br />
S<br />
Lieferant<br />
Darstellung <strong>de</strong>s Prozesses verwogen aus <strong>de</strong>r Hubschrauberperspektive<br />
Gemeinsames Verständnis im Team und mit <strong>de</strong>m Sponsor<br />
Fokussierung <strong>de</strong>s Projektes<br />
I<strong>de</strong>ntifizieren <strong>de</strong>s Kun<strong>de</strong>n<br />
I<br />
API<br />
P<br />
Rohstoffe<br />
Granulierlsg.<br />
ansetzen<br />
Rohstoffe<br />
granulieren<br />
Granulat<br />
sieben<br />
Granulat<br />
mischen<br />
PREMI<br />
tablettieren<br />
Kerne<br />
lackieren<br />
Lackierte<br />
Tabletten<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 10<br />
O<br />
Filmtabletten<br />
C<br />
Verpacker
Define<br />
Tool 1: CTQ/CTB-Matrix<br />
Übersetzen <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>nanfor<strong>de</strong>rungen in<br />
messbare Kriterien.<br />
VOC/VOB (die Stimme <strong>de</strong>s Kun<strong>de</strong>n) Kernaussage CTQ/CTB (Critical to Quality/Business)<br />
Die <strong>Ausbeute</strong>, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n ersten 3<br />
Monaten 2006 von Pha F2 abgelieferten<br />
Chargen, soll min<strong>de</strong>stens 95,0 % sein<br />
Es ist keine 100 % Kontrolle aller<br />
Teilchargen mehr notwendig<br />
Nicht mehr als 3 gebrochene und/o<strong>de</strong>r<br />
ge<strong>de</strong>ckelte Tabletten pro Teil-Charge<br />
(300.000 Tabletten)<br />
Ab 2006 keine berechtigten Reklamation<br />
aus Frankreich wegen ge<strong>de</strong>ckelter o<strong>de</strong>r<br />
gebrochener Tabletten.<br />
Die Fehlerbewertung <strong>de</strong>r Stichprobe ist<br />
repräsentativ für tatsächliche Fehlerzahl<br />
<strong>de</strong>r Charge.<br />
Die Höhe <strong>de</strong>r Tabletten entspricht <strong>de</strong>r<br />
Spezifikation<br />
<strong>Ausbeute</strong> Gesamtausbeute <strong>de</strong>r Charge > 95,0 %<br />
Was sagt FBL mein nach Coating Kun<strong>de</strong><br />
ist in Ordnung<br />
Qualität<br />
(Siehe SOP QUK 0070)<br />
Was sagt mein Geschäft<br />
Qualität<br />
Anzahl <strong>de</strong>r <strong>de</strong>fekten Tabletten im Ausschuss einer<br />
Teilcharge ist kleiner 4<br />
Qualität Anzahl <strong>de</strong>r Reklamationen aus Frankreich wg. Bruch ist 0*<br />
Wie setze ich das in<br />
messbare Kriterien um<br />
Qualität<br />
Qualität<br />
Korrelation aus FBL nach <strong>de</strong>m Coating und Ausschuss ist<br />
größer 95 %<br />
Höhe <strong>de</strong>r Tabletten liegt zwischen 6,3 und 6,9 mm<br />
SOP QUK 0070 wird gera<strong>de</strong> für Merck<br />
überarbeitet. Die SOP sagt, dass kritische<br />
Fehler mit einer Wahrscheinlichkeit von<br />
maximal 0,01 % auftreten dürfen.<br />
* gemeint sind berechtigte Reklamationen, berechtigt<br />
muss noch <strong>de</strong>finiert wer<strong>de</strong>n. Zur Zeit sind mehr als 3<br />
Tabletten eine berechtigte Reklamation<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 11
Measure<br />
Tool 2: Output-Messgrößen-<br />
Matrix<br />
Verknüpfen <strong>de</strong>r kritischen Kun<strong>de</strong>nanfor<strong>de</strong>rungen<br />
mit <strong>de</strong>n Outputgrößen ...<br />
CTQs<br />
Gesamtausbeute<br />
<strong>Ausbeute</strong> Granulation<br />
<strong>Ausbeute</strong> Tabletierung<br />
<strong>Ausbeute</strong> nach <strong>de</strong>r<br />
optischen Kontrolle<br />
Outputmessgrössen<br />
FBL nach <strong>de</strong>m Coating<br />
(Stichprobe)<br />
FBL nach Sortierung<br />
(Stichprobe)<br />
Anzahl <strong>de</strong>r Defekte in <strong>de</strong>r<br />
Aussortierung<br />
Reklamationen aus<br />
Frankreich<br />
Gesamtausbeute <strong>de</strong>r Charge > 95,0 % 9 1 3 9 3 1 9 0 0<br />
FBL nach Coating ist in Ordnung (Siehe SOP QUK 0070 1 0 1 1 9 0 3 0 0<br />
Anzahl <strong>de</strong>r <strong>de</strong>fekten Tabletten im Ausschuss einer Teilcharge i 1 0 1 1 9 1 9 0 0<br />
Anzahl <strong>de</strong>r Reklamationen aus Frankreich wg. Bruch ist 0* 0 0 0 0 0 1 0 9 0<br />
Korrelation aus FBL nach <strong>de</strong>m Coating und Ausschuss ist größ 0 0 0 0 9 0 9 0 0<br />
Höhe <strong>de</strong>r Tabletten liegt zwischen 6,3 und 6,9 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 9<br />
Summe 11 1 5 11 30 3 30 9 9<br />
Bewertung <strong>de</strong>s Zusammenhangs:<br />
Hinweis zur Bearbeitung:<br />
9: stark Rot und fett markierte Messgrößen wer<strong>de</strong>n aufgrund <strong>de</strong>r geringen Punktzahl nicht erhoben und analysiert.<br />
5: mittel<br />
1: schwach<br />
0: kein<br />
Labor<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 12
Measure<br />
Auswerten<br />
• Operationale Definition <strong>de</strong>r Messgrößen<br />
• Mess-Systemanalysen (Gage R&R)<br />
• Stichprobengröße abschätzen o<strong>de</strong>r berechnen<br />
• ⇒ Daten aufnehmen und auswerten.<br />
• Prozessfähigkeit: Cp, Cpk<br />
• Fehlerraten: DPMO, ppm<br />
• Statistische Kenngrößen: Mittelwert, Standardabweichung<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 13
Analyse<br />
Fin<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Ursachen<br />
y y y<br />
y<br />
y<br />
x<br />
x x<br />
x<br />
x<br />
Prozessanalyse<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Datenanalyse<br />
x<br />
Viele mögliche<br />
Ursachen fin<strong>de</strong>n.<br />
Measure<br />
Analyse<br />
Mögliche Ursachen überprüfen.<br />
• Expertenbefragungen<br />
• Hypothesentests<br />
• Versuche (Design of Experiments)<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Fin<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r wenigen und wichtigen<br />
Stellschrauben (Kernursachen)<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 14
Analyse<br />
Fischgrätediagramm<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 15
Analyse<br />
Kernursachen<br />
Granulat wird nicht gleichmäßig verwirbelt<br />
und <strong>de</strong>shalb nicht richtig getrocknet.<br />
Teilchargen haben unterschiedliche<br />
Feuchtigkeiten<br />
Alte Tablettenpresse war nicht (mehr)<br />
geeignet.<br />
Regelung <strong>de</strong>r Pressenparameter und <strong>de</strong>r<br />
Befeuchtung ist nicht einheitlich und sehr<br />
komplex.<br />
Tabletten wer<strong>de</strong>n zwischen Trommel und<br />
Entleerschuh zerstört.<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 16
Improve<br />
Lösungen auswählen<br />
Für alle Prozessstufen wird ein Soll-Prozess festgelegt,<br />
<strong>de</strong>r sowohl auf Best-Practice-Sharing, <strong>de</strong>r Datenanalyse<br />
und <strong>de</strong>n Ergebnissen <strong>de</strong>s DoE beruht.<br />
Damit die Granulateigenschaften verbessert wird, ist eine<br />
zusätzliche Zwischenreinigung in <strong>de</strong>r Granulation am<br />
DIOSNA und im Wirbelschichttrockner eingeführt wor<strong>de</strong>n.<br />
Für <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r Tablettierung wird eine Regelung <strong>de</strong>r<br />
Produktfeuchte vorgegeben.<br />
Der Entleerschuh <strong>de</strong>s Film-Coaters wird geän<strong>de</strong>rt.<br />
Die Mitarbeiter wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>m neuen Prozess geschult.<br />
Kontrollkarten wer<strong>de</strong>n eingeführt, um Trends frühzeitig zu<br />
erkennen und um auf Ausreißer rechtzeitig reagieren zu<br />
können.<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 17
Improve<br />
Kontrollkarten<br />
• Einführen von Kontrollkarten in allen<br />
Abteilungen, ...<br />
– um Mitarbeiter einzubin<strong>de</strong>n und ihrem Wunsch<br />
nach schnellerer Rückmeldung gerecht zu<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
– um Trends möglichst früh zu erkennen und<br />
rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können.<br />
– um vom „Spezifikations<strong>de</strong>nken“ hin zum<br />
„Prozess<strong>de</strong>nken“ zu kommen.<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 18
Control<br />
Prozessverbesserung<br />
• Die Optimierung erfolgte in 3 Schritten:<br />
• Phase 1: Neue Presse und Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Reinigung in <strong>de</strong>r Granulation<br />
• Phase 2: Einführung <strong>de</strong>r Kontrollkarten<br />
• Phase 3: Einführung <strong>de</strong>s Soll-Prozesses und Än<strong>de</strong>rung am Film-Coater<br />
• Zum Vergleich ist die Phase 0: Vor Start <strong>de</strong>s Projektes ebenfalls<br />
dargestellt.<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 19
Control<br />
<strong>Ausbeute</strong> <strong>de</strong>r Chargen<br />
Phase 0 Phase 1 Phase 2 Phase 3<br />
<strong>Ausbeute</strong> <strong>de</strong>r Chargen<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
34315<br />
1<br />
34469<br />
1<br />
34912<br />
1<br />
35937<br />
37287<br />
37324<br />
Charge<br />
1<br />
91,3 % 93,7 % 94,1 % 94,7 %<br />
38068<br />
38178<br />
1<br />
38333<br />
1<br />
38794<br />
_ UC L=1,0191<br />
X=0,9470<br />
LC L=0,8748<br />
Phase 0 Phase 1 Phase 2 Phase 3<br />
1<br />
0,60<br />
1<br />
Moving Range<br />
0,45<br />
0,30<br />
0,15<br />
0,00<br />
34315<br />
34469<br />
1<br />
1<br />
34912<br />
1<br />
35937<br />
37287<br />
37324<br />
Charge<br />
1<br />
1<br />
38068<br />
38178<br />
1<br />
1<br />
38333<br />
1<br />
38794<br />
__ UC L=0,0886<br />
MR=0,0271<br />
LC L=0<br />
<strong>Ausbeute</strong> bezogen auf die maximal theoretische <strong>Ausbeute</strong><br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 20
Control<br />
Defekte in <strong>de</strong>r Stichprobe<br />
Anzahl <strong>de</strong>r Defekte in <strong>de</strong>r Stichprobe<br />
120<br />
90<br />
60<br />
30<br />
0<br />
Phase 0 Phase 1 Phase 2 Phase 3<br />
1<br />
1 1<br />
1<br />
1<br />
26,3 3,8 4,7 10,3<br />
1<br />
1 1<br />
1<br />
1<br />
1 1<br />
1<br />
1<br />
1 1<br />
1<br />
1<br />
1 1 1 1 1<br />
11 1<br />
1<br />
1 1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1 1<br />
1<br />
1 11 111 1<br />
34315<br />
34470<br />
35042<br />
36200<br />
37291<br />
37325<br />
Charge<br />
37637<br />
38093<br />
38329<br />
38791<br />
UC L=28,0<br />
_<br />
X=10,3<br />
LC L=-7,3<br />
Phase 0 Phase 1 Phase 2 Phase 3<br />
1<br />
120<br />
1<br />
Moving Range<br />
90<br />
60<br />
30<br />
0<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1 1 1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1 1 1<br />
1<br />
1 1<br />
1 11 1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
__<br />
UC L=21,7<br />
MR=6,6<br />
LC L=0<br />
34315<br />
34470<br />
35042<br />
36200<br />
37291<br />
37325<br />
Charge<br />
37637<br />
38093<br />
38329<br />
38791<br />
Anzahl <strong>de</strong>r <strong>de</strong>fekten Tabletten in einem Muster von 2500 Tabletten<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 21
Control<br />
Kritische Defekte<br />
Kritische Defekte in <strong>de</strong>r T eilcharge<br />
600<br />
450<br />
300<br />
150<br />
0<br />
34315<br />
Phase 0 Phase 1 Phase 2<br />
34331<br />
1<br />
1<br />
34800<br />
1<br />
35937<br />
52,2 27,0 1 1,9<br />
1<br />
1<br />
36206<br />
37286<br />
Charge<br />
37308<br />
37318<br />
37490<br />
38298<br />
1<br />
_ UCL=9,1<br />
X=1,9<br />
LC L=-5,2<br />
600<br />
Phase 0 Phase 1 Phase 2<br />
Moving Range<br />
450<br />
300<br />
150<br />
1<br />
1<br />
1<br />
11<br />
1<br />
11<br />
0<br />
34315<br />
34331<br />
34800<br />
35937<br />
36206<br />
37286<br />
Charge<br />
37308<br />
37318<br />
37490<br />
38298<br />
1<br />
__ UCL=8,8<br />
MR=2,7<br />
LC L=0<br />
Anzahl <strong>de</strong>r Tabletten mit kritischen Defekten in einer Teilcharge von ca. 300.000 Tabletten<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 22
Control<br />
Zielerreichung<br />
1. Die <strong>Ausbeute</strong>, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n ersten 3 Monaten 2006 von Pha F2<br />
abgelieferten Chargen, soll min<strong>de</strong>stens 95,0 % sein.<br />
– IST: 94,7 % (ohne VISITAB 95,7 %)<br />
2. Es ist keine 100 % Kontrolle aller Teil-Chargen mehr notwendig<br />
am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r „Control“-Phase.<br />
– IST: keine Kontrolle mehr notwendig<br />
3. Nicht mehr als 3 gebrochene und/o<strong>de</strong>r ge<strong>de</strong>ckelte Tabletten pro<br />
Teil-Charge (300.000 Tabletten)<br />
• in <strong>de</strong>r 20 tägigen „Control“-Phase (100 % Kontrolle aller Teil-<br />
Chargen) und<br />
• in <strong>de</strong>r abgelieferten Chargen <strong>de</strong>r ersten 3 Monate 2006 (basierend<br />
auf <strong>de</strong>r 100 % Kontrolle je<strong>de</strong> 2. Teilcharge)<br />
- IST: Im Mittel 1,9 kritische Defekte pro 300.000 Tabletten<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 23
Control<br />
Zielerreichung<br />
4. Ab 2006 keine berechtigten Reklamation aus Frankreich wegen<br />
ge<strong>de</strong>ckelter o<strong>de</strong>r gebrochener Tabletten.<br />
(berechtigt: ≥ 3 ge<strong>de</strong>ckelte o<strong>de</strong>r gebrochene Tabletten pro Teil-<br />
Charge)<br />
– IST: Kann erst im März 2007 bewertet wer<strong>de</strong>n<br />
5. Die Fehlerbewertung <strong>de</strong>r Stichprobe ist repräsentativ für<br />
tatsächliche Fehlerzahl <strong>de</strong>r Charge.<br />
- IST: Fehlerbewertung ist geeignet<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 24
Im Projekt haben wir Six Sigma<br />
erfolgreich angewen<strong>de</strong>t.<br />
Sehr Robusten Prozess<br />
Wir haben seit April keine Chargen mit gebrochenen Tabletten!<br />
Wenn wir abgelaufene Rän<strong>de</strong>r o<strong>de</strong>r ge<strong>de</strong>ckelte Tabletten hatten, konnten wir die<br />
Ursache ermitteln und abstellen.<br />
Verbesserte <strong>Ausbeute</strong><br />
Die <strong>Ausbeute</strong> ist im Schnitt um 4 %-Punkte gestiegen. (Im September 97 %)<br />
Verän<strong>de</strong>rung in <strong>de</strong>r Einstellung <strong>de</strong>r Mitarbeiter<br />
Fehlerursachen kennen, nicht nur das Problem beheben.<br />
Bereitschaft neue Techniken anzunehmen.<br />
Finanzieller Erfolg seit April<br />
500.000 €<br />
22.11.2006 Dr. S. We<strong>de</strong>meyer Seite 25